攀钢2号高炉铁口下方烧穿事故处理及原因分析
杨兵
(攀钢集团有限公司)
摘 要 本文对攀钢2号高炉铁口下放烧穿的事故处理进行了描述,对钒钛矿冶炼的高炉铁口孔道发生烧穿的原因进行了分析,提出了高强度冶炼条件下,铁口维护工作应注意的事项。 关键词 高炉 铁口 炉况恢复 钒钛矿 炉前操作
高炉出铁过程中,铁口受到高温、机械冲刷和化学侵蚀等破坏作用,是高炉本体结构中工作条件最恶劣、温差应力最大且急冷急热最频繁、负荷最重的部位,因而成为高炉炉缸中最薄弱的部位。
攀钢2号高炉第3代炉龄2007年10月1日停炉大修,第4代炉龄2007年12月18日送风开炉,高炉
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有效容积1200m3,钟式炉顶布料,设一个铁口两个渣口,2010年高炉月均利用系数达到2.801t/(m·d),保持了较高的冶炼强度。单铁口日通铁量达到3360t,渣铁比580kg/t,铁口受渣铁冲刷侵蚀相当严重。2010年8月24日发生铁口下方烧穿事故,导致高炉紧急休风53小时51分钟,损失产量10000t。 1 事故经过
2010年8月23日中班第一炉铁出铁过程中(16:45左右),发现铁口炉台下方有铁花溅出,当即堵铁口,并对主沟沟头进行处理。在处理沟头过程中,发现沟底部位有残铁,与此同时,设备、工艺系统相关人员对铁口炉台下方铁水穿漏部位进行详细检查,检查过程中发现,铁口炉台下方有残铁,由于位置狭窄,只能将主沟框架漏铁部位抠见砖,现出二段36#冷却壁的进、排水管。在检查该部位炉皮状况时,没有检测到有煤气漏出(煤气报警器显示数值为50ppm),同时反复对穿孔处点火,未点燃。打水所产生的蒸汽量亦不大,加之铁口堵上后,铁口炉台下方铁水即停止漏出,故判断为主沟沟头穿漏所致。因此,在对主沟沟头进行了处理,并对烧坏的铁口二段36#冷却壁实施灌浆后,于22:00恢复全风操作。
8月24日中班第一次铁堵口(19:10)后约5分钟,铁口炉台下方部位再次发生铁水穿漏,高炉立即休风检查,确定为铁口下方、铁口孔道至炉皮段烧穿,经抢修处理后,于27日夜班1:26恢复生产。 2 事故处理过程 2.1 休风处理过程
8月24日休风后,将铁口主沟前段(约2.5m长度)挖开,发现铁口框架南侧下方炉皮烧出一个750×1350 mm大洞(见照片1),铁水在向下窜行过程中,将右下侧约1m处炉皮也拉穿约100×500mm,同时将炉缸一段1#、35#、36#冷却壁、二段35#冷却壁烧坏。
照片1. 2号高炉铁口烧穿位置示意图 照片2 铁口烧穿部位新更换的炉皮及安装的U型水冷管
24日~27日休风期间,对烧坏部位进行了修补、处理,主要包括:①清理、抠出烧穿孔道内残存渣铁;
②卸下铁口保护板,并向内抠约500mm深度;③烧穿形成孔道及保护板内抠空部分浇灌磷酸盐浇注料;④安装新铁口保护板;⑤在铁口下方安装两个U型冷却水管(见照片2);⑥安装三支炉皮测温电偶,以对烧穿部位炉皮温度进行跟踪监测。 2.2 送风炉况恢复操作控制
此次烧穿事故,给高炉炉况恢复带来很大困难,主要因为:
(1)由于事发突然,烧穿部位漏出的铁水若不能及时止住,将有炉皮大面积烧穿、铁水与冷却水接触产生爆炸的危险。因此,8月24日铁口第二次烧穿后,高炉意识到事态的严重,采取了紧急休风措施,风量由3050m3/min,直接拉到0 m3/min。和计划休风相比,本次休风前即没有变休风料,也没有提前加焦,休风时间长,炉缸热量亏损严重。
(2)由于减风速度快,从全风操作到拉风至零,只历时10min,相当于坐料,大量生料进入炉缸,炉料矿焦层秩序打乱,对送风后的热量平衡及气流分布影响很大。
基于以上因素,考虑送风后势必带来高炉透气性差、风量难以接受、量压不对称、下料不顺、炉凉、渣铁分离困难、流动性差等一系列问题,操作上采取了以下措施:
(1)对因紧急休风导致的送风系统灌渣问题,休风期间务必将各风口、送风支管抠、烧干净,确保风口均匀、正常工作。
(2)考虑24日休风后加焦20t,通过热量平衡计算,确定送风后加焦80t,然后根据下料情况确定分散加焦量。送风后采用全焦矿装料制度,批重16t,焦炭负荷2.7t/t。10个风口送风(1#、2#、3#、4#、5#、14#、15#、16#、17#、18#),堵其余风口,进风面积0.1476m2,为正常时55%。
(3)送风后,风量恢复前期,由于铁水[Si]含量低至0.07%,操作上采取:控制压差<0.1MPa;以小风量渡过休风前重负荷炉料,防止大的崩滑料或悬料;开口机角度调到最小,以利于及时抢出炉缸所化凉、粘渣铁。
(4)轻负荷上料40批后,开始对高炉顺行起作用,此时视下料情况恢复风量至1000~1300m3/min,同时,从靠近铁口的风口开始,向两边捅开所堵风口,以保持风速在110~150m/s。待轻负荷上料60批后,炉况进一步好转,此时加快加风节奏,以免焦炭到达炉缸后,炉温急剧上升、量压紧张、加风困难。
(5)风量恢复至1800 m3/min后,炉前渣铁流动性好转后,逐步恢复开口机角度。装料制度、批重、负荷也及时向正常生产时靠拢,以防止大风量、轻料制,吹出管道。28日白班风量恢复到2600m3/min,各项操作制度基本恢复正常,29日高炉开始富氧、喷煤。
整体来讲本次炉况恢复比较顺利,恢复过程历时2天。但也有不足之处,28日由于铁口孔道偏位,与泥套接触处,铁口浇注料受渣铁冲刷部分粉化,泥套后方被出空,13:50出完铁后,铁口堵不上,并将保护板烧坏,高炉减风至常压封铁口。回风后,继续出铁一次,同时做相关准备工作,16:10堵铁口后,减风改常压,更换铁口保护板。 3 事故原因分析
近年来由于高炉冶炼强度的不断提高,铁口工作负荷加大,导致铁口孔道周边捣打耐火料和铁口组合砖严重侵蚀、烧损,是本次事故的直接原因。攀钢高炉铁口结构见图1,在设计上,铁口孔道至炉皮间有四道保护:无水炮泥、磷酸盐耐火浇注料、棕刚玉质组合砖、复合莫来石砖。
刚玉质组合砖 磷酸盐浇注料 复合莫来石砖 13~15°铁口中心线棕刚玉质组合砖
图1 攀钢高炉铁口结构图 图2 生产中的铁口状况
然而,在实际生产过程中,随着渣铁冲刷,各层耐火材料都有不同程度的侵蚀,如图2所示,由于铁口周围区域的衬砖变薄,铁口孔道全靠堵泥形成泥包和渣皮进行保护。同时,随着冶炼强度的提高,铁口中心线有所下移,铁口下方组合砖与莫来石砖交接处便成为薄弱环节,本次烧穿部位即为图2中A点所示。
目前,很多高炉进入炉龄中后期,开始用钒钛矿护炉,作为冶炼钒钛磁铁矿的攀钢高炉,炉缸其他部位的安全性虽较普通矿高炉好,但由于高熔点、高硬度的Ti(N,C)在铁口沉积,出铁时,铁口比普通矿更不易打开、更易产生断层,同时,钒钛矿高炉渣量大、钛渣黏度η大,渣铁对铁口冲刷更严重。因此,高钛渣冶炼过程中极易出现浅铁口,威胁炉缸安全。 4 改进措施
冶炼钒钛磁铁矿高炉的冶炼特性决定,高强度冶炼条件下,其铁口工况较普通高炉更恶劣,因此钒钛矿高炉及添加钒钛矿护炉的高炉更应加强铁口维护工作,具体应当注意以下几点:
(1)防止长期高炉温、及时出尽渣铁。长期过高炉温及渣铁受憋都将导致Ti(N,C)大量沉积于铁口,铁口不易打开、孔道不规则、甚至出黏渣,这些都对铁口产生较大损伤。同时,对普通矿而言,出净渣铁也是维护好铁口的保证,若铁口前存在大量渣铁,打入的炮泥在铁水面漂浮,就不能形成泥包,造成铁口变浅。
(2)多放上渣。多放上渣可减少熔渣对铁口的侵蚀,也有利于出净渣铁。
(3)严禁潮铁口出铁。潮泥中的水分、焦油受高温作用会产生巨大压力,轻则发生“打枪”现象,造成孔道、泥套受到严重破坏;重则产生爆炸,铁口砌砖和铁口泥套被崩坏,造成铁口堵不上、烧坏冷却壁等重大恶性事故。钻铁口过程中,若油火较重,应烤干后再钻开铁口。
(4)严格控制打泥量,要求各班操作统一,防止泥量大起大落。
(5)维护好铁口泥套,防止冒泥、堵不上等事故,建议使用浇注料制作铁口泥套,以保证高强度冶炼时的炉前节奏。
(6)严格规定铁口中心线高度及开口机角度,操作人员不准随意调整、改动。
(7)改进炮泥质量。炮泥除具有一定的可塑性外,还应具有较高的耐火度、良好的抗渣铁机械冲刷和耐化学侵蚀性能,还要有快干性和干燥后足够的强度。 5 结语
(1)随着冶炼强度不断提高,攀钢2号高炉单铁口日通铁量达到3360t,渣铁比580kg/t,由于铁口工作负荷重,产生下方烧穿事故,对高炉稳定生产造成一定影响。
(2)事发后高炉采取紧急休风,防止了事故进一步扩大,对烧穿部位进行了清理,安装了新的冷却水
管及测温电偶,确保后续生产安全正常进行。
(3)送风后的炉况恢复阶段,采取了上下部调剂相结合的有效措施,使炉况快速恢复到了正常生产水平。
(4)攀钢高炉的原料条件,决定其铁口工作环境,较普通矿高炉更恶劣,高强度冶炼条件下,铁口维护工作更加重要。 6 参考文献
[1] 胡先.高炉炉前操作技术.北京:冶金工业出版社.2006:54-60.
联系人:杨兵 高级工程师 E-mail: hyun3c@yahoo.cn
(617022)四川省攀枝花市攀钢钒炼铁厂
作者简介:
杨兵,本科,高工,攀钢钒炼铁厂党委书记,西昌基地炼铁厂副厂长;Tel:0812-3394544。