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冶炼公司十月份生产分析报告

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十月份生产分析报告

一、生产任务完成情况

生产车间 处理湿矿量(t) 处理干矿量(t) 日处理量/产酸(t/d) 产量(t) 2088.94冶炼车间 14704.6 13445.78 463.65 (2286块) 精炼车间 2535.584 2152.7156 25.1 99.20 325.66 硫酸车间 336.69 9764.14 98.63 (857袋) 浮选车间 4152.9 151.46 656.6 22.98 主品位(%) 硫酸烟灰(t) 平均硫 二、指标完成情况

水淬渣含铜生产车间 (%) 冶炼车间 精炼车间 硫酸车间 浮选车间 0.5 铜(%) 3.54 (h) 24.96 (t) 90.4 (t) 30.684 (%) 98.41 (%) 99.95 (%) 0.48 吹炼渣含炉时单炉产铜煤耗硫酸转化率硫酸吸收率尾渣含铜

三、开、停车时间

生产车间 冶炼车间 硫酸车间 浮选车间 开车时间(h) 709.17 717.41 647.33 停车时间(h) 10.83 2.59 72.67 开车率(%) 98.50 99.64 89.91

四、主要材料消耗

石英砂单耗生产车间 (kg/t) 冶炼车间 硫酸车间 浮选车间 56.91 石灰石单耗(kg/t) 26.28 石英石单耗(kg/t) 57.31 粉煤单耗吨包滤布塑料布电石渣(t) 693.18 泡花碱钢球(kg/t) (条) (套) (kg) 72.13 853 92 (t) (t) 9.84 5.5

生产车间 精炼车间 烟煤(t) 煤基还原剂(t) 木炭(t) 836.8 30.6 1 石英石(t) 19 焊管(根) 42

五、原因分析 (一)生产任务: A、冶炼车间

时间 处理干矿量(t) 两台吹炼炉生产16天 单台吹炼炉生产13天(9.21—10.7) 8554.89 (10.8—10.20) 4740.89 十月份生产计划处理干矿量:16×500+13×360=12680t。实际本月处理干矿量为13295.78。比计划多处理干矿量615.78t,正常生产16天计划处理干矿量8000t,实际处理干矿量8554.89t,比计划多处理干矿量554.89t,单台炉生产13天计划处理干矿量4680t,实际处理干矿量4740.89t,比计划多处理干矿量60.89t。

本月生产任务能够超额完成,得益于冶炼车间16天两台炉同时生产时间内生产任务完成较好,超额完成生产计划554.89t,有以下几点原因:

1、开车率较高,停车检修10.83小时,低于计划定的24小时。 2、入炉料及熔炼炉操作比较平稳,生产情况稳定。

B、精炼车间

十月份精炼炉投入粗铜及外购原料2535.584t,折合纯铜2486.1927。产出阳极铜2152.7156t,纯铜2137.2532,差值382.8684t,其中库存阳极板128.515t,结存29.52t,碎铜4t,溜槽铜1.18t,炉衬铜40t,炉渣铜179.65t。 C、硫酸车间

十月份根据冶炼投入硫量(25.06%),按照冶炼投矿量和硫利用率90%计算,应产酸量为9279.64t,实际产酸量为9764.14t,比计划多产酸484.5t。

本月能够完成任务,有以下几点原因:

1、开车率较高,全月仅停车2.59小时,开车率高达99.64%。 2、冶炼投矿量增加。 D、浮选车间

十月份浮选车间计划生产30天,共计停车72.67小时,故障停车10.67小时,因压负荷限电停车62小时,折2.58天,实际生产天数为30-2.58=27.42天。

处理量:本月计划处理吹炼渣:140×27.42=3838.8t,本月实际共处理吹炼渣4152.9t,超额完成生产计划314.1t。 (二)、生产指标 A、冶炼车间

1、生产计划要求水淬渣含铜≤0.6%,实际外售水淬渣含铜品位为:0.50%。 十月份熔炼炉操作比较平稳,入炉料熔点控制不错,外售水淬渣含铜品位

完成情况较好

2、吹炼渣含铜:生产计划为:Cu≤3.5%,实际吹炼渣含铜为:3.54%,超出了生产计划的规定,主要有以下几点原因: ①、吹炼放渣工的操作技术水平。 ②、吹炼工艺限制。 B、精炼车间

1、本月精炼车间煤耗30.384t。

由于在做煤质量试验,煤质差生产出的煤气发热量低,通过增加煤气炉通风量来达到化料速率;

2、单炉产量90.4 t,单炉耗时24.96h。

每炉车间做好进料计划,确保单炉产量;圆盘浇铸机故障时有发生,原料含铅高氧化、还原时间增长,造成单炉耗时较长。 C、硫酸车间

1、硫酸转化率:生产计划≥99%,实际完成:98.41% 本月转化率较低,主要有以下几点原因:

①、转化一段的进口温度由原来的415-420℃提高到433-435℃。 ②、V换热器虽然在检修期间进行了堵漏,但是还漏气,使转化率降低。 2、风机入口酸雾:生产计划<0.005g/NM3,实际完成:0.019 g/NM3。

从10月8日吹炼炉开始修炉起,熔炼炉配料改变,入炉料熔点升高,为了使入炉料充分熔化,粉煤量加大,熔炼烟气温度升高,为了降低进入电除尘的烟气温度,通过打开熔炼烟道、吹炼烟道的烟道盖板、加大了净化的排水量等方式降低温度,烟道开口会造成酸雾的产生,从而影响了酸

雾指标。 D、浮选车间

尾渣含铜:生产计划≤0.5%,实际完成:0.48% (三)、开车率:

十月份冶炼车间、硫酸车间、浮选车间开车率分别为98.50%、99.64%、89.91%,十月份各车间停车较少,开车率较高,具体分析如下: (1)冶炼车间

2010年9月23日因压风机房跳闸,插风眼5.58小时; 2010年10月6日因三号皮带跳闸,插风眼1.58小时; 2010年10月15日因硫酸二吸泵振动严重,插风眼2.92小时; 2010年10月18日因限电,插风眼0.75小时。 共计停车10.83小时。 (2)硫酸车间

2010年10月15日因一吸泵进入瓷砖造成泵振动停车2.59小时。 (3)浮选车间

1、2010年9月26日因球磨螺丝松漏矿,停车2小时。 2、9月28日因维修分级机螺旋,停车3.67小时。 3、10月5日因换分级机钢丝管,停车2小时。

4、10月13日因修分级机管路,换分级机软管,停车3小时。 5、10月18日至10月20日因压负荷限电,停车62小时。 十月份浮选车间共计停车72.67小时,其中因压负荷限电停车62小时,车间检修停车10.67小时。

(4)、精炼车间

10月14,15,17,18,19合计待料保温113小时。

六、车间本月存在问题

(一)冶炼车间 1、负压问题:

10月份生产过程中,炉膛正压较大,工人操作环境较差。 2、低空污染问题:

吹炼炉密封不好,吹炼炉烟道出现漏烟现象。 (二)精炼车间

1. 单炉煤耗高,一直在寻找适合煤气发生炉造气的烟煤; 2. 单炉生产时间长,浇铸期间,圆盘浇铸机故障频发; 3. 粗铜含铅高导致氧化时间增长,相应还原时间增长。 (三)硫酸车间 1、净化系统降温问题:

在十月份的生产过程中,由于冶炼车间投矿量的增加,烟气量也增大,并且在大修过程中将吹炼烟道及电除尘前混烟室砌砖,保温效果较好,进入电除尘的温度超过400℃,净化系统降温效果不理想,造成干燥温度过高,无法产出98酸,十月份下旬只能产出93酸。 2、酸雾指标问题:

由于电除尘进口温度偏高,采取在熔炼烟道、吹炼烟道开口的方法降低温度,一部分三氧化硫会转化为酸雾,造成酸雾指标加大。 (四)浮选车间

1、吹炼渣破碎问题

由于破碎人员不足,影响破碎量。 2、磨矿细度不稳定

开停车频繁造成指标细度不稳定。 七、下月目标 (一)冶炼车间

1、加强吹炼渣中白冰铜的回收工作。

2、及时清理烟道,做好烟道的堵漏工作,加强与硫酸车间的联系,协调好负压。 (二)精炼车间

1、加强员工培训,增强员工操作水平。

2、根据已安装的流量计,尽可能的合理搭配风气比。 3、实行各阶段考核制度,提高铸型合格率,提高单炉产量。 4、严格督促、监督生产,尽量控制单位炉时在24h内。 (三)硫酸车间

1、加大排污量,降低干燥进口气温。 2、调整好新风机的平衡问题。 (四)浮选车间

1、做好磨矿细度指标控制。

2、尽量缩短开停车时间,保证设备运转。

冶炼公司十月份生产分析报告

十月份生产分析报告一、生产任务完成情况生产车间处理湿矿量(t)处理干矿量(t)日处理量/产酸(t/d)产量(t)2088.94冶炼车间14704.613445.78463.65(2286块)精炼车间2535.5842152.715625.199.20325.66硫酸车间336.699764.14
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