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品质异常统计表 - 图文

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品质异常统计表

日期

异常问题点

原因分析

处理措施

预防措施

来料检验员按标准检验,发现不合格通

责任人跟踪人备注

7421B齿轮箱座穿

1

7月1日

表面批锋及铸渣过大;来料检验员漏检至使不合格品流入

对现场产品及库存品进行全检,不合格品通知供应商到现场进行磨处理

知采购部退回供应商,装配品检员对箱座重点跟踪,对上工序来料进行接收质量检查。(7月17日已全部返工完,到8月3日为止,没出现不合格零件)

谢泽球

黎先安

线糟太窄,电线穿不过

7421B箱体与电器安装板孔位不对(有品

箱体焊接时孔位偏;

由品质工程师设计检具对箱体螺丝孔

品检员用拉尺进行测量,

现场已对生产部件进行配

位置进行检验。(7月13日检具已做

成浩然

秦振伟

好,给到品检员)

2

7月1日

质员要求只安装三个螺丝)

量误差太大,不能满足精度要求

已装配成品进行返修,

电机拖板与中轴板磨

镶条钻

点方法不对,造成

条反面安装,先安装再配

将镶

3

7月1日合镶条配合不平行,电机拖板螺母未锁紧

点角度与安装角度不一致,

钻,保证钻

锁紧螺丝后镶条不平行

角度一致

点角度与安装

先装配镶条再进行配钻黎先安成浩然

精品资料

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60CL封边机输送链

来料检验员按抽样标准检验,

条有长一两节,也有

来料检验未按抽样标准检

对现有及库存品由装配员

常重点检查,品质工程师跟进。

(员工

李少文

工对链条进行拆解或加长

节的(32条有3条出现此问题)MJK1333

主锯主轴

将现有库存平放的主轴优

放置方法不对,未按

磨床加工后必须插入插板放置,

——

包装要求插入插板放

产生应力变形

排钻:同一台机脚踏

对更换的脚踏板进行测试;

长期跟踪使

黎先安

用稳定性

踩两脚才能运转

秦振伟

先使用,防止因长时间放置

板不允许生产。

没有插

牟敦玉

谢泽球

质量问题)

反映:到7月5日-7月23日没有出现

成浩然

验,发现异常未做出拒收处

并对此异

4

7月1日短两三节,甚至五六

5

7月1日

6

7月2日板有时踩一脚,有时——更换脚踏板

序日期异常问题点原因分析

安装电气板后气缸气管折

处理措施

对已装配成品进行全检,

预防措施

剪短气管线,避免气管线过长造成管线折压;

板,再进行性能检测

先安装电气安装

责任人跟踪人备注

打开排钻升降气缸开

7

7月3日

关,升降气缸无动作

板安装后品检员未对此项

造成管线折压

压造成不能进气;电气安装

短气管线,避免气管线过长

黎先安

成浩然

精品资料

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性能检查

进行一次溶胶阀试装效果测验:溶胶阀已装上(机上作好标示),5个是合格的,

装配试机过程发现:

8

7月9日

封边机溶胶不均匀

对比效果分析----0.10MM以下的没问题上的效果不好

裁板锯MJK1333C小

试行做法:把过长的拖链裁

9

7月10

车拖链太长(长一米),需作改良装配试机过程发现:

技术部已做出方案:把皮带从

裁板锯(NP330B):

10

7月13日

启动噪音大在攻关

11

7月14日

装配试机过程发现:

吸尘糟皮带密封效果不好,

-------①把纤维皮带换成橡胶皮带

(橡胶皮带

王斯炎

余波

-----李工

尖的噪音

35MM,

工艺改良后,噪音比以前低。

主锯皮带转动摩擦,发出很

把皮带从

40MM

切成

切成35MM,图纸已更改。经检验,

王斯炎

李小根

40MM

----去一米。

度都有所改变。经检验,更换后效果很

王斯炎

余波

技术部已同意换另一种拖链,

规格、长

,0.10MM

映已安装的57个溶胶阀,没一个出现问题;品管员:此问题已改善很多。

)

初步认为跟溶胶阀有关

2个是不合格的,17日进行

上进行返工。(8月5日,部装员工反

储俊

邱宇

安装前溶胶阀进行全检,只使用公差在0.10MM以下的,对公差在0.10MM以

精品资料

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1333C吸尘效果不理想

导致吸尘效果不理想密封效果比纤维皮带好);②把吸尘管接口改成移动式(接触口低于吸尘糟)---经检验后,改良后的吸尘效果比以前好很多

图纸更改了,仓库里还有

12

7月15日

600多个库存没作好处理,

MJ263-0317C

行程

车间领料时发现,板上孔位

开关安装板孔位不对

不对

将已领出的安装板,下单到

新加工的零件严格按已更改图纸的要

机加车间,按图纸要求补上

求进行加工,对库存中的不合格品进行

一个孔位(7月15日已下

返工

单,17日返工完成)

温玉宽

序日期异常问题点

封边机(60CY):右

原因分析处理措施预防措施责任人跟踪人备注

焊接的面是斜的,机加没

支架与靠板支撑座的

按要求进行加工;出现此问

13

7月15

接合面未加工,导致

题很少,员工大意,安装没

无法安装---- 机械已

有对零件进行检验。

装好,要拆掉。

把装好的电器件拆下来,更

机加要严格按要求进行加工,

员工安装

储俊

换好的配件,再进行总装(7

前要对零件进行自检,发现不合格的一

月16日跟进时,以上动作

定要进行更换处理。

已作好---用时两小时)

精品资料

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要在部装检查好,再上总装(有的在部

压料轮跟压料梁接处面高低不平,导致装

来料轮面不平,导致质量问

机后,轮子不转。(从

题(100个大轮中有2-4个

14

7月15日

7月15日--20日上

是不合格的,不合格品的比

午,4.5天的时间共发

率为2-4﹪)

现179个不良品,平均一天40个)

良品减少很多,做了

12条链(用了

不转的轮子进行更换。

点跟进。-----7月27日,员工反映不

把在部装和总装中检查到

到品管,要求供应商改善,品管员作重

李少文

成浩然

好,再上总装);把不合格品收集好给装检查时能转半圈,到了总装就出问题,所以部装必须一个一个仔细检查

1080个轮子),只有2 个不合格,不合格比率为2‰

排钻车间装配员工发

15

7月15日

现:定位气缸漏气

供应商没按工艺要求进行加工,出现漏气现象经技术部、品质部现场检

已将不合格品全部退给供应商

继续加强检查跟进,如发现支承块Ⅱ偏窄的,要立即上报并更换;装配员工要注意拧紧螺丝,品管员作好检查。

要求供应商给做好工艺改良,标准后才能送货

检验达到

秦振伟

莫斯科客户反映:锯

查,未发现此问题

装置与机座之间有空

16

7月16日

隙(滑块Ⅱ与支承块Ⅱ

上的空隙。经品管部和现场

之间)

员工反映,有以下两种可能

注意拧紧螺丝,品管员作好检查。

与支承块Ⅱ之间没出现相片

窄的,要立即上报并更换;装配员工要

温玉宽

秦振伟

---滑块Ⅱ

继续加强检查跟进,如发现支承块Ⅱ偏

精品资料

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