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主轴曲拐差的调整 - 图文

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大 型 往 复 压 缩 机 主 轴 曲 拐 差 的 调 整

大型往复压缩机

借鉴我们的挫折,——

推动你事业的发展

周应光

2011年5月於陕北

我的格言:在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一点!- 1 -

大 型 往 复 压 缩 机 主 轴 曲 拐 差 的 调 整

前 言

隋着我国工业技术的发展需要,4M65,4M80,4M125大功率大推力的往复压机也相继问世,从而对安装工艺的要求也更高,多年来由于安装质量的差异,有的施工单位在安装过程中不太注重主轴曲拐差的检查与调整,机组与电机的对中同心度也不好(大型往复压缩机与电机的联结基本上都是钢性联结,找正工具不合格,飞轮与半园月牙板的平行度超差,都是导致同心度不合格的原因,同时也是破坏主轴曲拐差的罪魁祸首),免强试车交出去就脱手。业主的监管与验收也不到位。使用与维护也欠妥,结果压缩机在运转中,出现了很多不应该发生的事情:电机轴承座出现左右晃动,烧瓦,断主轴的现象履见不鲜,其主要原因就是主轴曲拐差严重超差,或因联轴器同心度不好又破坏了曲拐差,导致这些事故频发。

我厂是一套50万吨/年中温煤焦油加氢装置,本文介绍的重点为我厂加氢车间2台4M65/—182新氢压缩机,和2台2D循环机投产前后所发生的事故,后被一项一项的解决,确保了今天大机组的长周期运行。今天我将这些感慨告诉同行们,借鉴我们的挫折,推动你事业的发展

主轴曲拐差的认定与处理:

1,曲拐差的垂直度与水平度:主轴瓦的不垂直度,不水平度,导致主轴曲拐0°90°180°270°角开口的偏差,这个开口的偏差值称为曲拐差,通常咱们以曲轴的上下来表示曲轴的垂直度,左右来表示曲轴的水平度,如果需要调整曲拐差,根据曲拐的垂直与水平偏差

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情况,来确定刮研轴瓦的方向来调整曲拐差:

第一,曲拐差的调整,不是单纯将转子调直就完事,而且还要保证调直后的主轴垂直度,水平度,与机身垂直度水平度基本一致,防止出现交叉与不平行度现象;

第二,一般以偏差最大的曲拐为基点,往两侧分摊对下瓦或侧瓦进行刮研,以防止一侧刮研过大。除非为了保证曲轴与机身的水平同步,万不得以刮研一侧。如果出现瓦量过大时,要对瓦口与瓦盖口进行处理,以保证轴瓦的间隙与紧力。

有的施工单位在处理曲拐偏差时,采用斜垫铁上下调整,地脚螺栓受力使曲轴箱垂直变型来效正曲拐差,垂直的曲拐差也许用这种不合理的方式来“解决”,但主轴瓦窝的水平被破坏了,曲轴箱安装时,曲轴箱的轴向水平基本是以瓦窝水平来找平的,几个瓦窝的水平也基本一致,如果曲轴箱垂直发生了变化,那么瓦窝的水平也发生了变化,瓦窝的水平变化也导致瓦面与主轴轴颈的接触变化,最终还是要通过刮研来确保轴瓦的接触面积。即时“解决”了垂直曲拐差,如果出现水平曲拐差又怎么办?从机身来调整是做不到的,最终还是要从轴瓦侧面来刮研调整,所以不提倡用调整机身来调整曲拐差这种方法,一般来讲,主轴瓦窝的平行方向一致的话,曲拐的开挡偏差不会太大,有时轴瓦的厚薄会有点影响,不过反正是要刮研轴瓦接触面,当确定曲拐偏差后,选择刮研方向,一边刮研轴瓦进行调整,一边检查曲拐差值班,既调整了主轴曲拐差又保证了主轴瓦的接触面。

2,曲拐差允许偏差多少最合适?现行规范中有明确规定,不超

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过本机行程的万分之一,多年来我在实际处理这个数据时,基本控制在本机行程的万分之0.5以内,如果能达零位那是最理想。我厂新氢A 机的曲拐差就严重超差,主轴多次烧瓦,最严重的是瓦烧后影起曲轴箱着火,导致主轴弯曲。后经检查4级缸曲拐下开口0.09 ㎜,西侧开口0.17㎜,3级缸曲拐下开口0.04㎜,西侧开口0.03㎜,不知当初的施工单位是如何确认!又是如何交接通过的?难道是真不懂什么叫曲拐差?还是真懂而不做这方面的交工资料!

3,曲拐差对轴瓦的损害:因为曲轴箱中的几个主轴瓦窝,是由大型樘床一刀成型,同心度偏差极小,曲拐差不好的原因,主要应在安装工作上,当地脚螺栓紧固后,导致主轴箱垂直或扭曲变型,破坏了瓦窝同心度,导致主轴(曲轴)不垂直度,不水平度,主轴轴颈与曲轴轴颈的同心度平行度被破坏,形成曲拐差,当低速盘车刮研主轴瓦时,即使垂直度与水平度不好,但主轴受自重影响,同样会使轴瓦接触面感觉不错,可是机组一旦运转,受轴瓦不垂直度,不水平度的影响,造成旋转惯力受阻,运行不平稳。另外曲轴自身还有一个旋转矫直作用,造成主轴颈与轴瓦更大阻力与抗劲,原本认为接触面积很好的轴瓦从新发生了变化,改变了静态刮研时接触面积,使局部瓦面受力过大,主轴瓦与连杆大头瓦将出现不均匀接触,隋着压力升高,推力加大,其结局将面临大量的赶粘与烧瓦。即使安装出现了曲拐偏差,但是还可以在轴瓦的刮研中调整过来。关建是要有这方面的意识,要知道如何去处理与修正曲拐差。

4,曲拐差导致主轴的损坏:再严重时断轴造成更大事故!因为

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主轴受曲拐差影响,短时间还能承受,如果长期以每分钟320下折弯运动,疲劳过度最终导致断轴,这种断轴事故,在往复压缩机使用行业里履见不鲜,特别在化肥行业。

5,外来因素对曲拐差的影响:目前国内几大厂家生产的压缩机总体来讲,在技术上还是过关的,几十年的生产经验,先进技术的引进,吸收,消化,改造与发展。但在实际生产过程中,难免还是有失误与不足,这些失误与不足,在安装过程中如不及时消除,将给以后的生产运行,带来很多麻烦,如果遇到一个较好的施工队伍,在施工过程中,它会即时发现因制造出现的质量问题,并于及时处理,将后患消除在萌芽中,所发生的费用可协商解决。

我厂加氢车间的几台压缩机,所发生的故障问题来看:典型的说明了制造厂家的某些部件质量也有问题。

加氢车间四台压缩机制造厂家加工精度不达标,四台压缩机盘车飞轮联轴器部位的平行度加工不合格,都出现不同程度的偏差,¢800㎜圆盘,180°其平行度偏差0.10㎜左右,当两联轴器钢性连接后,结果造成两根主轴不同轴度而成拱形,使本以合格的主轴曲拐差又发生了变化,当机组运转时,电机轴承座出现左右晃动,手感强烈,循环B机轴端还出现摇头现象,主轴末端轴瓦间隙出现在下面,机组运行时造成烧瓦。

解决方法:人工研磨,在无外力的情况下,对飞轮两面进行平行研磨,首先研磨出一个基准平面,再以这个基准平面,用千分尺测量监控下研磨另一个平面,因为机加工要想保证双面的平行比较难,一

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