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大连石化公司储运罐区“”火灾事故报告 - 图文

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馏塔压力、航煤和柴油汽提塔液面等平稳,无异常。事故发生时,该装置处于开工初期阶段,界区馏出口采用两道手阀隔离,无产品外送到罐区。

(4)200万吨/年煤油加氢装置

200万吨/年煤油加氢装置在28日至29日期间,处于停工阶段,系统充氮气保压,干燥塔液面、压力稳定。

因装置准备开工(原计划8月31日),界区馏出口采用两道手阀隔离,无产品外送至罐区。

(5)80万吨/年柴油加氢装置

80万吨/年柴油加氢装置始建于1998年3月,投产于1999年7月,装置设计年加工能力为80万吨。2002年10月,通过更换催化剂提高空速,使装置加工能力达到100万吨/年。该装置“初步设计”的设计原则指出:“汽提塔汽提方式以水蒸汽汽提为主,并预留氢气汽提方式”,工艺技术方案明确“汽提塔采用过热水蒸汽汽提方案,同时考虑氢气汽提的可能性”。该装置投产初期,使用过蒸汽汽提,由于生产的柴油含水率高,便采用氢气气提方式。

8月29日7时40分时,该装置的汽提塔进料温度为230.23℃,塔底温度为223.85℃,汽提氢气一直维持在1200Nm3/h左右,塔顶压力为0.480MPa。8时20分,因反应热源减少,汽提塔进料温度降低至216.58℃,塔底温度降至210.86℃,塔顶温度降低,回流量减少,装置开始提汽提氢气量,9时00分汽提氢气量达到1304Nm3/h,增加了约100Nm3/h,塔顶压力从0.489MPa升高到0.496MPa。

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10时25分汽提氢气量开始从1300Nm3/h降低,10时39分降至1206Nm3/h。

柴油出装置流量 进料温度 汽提氢气量 塔底温度 (6)事故后取样分析情况

9月1日临时采样分析结果(用注射器从采样瓶中直接抽取气相进行分析)

采样地点 油温(℃) 28 877罐 39 49 27 80万柴油加氢 40 51 400万柴油加氢

氢气含量% 0.2 0.5 0.34 0.74 0.82 0.47 0 烃含量% 0.1 0.27 0.4 0.43 0.58 0.71 0.02 27 12

40 0 0 注:表明875罐内有氢气及轻烃,不能反映875号罐油面与浮船空间内气相组成。

9月2日采样化验数据(为保证样品密闭,用新的4升铁桶采2升油,在2升空间里取气体样分析 )

采样地点 80万柴油加氢 400万柴油加氢 二蒸馏减顶 右。

油温(℃) 氢气含量% 烃含量% 33 30 30 6.10 0 0 0.73注 0.17 4.03 注:0.73%的烃类气体中,主要含乙烷和乙烯,各占总量的40%左

柴油危险特性参数表

性质 参数 闪点 自燃点 爆炸极限 (%) 最小点火能量 (mJ) (℃) (℃) 55 213~265 0.6 ~6.5 0.2~0.26 氢气危险特性参数表

参数 名称 参数

自燃点 (℃) 560

爆炸极限 (%) 4.0 ~75.6

最小点火能量 (mJ) 0.019

4.事故结论

1)由于浮盘落底,空气进入浮盘与油面的空间。 2)由于采用氢气汽提工艺,80万吨/年柴油加氢装置柴油中携带氢气;装置的波动及调整可能使携带的氢气量增

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加,但不排除其他气体窜入的可能性。

3)由于进油流速较大(大于1m/s),产生的静电发生放电。

静电放电点燃了达到爆炸极限的混和气体。 (二)事故间接原因

1.在最低液面的管理上,未落实相关规程的规定。 公司采用《石油化工设备维护检修规程》(第一册 中国石油化工有限公司和中国石油化工股份有限公司联合修订)《通用设备》中《常压立式圆筒形钢制焊接储罐检维修规程》(SHS01012-2004,以下简称:常压储罐检维修规程),对875#储罐进行生产运行管理。《常压储罐检维修规程》第5.1.4条中规定:“储罐在操作过程中应注意:浮顶罐和内浮顶罐正常操作时,其最低液面不应低于浮顶、内浮顶(或内浮盘)的支撑高度。”

事故发生时,大连石化公司在875#储罐最低液面的管理上,未落实上述规程的规定。

2.在收油作业中,未重视油品流速可能带来的安全风险,未对油品流速进行有效的风险辨识。

《储运车间操作规程》(QJ/DSH 88-2007)4.4.5.1、4.4.5.2规定:“内浮顶油罐开始投用应控制好收油速度,空罐收油初始速度不应大于1m/s;当油品没过收油线后,收油速度不应大于4.5m/s。”

API RP2003-2008《Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents》

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4.5.2 Control of Electrostatic Charge Generation规定:当使用内浮顶储罐(内部或者开顶),要遵守1m/s的极限速度直到顶浮起来。

本次事故发生前,875#成品柴油内浮顶储罐内柴油液面高度为0.969 m,已浸没注入口241mm,其注入流速为3.82m/s,虽符合《液体石油产品静电安全规程》(GB13348-2009)和《储运车间操作规程》(QJ/DSH 88-2007) 规定,但油品的高速流动产生的静电,其放电能量接近或大于4mJ,远远大于浮盘下部空间内的油雾、可燃性气体与空气混合形成爆炸性混合气体的最小点火能。

大连石化公司对上述风险未高度重视,未进行有效的风险辨识。

3.对储油罐维护保养不到位。

储运车间设备员对储罐每月进行一次检查,检查时,打开罐顶固定透光孔盖,使用手电进行观察,受光线、观察位置影响,对浮盘状况、腐蚀状况、密封状况等检查不全面。

由于875#罐被烧整体坍塌,无法确定当时浮盘的情况。据对同期使用的874#、876#罐、877#罐内检查,发现罐内存在浮筒抱箍松落,浮顶压条、浮筒一端下垂的现象。大连石化公司储运车间未针对储罐的实际情况,对储油罐进行有效的维护保养。

4. 对80万吨/年柴油加氢装置气提塔温度变化和氢气气提方式存在的安全风险,未能有效辨识,未采取有效措施。

气提塔塔底、塔顶温度同步降低,造成塔底轻组分增加;

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气提氢气增加,塔顶压力升高,带来溶解氢增加。对上述风险,大连石化公司未能有效辨识;对气提塔的异常变化,大连石化公司未采取有效的防止轻组分进入柴油罐的措施。

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大连石化公司储运罐区“”火灾事故报告 - 图文

馏塔压力、航煤和柴油汽提塔液面等平稳,无异常。事故发生时,该装置处于开工初期阶段,界区馏出口采用两道手阀隔离,无产品外送到罐区。(4)200万吨/年煤油加氢装置200万吨/年煤油加氢装置在28日至29日期间,处于停工阶段,系统充氮气保压,干燥塔液面、压力稳定。因装置准备开工(原计划8月31日),界区馏出口采用两道手阀隔离,无产
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