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2012年度大修甲醇装置安全开、停车方案要点

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3.9.1.2在系统大修期间合成塔系统压力由甲醇值班人员进行DCS监控记录保压,若压力≤0.01MPa,联系空分氮气缓冲槽供给N2保压,然后对合成塔充压至0.6MPa后关闭充压阀进行保压。

3.9.2精脱硫系统铁钼触充氮气保压

3.9.2.1当全系统氮气置换合格,合成系统充压完毕后,倒氮气对精脱硫系统进行氮气充压至0.6MPa,然后关闭精脱硫各触媒槽进、出口阀及导淋、放空阀由甲醇值班人员进行DCS监控记录进行保温保压操作;

3.9.2.2如在系统检修期间精脱硫系统压力≤0.01MPa,则微开1、2#一级加氢预转化器出口阀、一级加氢转化器入口阀,然后由甲醇值班人员联系空分送保安氮气至系统前(也可用气柜储备氮气),对精脱硫充压至0.6MPa后关闭充压阀进行保压。 3.10气柜储备氮气

系统置换合格后,利用压缩机打氮气将气柜充气至5000m3后,关闭出口碟阀并加水封隔离、备用,然后停压缩机系统停车检修。 四、盲板隔离

根据检修需求,选择合适的时间在相应的位置抽插盲板。盲板图、表附后。 五、甲醇系统开车

开车过程视具体时间分配为:26日当空分系统调纯时,精脱硫、转化系统引汽化器出口氮气对系统依照流程置换,待出合格氮气后,开启2#压缩机对精脱硫转化系统进行升温,同时对合成系统充压置换,合成系统充压置换合格后开启循环机,对合成系统升温。具体步骤如下:

5.1开车须具备的条件

5.1.1空分系统正常运行,出合格 N2具备送出条件。 5.1.2领导小组分工明确,责任到位。

5.1.3所有电气、仪表、调节阀信号等均提前做完校验,具备正常投运条件。 5.1.4脱盐水、循环水、中低压蒸汽、焦炉气、仪表空气等介质按要求正常供给。 5.1.5压缩除需要启动的机组外至少有一台备车。

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5.1.6现场消防、防护器材全部按要求到位,各种开车工器具提前准备充足。 5.1.7组织参与开车的相关人员认真学习本方案,做好充分的准备。 5.1.8现场卫生打扫干净,保证通道畅通。 5.2系统置换及开车方法说明

系统置换前,根据相应位置,抽出停车检修前所插盲板。

气柜、压缩、精脱硫、转化系统先用氮气置换合格,启动2#压缩机打氮气对借助升温炉加热后对精脱硫系统进行升温,(因停车时间较长,升温过程中须对各触媒槽进行必要的恒温,以免温差过大造成触媒损坏),按正流程进行精脱硫、转化系统升温。精脱硫铁钼触媒出口温度达到50℃时倒为焦炉煤气升温,转化系统用氮气升温到250℃改用蒸汽升温至620~650℃投氧点火。在转化炉升温的同时,联系空分送出合格氮气作为密封气,开启循环机,合成系统用氮气作载体借助开工蒸汽加热升温。合成触媒热点温升到210℃缓慢进转化气,边升温边换气直到生产正常、工艺指标调节稳定。 5.3开车前系统置换 5.3.1气柜、压缩机:

5.3.1.1用气柜备用的氮气对入压缩煤气总管及压缩机进行置换。自煤气总管端头放空处取样

分析要求O2≤0.5%为合格;然后1#、2#、3#压缩机分别进合格氮气盘车置换,自本机四段分离器和四段出口阀间处取样分析要求O2≤0.5%为合格。合格后机组备用。

5.3.1.2在精脱硫及转化系统用氮气升温过程中,在管架第一道蝶阀处取气柜入口煤气样分析

O2≤0.5%后,打开入口碟阀,拆除水封,引煤气置换气柜、煤气总管及压缩机。 5.3.2精脱硫系统氮气置换

5.3.2.1压缩机在置换合格后,启动2#压缩机打氮气送至氮气总管,并将氮气引至精脱硫界区,

压力控制0.4~0.6MPa;分析O2≤0.5%为合格。

5.3.2.2打开精脱硫氮气进口阀,按正流程及升温流程对精脱硫系统进行置换,从中温氧化锌

B槽出口处取样分析O2≤0.5%为合格。随后将系统充压至0.2~0.3MPa。 5.3.3转化系统氮气置换

5.3.3.1待精脱硫氮气置换合格后,将氮气引至转化系统前(开前阀和阀间放空阀置换,关

闭后阀)分析O2≤0.5%为合格。

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5.3.3.2打开转化氮气进口阀,按正流程对转化系统进行置换,从PI60617放散前处取样分

析O2≤0.5%为合格。随后将系统充压至0.3~0.4MPa。 5.3.4合成系统置换

缓慢打开入系统前氮气阀,压力控制0.4~0.65MPa。分别从闪蒸槽出口取样点、醇分Ⅱ出口、洗醇塔出口减压阀处取样点取样分析, O2≤0.5%为合格。 5.3.5循环机组置换

缓慢打开循环机入口氮气阀充氮气对循环机系统进行置换,从循环气导淋放空取样点取样分析, O2≤0.5%为合格。

系统在整个置换过程中,要根据管道及设备的置换情况对相应的阀门开度作适当调整,此外,在置换后期要特别注意打开管道和设备上的导淋或排气阀进行排放,置换过程要全面、彻底,不能留死角,以确保开车的安全性。 5.4系统开车及步骤 5.4.1开车前的准备工作

5.4.1.1开车初期,经指挥中心允许,解除ESD控制联锁。

5.4.1.2提前投用除氧站系统,(锅炉给水泵中修后须进行试车验收)将合格除氧水供至转化汽包、合成汽包、转化炉夹套,锅炉给水泵出口压力暂控制3.5~4.0MPa之间。 5.4.1.3视精脱硫及转化系统氮气升温情况,提前启动焦炉气压缩机,打循环备用。 5.4.1.4燃料气引至燃料气混合器及升温炉、预热炉底部导淋处,并分析O2≤0.5%合格。 5.4.2精脱硫开车

精脱硫系统氮气置换的同时升温炉按照点火程序(炉膛分析CO+H2≤0.5%合格)点燃两个火嘴进行烘炉1~2小时,随后以50~70℃速率提炉膛温度,炉膛温度达180℃左右时,用压缩机打N2进行边置换边升温,待出口温度达250℃时,按正流程串联(N2置换流程)进行升温,当铁钼触媒出口温度达到50℃时启动1#压缩机送焦炉煤气升温,自精脱硫现场放空,精脱硫出口温度在280℃时,联系分析对精脱硫出口做微量硫分析(以招标H2S≤0.1PPM为合格),合格后,继续通入焦炉气稳定运行。

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精脱硫系统置换、升温流程如下:

2#压缩机氮气 升温炉 一级加氢预转化器B#

中温脱硫槽C# 中温脱硫槽B# 一级加氢转化器A

二级加氢转化器 中温氧化锌B# 现场放空 升温过程要求:

①控制升温炉出口温度不大于触媒床层热点温度50℃。 ②控制升温炉出口温度≤430℃,升温炉炉膛温度≤550℃。

③高温阶段应密切关注升温炉盘管情况,严禁出现盘管长期发红现象。

④在此过程中如断N2或煤气,应迅速关小燃料气,防止升温炉超温,系统保温保压。 ⑤整个升温过程中应经常对低点导淋进行排放。

当精脱硫铁钼预转化器A槽温度与精脱硫其它设备触媒床层温度相近时,须恒温缩小温差。待中温氧化锌B槽温度达280℃时,联系分析出口总硫≤0.1PPm合格备用。 5.4.6转化系统开车 5.4.6.1氮气升温

转化系统N2置换、升温流程如下:

转化系统氮气升温以预热炉提供热源,预热炉蒸汽盘管采用蒸汽进行保护,在现场放

空。升温流程如下:

外管来N2 焦炉气预热器 转化废锅 预热炉 转化炉 焦炉气初预热器 锅炉给水预热器 汽液分离器 分离器 最终水冷器 脱盐水预热器 去PI60617放散 9 / 14

升温过程要求: ①格控制升温速率进行。

②控制废锅液位-100mm~150mm,水温在102~105℃左右;水质O2≤15mg/L。 ③转化炉夹套水提前投用。

④转化触媒升温至100~120℃投烧嘴保护水。 5.4.6.2转化系统蒸汽升温

转化触媒温度升至250℃以上,由氮气升温逐渐切换为蒸汽升温,最后切除转化入口氮气。升温流程如下:

蒸汽现场放空

开工蒸汽 焦炉气预热器 转化废锅 预热炉 转化炉 焦炉气初预热器 锅炉给水预热器

汽液分离器 分离器 最终水冷器 脱盐水预热器

去PI60617放散 升温过程要求:

① 预执炉炉膛温度达280~300℃时,微开预热炉蒸汽入氧气管调节阀,自转化炉顶放空。 ② 预热炉焦炉气出口温度达到620~650℃。

③ 在精脱硫合格后,转化炉温度在450℃使,将辅助氮气,倒换为焦炉气,转化系统继续升

温。

④转化触媒床层温度不要在500℃长时间停留。 ⑤ 预热炉炉膛温度小于750℃。 5.4.6.3转化投氧

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2012年度大修甲醇装置安全开、停车方案要点

3.9.1.2在系统大修期间合成塔系统压力由甲醇值班人员进行DCS监控记录保压,若压力≤0.01MPa,联系空分氮气缓冲槽供给N2保压,然后对合成塔充压至0.6MPa后关闭充压阀进行保压。3.9.2精脱硫系统铁钼触充氮气保压3.9.2.1当全系统氮气置换合格,合成系统充压完毕后,倒氮气对精脱硫系统进行氮气充压至0.6MPa,然后关闭精脱硫各触媒槽进、出口阀及导
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