好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大庆油田南一区西部套损防控方法研究

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大庆油田南一区西部套损防控方法研究

王婷婷

【摘 要】南一区西部自1998年9月乙块发现成片套损以来,经过多年治理,套损得到有效控制。但2007年南一区西西块受水驱加密井和二类油层井滞后投注等因素影响,油层平面压力差异过大,诱发标准层部位成片套损。为了遏制套损,对套损防控方法进行研究并取得了如下认识:加强管理,平稳控制注水井的注水压力及水量,可以有效的控制注水井套损;调整平面压差,保持压力稳定,尤其是断层边部及套损区内的压力稳定,可以有效控制套损的发生及外扩;区块压力变化幅度控制在0.5 MP a以内,同时注重高压区的泄压工作,防止憋压套损;动态调整能够有效地控制套损的发生,跟踪压力变化,及时调整,是预防套损的有效手段。 【期刊名称】《长江大学学报(自科版)农学卷》 【年(卷),期】2014(000)009 【总页数】3页(P96-98)

【关键词】南一区西部;套损;注采;防控方法 【作 者】王婷婷

【作者单位】中石油大庆油田有限责任公司第一采油厂,黑龙江 大庆 163000 【正文语种】中 文 【中图分类】基础科学

[收稿日期] 2 0 1 4 0 3 1 7[作者简介] 王婷婷 ( 1 9 8 7 ), 女, 助理工程师, 现主要从事油田开发动态分析方面的研究工作。大庆油田南一区西部套损防控方法研究

王婷婷(中石油大庆油田有限责任公司第一采油厂, 黑龙江 大庆 1 6 3 0 0 0 )[摘要]南一区西部自1 9 9 8年9月乙块发现成片套损以来,经过多年治理,套损得到有效控制。但2 0 0 7 年南一区西西块受水驱加密井和二类油层井滞后投注等因素影响,油层平面压力差异过大,诱发标准层 部位成片套损。为了遏制套损,对套损防控方法进行研究并取得了如下认识:加强管理,平稳控制注水 井的注水压力及水量,可以有效的控制注水井套损;调整平面压差,保持压力稳定,尤其是断层边部及 套损区内的压力稳定,可以有效控制套损的发生及外扩;区块压力变化幅度控制在0.5 M P a以内,同时注 重高压区的泄压工作,防止憋压套损;动态调整能够有效地控制套损的发生,跟踪压力变化,及时调整, 是预防套损的有效手段。关键词]南一区西部;套损;注采;防控方法中图分类号]T E 3 4 1文献标志码]A [ 文章编号] 1 6 7 3 1 4 0 9 ( 2 0 1 4 ) 2 6 0 0 9 6 0 31 目前套损形势分析1.1套损基本情况截至2 0 1 1年1 0月份,大庆油田第一采油厂第五油矿发生套损井5 3 3口 ( 包括6 7口拔不动井) ,共 有4次套损高峰期:① 1 9 9 8年乙块成片套损;② 2 0 0 2年乙块套损区向北外扩;③ 2 0 0 8年1 2 2 - 1 2 4断层 附近套损;④ 2 0 0 9年甲块成片套损及与乙块断层区的套损。套损类型主要以错断为主,占已证实套损 井的5 6.1 %。作业套损率也成逐年攀升的趋势,套损形势非常严峻。 2 0 1 3年已证实套损井2 0 2口,作 业套损井率2 7.7 9 %。1.2套损形势不稳定近2年,该矿套损井主要集中在南一区甲块及乙块2个开发区块。统计2 0 1 3年作业过程中出现的2 0 2口井,发生在该区域的有2 0 0口,占9 9.0 %。从作业间隔时间上看, 2 0 1 1年以来累计修井2 7 1口,修成1 4 0口,修成后动管柱井9 9口,其中终止3 1口,二次套损率3 1.3 %。采油井修后二次套损间隔 时间平均天数为2 6 3 d ,其中错断3口,变形1口均在标准层,拔不动6口。 2 1口注水井修后二次套损 间隔时间平均天数为3 5 7 d ,其中证实套损1 7口 ( 标准层9口) ,拔不动4口。该区域套损不管在横向 上还是纵向上均呈不稳定状态。1.3修井工作量大,普修成功率低2 0 1 2年及2 0 1 3年套损区重

点以水井查套,稳定压力为主,不以修井为主。统计2 0 1 1年以前,累计修井1 0 3口 ( 水井3 4口,油井6 9口) ,修成5 8口 ( 水井2 0口,油井3 8口) ,修后开井5 3口 ( 水井8口,油井3 5口) 。其中普修8 5口井,成功3 2口,成功率仅3 7.6 %。1.4新出现井况问题井影响量跟不上修井恢复2 0 1 1年新出现井况问题井 1 4 6 口,其中油井 1 0 2 口,水井 4 4 口,加上侧斜、更新注水井 关 井 影响,全年累积影响产液量8 6.3 × 1 0 4 t ,产油量9.3 × 1 0 4 t ,累积影响注水量1 1 6.8 × 1 0 4m 3。油水井修复 开井7 6口,其中油 井 4 9 口,恢 复 产 液 量 3 7.0×1 0 4 t ,产 油 量 5.7×1 0 4 t ;水 井 2 7 口,恢 复 注 水 量 37.0 × 1 0 4m 3。影响量远远大于修井恢复量。2 套损成因分析2.1南一区西西块套损成因西西块1 9 6 3年水驱基础井网投入开发,现有水、聚驱6套井网。该区域1 9 6 4年发现第一口油层部· 6 9 · 长江大学学报 (自科版)2 0 1 4年9月号石油中旬刊 第1 1卷 第2 6期J o u r n a l o fY a n g t z eU n i v e r s i t y (N a t S c iE d i t )S e p.2 0 1 4 , V o l.1 1N o.2 6大庆油田南一区西部套损防控方法研究王婷婷(中石油大庆油田有限责任公司第一采油厂, 黑龙江 大庆 1 6 3 0 0 0 )摘要]南一区西部自1 9 9 8年9月乙块发现成片套损以来,经过多年治理,套损得到有效控制。但2 0 0 7年南一区西西块受水驱加密井和二类油层井滞后投注等因素影响,油层平面压力差异过大,诱发标准层部位成片套损。为了遏制套损,对套损防控方法进行研究并取得了如下认识:加强管理,平稳控制注水井的注水压力及水量,可以有效的控制注水井套损;调整平面压差,保持压力稳定,尤其是断层边部及套损区内的压力稳定,可以有效控制套损的发生及外扩;区块压力变化幅度控制在0.5 M P a以内,同时注重高压区的泄压工作,防止憋压套损;动态调整能够有效地控制套损的发生,跟踪压力变化,及时调整,是预防套损的有效手段。文献标志码]A [ 文章编号] 1 6 7 3 1 4 0 9 ( 2 0 1 4 ) 2 6 0 0 9 6 0 3.1套损基本情况截至2 0 1 1年1 0月份,大庆油田第一采油厂第五油矿发生套损井5 3 3口 ( 包括6 7口拔不动井) ,共有4次套损高峰期:① 1 9 9 8年乙块成片套损;② 2 0

大庆油田南一区西部套损防控方法研究

大庆油田南一区西部套损防控方法研究王婷婷【摘要】南一区西部自1998年9月乙块发现成片套损以来,经过多年治理,套损得到有效控制。但2007年南一区西西块受水驱加密井和二类油层井滞后投注等因素影响,油层平面压力差异过大,诱发标准层部位成片套损。为了遏制套损,对套损防控方法进行研究并取得了如下认识:加强管理,平稳控制注水井的注水压力及水量,可以有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9hl443m6ew5s23r4b01m9s4tl8lgrm00e58
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享