车间废水产水量分析(表1) 改进措施
①新上双效蒸发工艺,通过蒸发的方式除去废水中的盐分及汞和其他杂质,形成较为纯净的水,且含盐便于回用。 其工艺原理为:在负压状态下,通过两级蒸发,蒸馏出较干净的废水,从而滤除含汞盐作为汞废弃物由汞生产单位回收利用。
②对车间废水,经过缜密的分析后,清污分流,增加双效蒸发装置,便于废水的合理回用。
③车间废水清污分流,压缩、精馏排水,雨水、雪水含汞较低,直接分流至渣浆回用。
④经过双效装置的处理,废水完全可回用于各用水点。 主要理念是:含汞废水在何处排放,经除盐后废水回用于何处。产生的含汞盐,作为含汞危废物由有资质厂家回收利用。减少汞流失。 实施情况
含汞废水项目2012年3月开始实施,7月完成工艺安装,8月份装置试运行过程中,运行情况如下:(表2) 单从数据上看,脱盐率保持在95%以上,处理后的废水可以回用至碱洗塔洗塔、可作为固碱化碱用水、水洗塔加水等,形成含汞废水的自我循环,逐步断绝外加工业水,从本质上减少含汞废水的产生量。
在装置试运行过程中,曾出现机封易损坏、装置自动化程度低,现场操作工劳动强度大等一系列问题,经技术人员攻关改造,消除了工艺缺陷(表面冷凝器配管存在工艺缺陷),加强自动化改造。2014年3月15日完成改造后,现废水处理量约为h,实现装置全流程DCS控制,大大降低现场操作工劳动强度,实现装置连续良好运转,达到预期目标。 实施后产生的效益(表3) 从上表看出,车间外排废水产量=0。 3 取得经济效益和社会效益 ①减少含汞废水产量,降低汞污染。 ②处理后的废水可以回用系统,降低成本。 ③采用双效蒸发处理装置处理含汞废水的方法较为简单、方便,能耗较低。
④废水处理装置的有效使用,大大减少了车间的水的消耗,按车间水的使用统计计算,车间每天用水,全年17739m3。废水装置的有效使用每年可以减少税费 开支5万多元。
⑤污水处理装置的改造,更解决了全行业性含汞废水的难题。
采用双效蒸发处理工艺处理含汞废水,工艺简单,危险性低,能耗低;利用双效蒸发处理工艺,将含汞废水浓缩结晶,去除废水中盐分及氯离子,其去除率达到99%,而且利
用双效蒸发处理装置处理含汞废水,是我国电石法聚氯乙烯含汞废水处理工艺中的一项新技术。