基于PLC的德国JUNG磨床改造应用
温志红
【摘 要】文章分析了德国JUNG磨床原先的工作方式,结合现在的生产工艺,确定了改造方案并对该磨床进行了基于三菱PLC的电气改造,给出了系统的I/O分配,阐述了工作流程,讨论了该磨床改造后的调试过程,并总结了改造后的优点和不足。
【期刊名称】科技创新与生产力 【年(卷),期】2017(000)001 【总页数】3
【关键词】磨床;生产工艺;三菱PLC;磨削加工;加工精度
20世纪90年代初期,笔者所在公司从德国引进JUNG磨床。该机床机械的电气控制以逻辑控制为主,从机械角度讲,目前该机床磨削的加工精度完全达到生产要求。然而原有的控制模块过于陈旧,且原有PC板上的电路控制系统触点老化,时常出现误动作现象,且厂商对此类磨床也已停产,无法购买到相关电器配件,因此笔者采用PLC作为主要控制设备来实现电气改造。
JUNG磨床主要利用旋转的主轴带动砂轮工件进行磨削加工,可广泛应用于塑胶模具、金属精加工等领域。其操作主要通过手轮及按钮实现,其中手轮用于控制进刀磨削量大小,按钮用于X轴的启动停止、工作台Y轴的前后及Z轴的快速上下、电磁台的吸磁退磁等,再配合限位开关完成机床的各种动作[1]。
1 JUNG磨床改造方案的确定
经分析,JUNG磨床主要由M1油泵电动机、M2主砂轮运转电动机、M3切削液电动机、M4主轴上下电动机、M5电磁台吸合电动机、M6工作台前后电
动机等和YC工作台前后电动机离合器控制,其中,M1,M2,M3,M4采用三相交流电。图1为JUNG磨床主电路图。
控制电路有21点输入及12点输出,控制对象均为交流电机,且没有模拟量的采集和运算,故选用FX2N-48MR PLC进行整改置换。首先,因原有机床的电磁台与主轴砂轮是单独各自独立控制,没有经过旧的PC控制且还能正常工作,所以没有将电磁台与主轴砂轮规划进此次改造计划,且目前改造方案计划保留原机床的工艺加工方法;其次,在保留主电路的原有元件的基础上,不改变原控制系统电气操作方法;再次,电气控制系统控制元件(包括按钮、行程开关、热继电器、接触器)作用与原电气线路相同;然后,各电机的操作方法不变;最后,改造原先老旧PC控制中的硬件接线,改为采用三菱PLC编程实现。 具体做法为:采用三菱PLC编程的JUNG磨床的操作及功能应与原先的旧系统完全一致。机床原先配备的按钮、限位开关、变压器、指示灯、热继电器、接触器等电器均需保留。按钮、限位开关作为主要操作器件接入PLC的输入口,每个触点占用一个输入口,热继电器的触点可与相关接触器的线圈串联,因此热继电器可不接入PLC的输入口。接触器及电磁阀线圈作为主要的执行器件接入PLC的输出口。指示灯的控制触点在硬件连接上与其他控制功能不冲突,可不接入PLC的输出口。
2 JUNG磨床工作流程
图2为JUNG磨床流程图,详细说明了JUNG磨床的具体运行过程。
3 JUNG磨床改造后的调试过程
在正式调试时,先将主电源等全部中断,PLC只接输入端,输出端负载也暂时拉掉,观察各输出端口是否有按正常逻辑进行工作。待确认无误后,再接通电
源,并观察各功能部件是否按预期执行。具体过程如下。
1)液压泵电动机M1转动。按下液压泵启动按钮后,KM1线圈得电,油泵电动机M1运转;按下液压泵停止按钮后,KM1线圈失电,M1停止。
2)砂轮电动机M2转动。按下砂轮启动按钮后,KM2线圈得电,砂轮电动机M2运转;按下砂轮电动机停止按钮后,KM2线圈失电,M2停止。
3)切削液电动机M3转动。按下切削液电动机启动按钮后,KM3线圈得电,切削液电动机M3运转;按下切削液电动机停止按钮后,KM3线圈失电,M3停止。
4)主砂轮的快速上升与下降。需要主砂轮上升时,一直按着主砂轮上升按钮,KM4线圈得电,主砂轮上升,当松开上升按钮后,主砂轮停止上升;需要主砂轮下降时,可一直按着主砂轮下降按钮,KM5线圈得电,主砂轮下降,当松开下降按钮后,主砂轮停止工作。
5)电磁台的吸合。按下电磁台吸合按钮,KA1得电并自保吸合,驱动电磁台电机进行吸合动作。只有在电磁台吸合的情况下,该磨床自动往返运动才会有效,起到安全防护作用;而电磁台在没有得电并没吸合的情况下,磨件工作台的调整只能通过手动摇杆来实现。
6)工作台前后运行电动机。在电磁台得电的情况下,此时按下自动运行按钮,KA2和KA3通过前后限位开关控制分别得电,实现前后自动运行;手动操作时,按下工作台前后离合开关,KA5得电,此时可进行手动操作。
7)在需要电动机正转或反转的场合,主轴砂轮上下运行电动机等均在控制回路及PLC程序中有互锁保护,并对此类执行电动机通过行程开关来实现限位运行及往返运行。