新型干法水泥生产线设备事故分析与预防
统关闭主气门关闭,又因主气门限位故障导致不能自动解列,造成万七线跳停。 事故前直流油泵电机运转状况异常,其它设备运转情况还好,2月4日晚上加油31桶,并将冷油器通道打至上方。 二、原因分析
1、冷油器的漏油,导致油箱油量不足,主油泵油压不够,影响润滑是导致事故发生的直接原因。
2、由于直流油泵发生故障,故余热发电跳停顶跳万七线后汽轮机组停机时直流油泵未发挥作用,造成瓦的损坏是导致事故发生的间接原因。 3、未及时发现油箱油量不足确盲目开机是导致事故发生的主要原因。
三、事故责任及处理
1、班长巡检不到位,盲目开机对这起事故负主要责任。
2、工段长疏于工段管理,未及时组织修复直流油泵,对这起事故负次要责任。
3、中控操作员胡、郑未对油压低作出正确判断,对这起事故负次要责任。 4、车间主任对这起事故负领导责任。车间副主任对这起事故负领导责任。 5、技术部部长对这起事故负领导责任。 6、副厂长对这起事故负领导责任。
四、采取措施
1、认真做好设备的管理工作,同时加强岗位工的操作技能的培训。 2、加大车间对班组的管理力度,强化岗位责任心。 3、完善自动化控制系统,便于岗位工正确操作。 4、完善作业指导书对操作维护的规定。
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岗位工技能欠缺,判断能力不足
事故一:xx厂水泥车间绞刀事故 一、事故概况
2008年8月27日晚班,岗位工黄在清石膏堵,磨工占在1#磨放灰, 02:15绞刀发生绞龙轴断裂,电机空转,水泥物料输送不出去,冒灰严重。岗位工判断失误,没有判断出是绞刀故障所造成的,耽误了十五分钟左右,才去停磨,并通知岗位工清灰、维修工修理。造成积灰严重,清理难度加大,直至28日上午11点左右才处理好,开磨投入生产。 事故前设备状况:
此绞刀吊轴瓦之前磨损较大。 二、原因分析
判断绞刀故障的时间滞后,在绞刀断后15分钟,岗位工才知道并作相应处理;在知道绞刀断的故障发生后,岗位工处置不当,分别停了三台磨,应该三台磨一起停,才能避免冒这么多灰;老线的石膏仓经常性地堵料,岗位工需花费很长时间清堵,造成巡检力度减弱;岗位工在放灰时冒灰较大,易造成误判断;
三、事故责任及处理
1、岗位工没有遵守车间的制度在清堵的时候放了灰;并且放灰的频次过于集中,造成对下面绞刀的负荷加大;
2、在绞刀事故发生后,岗位工的处置方法不当,分别停了三台磨,应该三台磨一起停,才能避免冒灰过多;
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3、岗位工在这起事故中负有一定责任。 四、采取措施
事故二:xx厂水泥车间2#磨进料主轴瓦烧蚀事故 一、事故概况
2009.2.15岗位工3:20在交接班时,已发现2#磨进料轴承座内有很大的水蒸气,且闻到有一股异味,并向班长汇报,班长怀疑油内含水,就没到现场,直接到油箱处去放水。副段长听说上述情况后,立即到现场进行观察,发现有水蒸气且有股异味,立即通知停机。停机时间为3:50分。
事故前设备状况:设备使用时间长,回油、回水不畅,无监控设施。 二、原因分析
岗位工经验不足,操作不当是造成这次事故的直接原因。设备回油、回水不畅,无监控设施是这次事故的间接原因。主要原因是设备老化,水管漏水,岗位工经验不足,发现问题处理不当。
三、事故责任及处理
四、采取措施
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加强设备的维护保养,疏通油路和水路,完善油的密封,保持油的清洁性,配备相关的监控设备,加强岗位工的技能培训。
事故三:xx厂熟料一车间3?3停窑事故 一、事故概况
2009年3月3日零点班接班,由窑操学徒张操作,发现窑况不好,窑主机电流从420A跌到380A,于是将窑头煤从2.6T顶到2.8T,00:40左右从看火电视看到喷煤管喷力不强,检查窑头喂煤罗茨风机压力,发现风压从2万下降到1.9万,过了一点时间,窑头喷煤管头部有滴煤现象,0:50左右中控窑操黄讲可能
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是25D风机拉大了,学徒张就把25D风机阀门从46%关到36%,一段篦下压力由4200Pa控制到4600Pa,1:00后正常操作,5:00张立金交由黄水仙操作。
现场巡检工3月3日零点班接班后,对烧成系统全面巡检,0:20巡检完;2:00只有程亮全面巡检,但并没有仔细检查窑头一次风机,以后就没人巡检窑头设备。
3月3日白班中控操作员左接班,在中控发现一次风机出故障,通知工段长到现场检查,发现一次风机联轴器弹性柱销全部打断,窑头喷煤管变形,遂于8:30止料停窑。
一次风机风压参数如下: 00:00~00:37 12687 00:38 11880 00:39 6508 00:40 4121 00:41 2810
(从一次风压压力变化情况看,风机故障发生在0:37至0:39之间) 事故前设备状况: 窑正常运行。 二、原因分析
1、窑头一次风机联轴器柱销断,一次风机失效是造成事故的直接原因。 2、中控操作员没有发现故障,现场巡检工也没有及时发现故障是造成事故的主要原因。
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