图4:因 果 分 析 图
2、主因确定
全体QC小组成员深入分析探讨,确认主要因素,结果见下表6。
表-6 套管施工影响质量要因确认表
序号 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 重要因素 施工经验缺乏、关键工序不熟悉 责任心不强 技能水平不稳定 自检不严 切割、固定设备 拌合站、泵车、振捣棒 故障 套管 刚度不够 振捣不到位 确认情况 部分管理人员、技术工人首次施工此类工程,关键工序施工生疏,缺乏同类型施工经验。 未实行定人、定岗、定责任制度;奖罚措施不具体,造成人员不认真负责 技术工人频繁更换,对工作不熟悉 由于工期紧张,管理人员质量控制不严 设备老化、不稳定,无法正常工作 浇注混凝土时,原有、备用泵车、振捣棒发生故障,施工间隔时间过长,套管处砼振捣不到位 套管管件不是常用尺寸,现场加工偏差大 套管厚度不足,刚度差易变形 经常夜间施工,振捣工人疲劳。 结论 否 否 是 否 否 是 否 否 是 人员 机械 材料 方法 10 11 12 13 钢筋绑扎不规范 混凝土冲击 钢筋太密, 砼振捣困难 套管砼顶面太深 由于套管固定在钢筋上,钢筋绑扎不到位,立模、浇注砼过程中钢筋偏移,致使套管位置不准确 未进行混凝土入模对套管保护的技术交底 套管处钢筋太密,砼振捣时振捣棒插入困难 套管砼顶面太深,振捣工人作业时不方便,以致套管底部漏振。 否 否 是 是 环境 3、对策措施
经过原因分析和主因确认,QC小组针对施工中存在的主要问题认真分析比较,制定了相应的对策措施,并责任到人,详见表-7:
表-7 现浇连续梁施工质量缺陷对策措施表
序号 1 2 3 类别 人员 机械设备 环境 重要因素 技能水平不稳定 对策 措施 采取集中培训,择优选择 负责人 宋先义 石书民 王正春 完成 时间 立即 立即 立即 拌合站、泵车、浇注混凝土时,现场增加两个备用振捣棒故障 砼来源、泵车,振捣棒增加4个。 钢筋太密,砼振捣困难 套管处模板增加轻型附着式振动器 4、对策实施及效果检查
落实一、对套管人员集中培训择优选择,增强施工人员责任心,并侧重提高套管施工人员的待遇,提高积极性。
落实二、浇注混凝土时,现场增加两个备用砼来源、泵车,振捣棒增加4个,并且浇注砼前提前联系,防止备用设施出现意外。
落实三、在套管处模板增加轻型附着式振动器,
QC小组在人员、材料、方法、环境上对发现的问题进行改进,严格控制了各道工序,确保了套管的安装质量。
经过两次PDCA循环后,对第三批套管施工进行全面质量检查,其结
果如下表-8。
表-8 第三批套管质量检查统计表
序号 1 2 3 4 5 项 目 套管倾斜 套管位置 套管周边混凝土密实 套管规格不正确 其他质量缺陷 允许偏差 ± 3mm ± 5mm - - - 缺陷频数 11 4 2 1 1 频率(%) 27.3 24.2 15.2 12.1 6.1 累计频率(%) 57.9 78.9 89.5 94.7 100 合格率:(50-19)/50*100% = 96% 由“第三批套管质量检查统计表”表-8 可以看出,经过第二次PDCA循环后,套管安装质量抽检合格率上升到96%,见“PDCA循环比较图” 图7,其结果满足了QC小组制定的目标。
92% C D 96% A P C D 第二次PDCA 循环提高4% A P 第一次PDCA 86% 循环提高6%
A P
C D 提高 质量统计
图7 PDCA循环比较图
六、活动成果及今后打算
1、质量:通过关键工序的控制,工程质量稳定上升,单项工程合格率由86%上升到96%,满足了QC小组成立时制定的目标。
2、工期:主体完工时间是11月20日,比预计工期提前了10天。 3、通过这次活动,锻炼和培养了一大批技术、质量管理人员,熟练和掌握了一整套全面质量管理的技能和方法,提高了广大职工的技术素质,培训出了一大批技术骨干。
4、社会影响:施工期间,天津市领导、法国得利满厂家、新加坡代表团多次前来视察,其过高的质量赢得了领导的好评,为企业树立了形象。
5、在今后工作中,将继续深入开展QC小组活动,实现QC小组活动系统化、全面化、经常化,使活动上一个新水平。