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提高钢结构焊接一次合格率
一、 工程概况
×××中心里程京广线K134+587m,新建雨棚钢结构覆盖面积43754.3m2,总宽度为114.6m,设计东西方向PA、PB、PC、PD四条轴线,南北向18条轴线,总长度为381.8m。
×××雨棚钢立柱、屋拱梁、主梁、次梁、檩条总吨位共计4500t。其中需要焊接的构件吨位有:雨棚柱512.069t,焊缝等级为一级焊缝,屋梁1221.87t,焊缝等级为一级焊缝,主梁489.97t,焊缝等级为一级焊缝,次梁131.095t,焊缝等级为二级焊缝。按照设计图纸的要求: 现场一级焊缝需要进行全部外观检验,100%内部探伤无损检测合格等级为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345的B级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上;二级焊缝需要进行全部外观检验,20%内部缺陷抽样无损检测和20%抽样外观检测。无损检测合格等级为GB11345的B级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以上。 焊接方法:主要焊接方法有两种,一种采用是手工电弧焊,另外一种是采用二氧化碳气体埋弧焊
⑴手工电弧焊,对Q345钢采用E50系列型号的焊丝,焊条的性能应符现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117,《低合金钢焊条》GB/T5118等规定。
⑵二氧化碳气体埋弧焊,对Q235钢采用ER49-1焊丝,对Q345B钢采用ER50-1焊丝,焊丝符合GB/T5782的规定。 二、 小组成员表
序号 1 2 3 Word资料.
姓名 性别 男 男 男 年龄 31 38 28 文化程度 大本 大专 大本 职务、职称 项目经理、工程师 副经理、高技 项目总工、工程师 组内职务 组长 副组长 组员 ..
4 5 6 7 8 9
男 男 男 男 男 男 30 26 29 29 40 50 大本 大专 大本 大本 高中 高中 专业工程师 技术员、助工 技术员、助工 技术员、助工 领工、高技 领工、高技 组员 组员 组员 组员 组员 组员 三、小组活动计划: 1、选题理由:
(1)本工程为北京铁路局重点工程,为了×××年底顺利通车,钢结构的安装成为了制约工期的关键因素,是保定站本年度四季度一级节点工程。
(2)克服之前西半场P1~P9轴钢结构焊接工程中,钢立柱对接、拱梁与立柱焊接、主次梁间焊接等存在焊缝不合格的问题:一是外观成形差,如焊缝高低不平、焊缝与母材接口处不圆滑过渡;另外是内部存在缺陷,如内部有未熔透、夹渣、气孔等现象。由于焊缝检测不合格严重影响后道工序----雨棚金属屋面的安装。
(3)小组目标值:使本工程余下的构件一级焊缝、二级焊缝的一次不合格率从60%降低到10%,合格率达到100%(见下图)
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(4)实现目标值的可行性论证:
①、小组成员的构成由项目部技术骨干和生产骨干组成,并聘请钢结构制作单位公司副总工程师、项目经理担任此次钢结构安装的技术顾问,总体技术力量强。
②、小组成员经验丰富、有从事一线工作多年的焊工组长,有理论知识丰富且实践经验成熟的技术人员,具备了解决问题的能力。
③、公司领导从人力、物力和财力上大力支持,以实现预控目标。 2、现状调查
⑴通过对之前已施工完毕的钢结构安装进行调查,发现钢结构焊接材料种类多,钢立柱、主拱梁、主梁等构件吨位、尺寸较大。
⑵参与现场施焊的工人施工经验不足,技术水平参差不齐。
⑶现场施工场地狭小,没有合理规划好场地,容易造成钢构件因多次倒运而变形,为后期焊缝的质量埋下了隐患。
⑷焊完后的构件通过无损探伤检测,一级焊缝检测结果一次合格率偏低。 本小组人员通过对PA-PB跨P1~P9轴钢结构的焊缝质量进行了统计。
焊缝一次合格率调查表
工件编号 检查焊口数 PA- GZ1~9 PB- GZ1~9 18 6 12 6 4 1 1 14 合格数 4 不合格数 10 气孔 4 缺陷超标类型 夹渣 4 未熔透 2 裂纹 0 Word资料.
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ZGL1~9 ZL ZGL- GZ 36 100 36 20 70 23 16 30 13 8 18 6 5 6 4 2 5 2 1 1 1 一次合格率=合格数/焊口总数=123/204=60.29% 根据焊缝焊口一次检测合格率调查表,小组成员对焊口质量超标缺陷进行了统计,见下表:
焊口焊缝质量一次合格率调查表
序号 1 2 3 4 缺陷类型 气孔 夹渣 未熔透 裂纹 数量 42 23 12 4 在总缺陷中所占比例 51.85% 28.40% 14.81% 4.94% 备注 结论:通过以上统计表得出结论,影响焊口一次合格率的主要原因为焊缝内气孔和夹渣量超标,二者累计缺陷占总缺陷的80.25%。 3、分析产生问题的原因:
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