PTA装置2024年技术报告
1、本年度生产概况
2024年氧化车间在化纤厂领导的正确领导下,在有关科室、车间的积极配合下,较为圆满地完成了全年的各项生产任务,各项指标已达标。
完成指标如下:产量68500t,PX消耗651.02kg/t(PTA),醋酸消耗55.07kg/t(PTA), 能耗267.77kg标**/ t.PTA。全年平稳率为99.06%,运行率为73.37%,负荷率为88.82%。 2、生产计划完成情况分析
位 计划值 产量 吨 值 同期值 计划PX消耗 TA 同期653.58 653.63 652.76 650.12 648.93 613.30 0 0 650.00 651.13 645.00 649.58 646.4 单 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 7440 实际7440 7560 8370 8100 7800 7800 2160 0 0 3440 7830 8000 68500 7560 8370 8100 7800 7800 2160 0 0 3440 7830 8000 68500 5323 9077 8680 8120 8400 8120 0 0 2000 8000 7000 7200 71920 kg/t.P值 实际652.96 649.07 652.33 652.10 652.05 650.00 619.44 0 0 654.94 654.92 651.63 651.02 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 值 值 计划醋酸消kg/t.P值 实际值 同期值 Kg综合能标**/t计划值 实际319.70 287.95 233.12 230.21 246.36 237.36 241.13 0 0 317.84 273.74 305.00 267.77 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 54.97 54.57 52.64 53.27 53.21 61.66 55.09 耗 TA 0 0 66.98 55.22 50.08 55.07 53.99 54.00 53.67 53.56 53.19 53.88 0 0 63.25 54.90 56.84 44.29 55.00 325 315 294 235 235 235 235 240 235 277 279 312 275 值 同期380.91 299.95 270.16 235.57 222.32 255.85 0 0 242.01 240.16 272.62 278.75 267.99 耗 .PTA 产品优级% 值 计划值 实际值 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 率 同期100 值 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3、装置生产的操作技术分析 3.1 运行中出现的问题及分析
(1)隐患:2024年共计出现隐患5项: 1)PCV2257B仪表阀门因内漏严重故障,厂级隐患 2024年8月装置大检修处理,已修复阀门,正在验证。 2)M1-423入口轴承运行时而发出异音,车间级隐患 2024年8月装置大检修处理,已更换轴承,正在验证。
3) A1-2544A/B池中间隔断墙部分花岗岩及防腐涂层脱落,2544A/B池废水互渗,影响外排。厂级隐患 计划2024年大检修期间处理。
4) 氧化装置部分地沟沟沿破损,且氧化残渣泵房、精制5#、9#泵房周围地沟盖板为重型盖板。厂级隐患 计划2024年大检修期间处理。
5) 利旧的入口端轮带缺陷较多,引起设备整体振动大。车间级 计划2024年大检修期间处理。
(2)目前风险61项(新增7项、消减4项):其中一级风险15个、二级风险42 个、三级风险(重大风险)4
个。
(3)目前隐患有三个:A1-2544A/B间隔墙渗漏;氧化装置部分地沟沟沿破损;利旧的入口端轮带缺陷较多,引
起设备整体振动大。
影响装置运行具体因素罗列如下:
1、1月05日20:00-1月06日20:00,F1-511**相线堵塞,F1-511系统碱洗; 2、1月07日18:00-24:00,XCV2373故障,更换**缸,精制水洗; 3、1月10日07:00-14:00,XCV2373故障,更换阀门,精制水洗; 4、1月12日18:00-18:30,处理M1-421A链条,停M1-410A系统; 5、1月14日10:00-14:00,更换M1-1423后拖轮,精制二返; 6、1月16日19:00-21:00,处理M1-421A链条,停M1-410A系统; 7、1月17日04:30-05:30,处理M1-421A链条,停M1-410A系统; 8、1月17日16:00-17:00,处理M1-421A链条,停M1-410A系统;
9、1月20日14:00-15:00,处理G1-1433A1电机故障,精制部分一返; 10、1月20日17:00-22:00,XCV2373故障,更换阀门,精制降负荷生产; 11、1月23日12:00-13:00,G1-512A机封泄漏,切泵处理,G1-512A-B; 12、1月26日11:30-13:00,处理G1-1411A电机护罩,精制部分一返; 13、1月27日12:00-12:30,恢复G1-1411A电机护罩,精制部分一返; 14、1月27日18:00-20:00,平衡F1-1201料位,TA降负荷; 15、2月05日11:00-12:30,处理M1-410A积料,停M1-410A系统; 16、2月07日02:00-10:00,产品质量波动,精制大返料; 17、2024年2月11日11:30-12:00,试运压滤机,精制二返;
18、2月12日12:00-12:30,试运压滤机,精制一返;
19、2月14日20:00-24:00,M1-1411B振动大,更换转鼓,精制部分一返;
20、2月16日04:00-17日03:30,连续运行54天,产品质量有波动。精制碱洗水洗; 21、2月17日11:00-20:00,碱洗水洗后的不合格料需返料,精制大返料; 22、2月23日06:00-23:00,M1-1411A钮保故障,精制部分一返; 23、3月02日15:00-19:00,处理M1-1411B钮保,精制部分一返; 24、3月05日17:00-21:00,切换G1-207泵造成泵汽蚀,TA降负荷;
25、3月12日12:00-13日19:00,仪表检修FCV2274/XCV2281,精制降负荷运行; 26、3月14日09:00-13:00,22:00-15日01:00,精制产品质量波动,F1-1501置换; 27、3月16日01:00-05:00,精制产品质量波动,F1-1501置换; 28、3月17日04:00-16:00,精制产品质量波动,精制碱洗水洗; 29、3月17日16:00-18日03:00,仪表检修XCV2273,精制降负荷运行; 30、3月17日13:00-18日13:00,精制碱洗水洗,精制降负荷运行,TA降负荷; 31、3月19日04:00-07:00,精制碱洗水洗不合格料,精制大返料;
32、3月22日23:00-23日01:00,M1-1423拖轮故障,进行更换,精制二返;
33、3月23日19:00-21:00,G1-1433B/2故障停,停M1-1411B,电修处理,精制部分一返; 34、3月30日11:00-15:00,M1-4121B润滑**泵接头漏**,精制二返;
35、3月31日16:00-19:00,M1-1411B停机交仪表处理信号FSZ5713,精制部分一返; 36、4月02日09:00-11:00,M1-1421B电流高,更换转鼓,精制二返; 37、4月02日11:00-16:00,M1-1411A停机换扭保,精制部分一返; 38、4月07日12:00-22:00,G1-1209A电机故障,精制切水; 39、4月08日11:00-16:00,试运压滤机,精制部分一返; 40、4月08日16:00-10日12:00,试运压滤机,精制降负荷运行; 41、4月13日16:00-18:00,P1-1422A更换变频器,精制二返; 42、4月15日15:00-25日23:30,试运压滤机,精制降负荷运行;
43、4月22日22:00-23日18:00,D1-514至F1-511回流阀更换,F1-511系统碱洗; 44、5月01日13:00-17:00,M1-1411B更换转鼓,精制部分一返; 45、5月07日04:00-16:00,精制产品质量波动,精制碱洗水洗; 46、5月12日11:40-12:40,P1-1422A加装敲击器,精制二返; 47、5月15日12:00-18日10:00,试运压滤机,精制部分一返; 48、5月20日08:00-11:00,P1-1422B跳停处理,精制二返; 49、6月02日11:00-6月03日23:00,试运压滤机,精制部分一返; 50、6月27日22:00-6月28日10:00,精制产品质量波动,精制碱洗水洗; 51、7月4日13:00-17:00,M1-1411A振动大,部分一返; 52、7月6日23:00-8日21:00,M1-1421A高振动跳停,精制二返; 53、10月22日10:00-12:00,安装M1-1423前拖轮盖,精制二返; 54、11月2日10:00-18:00,更换M1-1423电机,精制二返; 55、11月5日10:00-12:00,M1-1423检修,精制二返; 56、11月6日12:00-14:00,M1-1423检修,精制二返; 57、11月9日11:00-18:00,M1-1423检修,精制二返;
58、11月17日07:30-17:30,M1-1423检修,精制二返;
59、11月30日04:00-16:00,精制产品质量波动,精制碱洗水洗。 60、12月2日10:00-18:00,因检修M1-1421A,精制二返操作。 61、12月24日12:00-16:00,因检修M1-1421A,精制二返操作。
62、12月28日20:00-30日02:00,因F1-511系统结壁严重,F1-511系统碱洗。
3.2 操作平稳率(包括生产操作异常波动)分析
2024年全年操作平稳率为99.06%,在2024年生产中影响操作平稳率的主要因素如下:
(1)2024年全年精制部分一级返料操作15次:处理G1-1433A1电机故障1次、处理G1-1411A电机护罩2次、
试运压滤机4次、M1-1411B振动大更换转鼓1次、M1-1411A钮保故障处理1次、处理M1-1411B钮保1次、G1-1433B/2故障处理1次、M1-1411B停机交仪表处理信号FSZ5713 1次、M1-1411A停机换扭保1次、M1-1411B更换转鼓1次、M1-1411A振动大处理1次。上述非正常工况对装置平稳生产及产量影响较大。
(2)2024年全年精制二级返料操作17次:处理M1-1423拖轮6次、安装M1-1423前拖轮盖1次、试运压滤机1
次、更换M1-1423电机1次、M1-1421B润滑**泵接头漏**处理1次、M1-1421B电流高更换转鼓1次、P1-1422A更换变频器1次、P1-1422A加装敲击器1次、P1-1422B跳停处理1次、M1-1421A高振动跳停1次、检修M1-1421A2次。上述非正常工况对装置平稳生产及产量影响较大。
(3)2024年全年精制水洗操作3次:XCV2373故障处理2次,G1-1209A电机故障处理1次。上述操作对装置平
稳生产及产量影响极大。
(4)2024年全年精制碱洗水洗操作5次:均为连续运行时间长,产品质量有波动。上述操作对装置平稳生产及
产量影响极大。
(5)2024年TA降负荷操作15次:主要是试运压滤机、处理M1-1423、精制碱洗平衡负荷等因素。对装置平稳
生产影响较大。
(6)2024年精制大返料操作3次,均为精制碱洗后不合格料返料。上述非正常工况对装置平稳生产及产量影响
较大。
(7)2024年F1-511系统碱洗操作2次,1次为F1-511**相线堵塞、1次为D1-514至F1-511回流阀更换,G1-512A
因疾风泄漏切换操作1次。上述非正常工况对装置平稳生产及酸耗影响较大。
(8)2024年经至降负荷运行5次:XCV2373故障处理3次,试运压滤机2次。上述非正常工况对装置平稳生产
及产量影响较大。
(9)2024年因处理M1-421A链条,停M1-410A系统3次。上述非正常工况对装置平稳生产及酸耗影响较大。
4、产品质量情况及原因分析
2024年优级品率100%、合格率100%,与去年同期持平,主要是严格全系统过程控制,发现指标波动,及时进行工艺调整、加样分析;严格返料制度,确保成品指标,严格控制、规范打包业,确保合格产品不被污染。
2024年全年均出现过PTA产品过程分析PT酸波动、微孔不合格的现象,分析原因如下:
(1)、离心机故障是造成产品微孔波动的主要原因,离心机下料结壁现象是此设备的薄弱点,下料线堵料如
未及时清理会造成积料与转鼓摩擦,摩擦带入产品的金属屑会直接造成产品微孔不合格,另外离心机故障后,工艺就须进行一级或二级返料,返料过程中会将系统中的杂质带入产品造成微孔波动。对装置平稳生产及产量影响较大。
(2)、精制单元关键设备检修、钯炭催化剂后期活性恢复,精制单元都必须进行水洗、碱洗处理,重新投料后
会造成产品质量波动,主要是微孔偏低,须通过返料调整,不影响终产品的质量。
5、主要原材料消耗及变更情况进行分析 5.1 PX消耗分析
PX消耗为651.02kg/tPTA,与2024年646.40kg/tPTA相比增加4.62kg/tPTA,主要原因是今年产量比去年少3420t。
5.2醋酸消耗分析
2024年醋酸单耗为55.07kg/tPTA ,比2024年55kg/tPTA醋酸消耗高0.7kg/tPTA。影响因素如下: 1)2024年非正常工况影响醋酸消耗10次,累计耗酸65.27吨,影响因素分析如下: (1)设备因素影响4次,累计影响醋酸27.79吨,占比42.58%; (2)工艺因素影响6次,累计影响醋酸37.48吨,占比57.42%。 其中设备影响酸耗分析如下:
①处理处理M1-421A链条影响醋酸消耗5.94吨,占设备影响的21.37%。 ②G1-512A机封泄漏影响醋酸消耗7.0吨,占设备影响的25.19%。
③D1-514至F1-511回流阀更换影响醋酸消耗14.85吨,占设备影响的53.44%。 其中工艺影响酸耗分析如下:
① 升降负荷影响醋酸消耗8.99吨,占工艺影响的23.99%。
② F1-511假液位处理影响醋酸消耗25.76吨,占工艺影响的68.73%。 ③其它工艺影响醋酸消耗2.73吨,占工艺影响的7.28%。
2)2024年化纤厂承担**公司级科技开发项目KPTA中试试验,期间消耗醋酸110吨; 3)2024年F1-515运行1250小时,影响醋酸消耗80吨 。
因上述原因,2024年累计影响醋酸消耗255.27吨,其中KPTA项目影响43.09%,F1-515影响31.34%,非正常工况影响25.57%。
小结:从以上分析可以看出,影响全年醋酸消耗的第一位是KPTA中试试验,其次是F1-515运行。而在非正常工况影响中,主要是F1-511假液位处理,其次是F1-511系统设备问题。
5.3 化工原材料消耗
2024年三元催化剂累计消耗190.34吨,单耗2.779 kg/tPTA,低于考核指标;2024年促进剂消耗5.3吨,单耗0.077kg/tPTA,主要是 从2024年3月份开始按照实际消耗进行月底盘存,故此将历史积帐全部计入2月份的消耗,造成2月份促进剂使用量多算了1.7吨,造成年底指标超标;2024年液碱消耗113.688吨,单耗1.66 kg/tPTA,超过考核指标,主要是2024年装置停工过程中,为降低容器结壁料,碱洗作业过程中多消耗了碱液所
致;2024年甘**消耗2.25吨,单耗0.0328 kg/tPTA,超过考核指标,主要是2024年G1-1403A/B机封泄漏所致。
6、科技成果及项目完成进度,新产品开发情况
2024年进行KPTA开发项目,于7月10日完成中试项目。11月完成项目验收。
7、技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结(重大成果应有专题总结)
2024年氧化车间计划实施技术改造项目:《E1-2553碱洗改造》项目。该项目因材料不到位暂时未实施
8、工艺技术管理改进和工艺纪律情况