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火力发电厂锅炉水冷套A侧疏水管泄漏原因分析与处理 - 图文

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火力发电厂锅炉水冷套A侧疏水管泄漏

原因分析与处理

某电厂2号炉型号YG-440/13.7-M型循环流化床锅炉。2006年9月26日投运,2008年5月2日,水冷套A侧疏水管发生泄漏,经割开外部钢板及保温后,发现疏水管胀粗并泄漏。专业人员对泄漏管段进行金相检验,分析了泄漏原因并提出处理方案。 1. 宏观检查

水冷套A侧疏水管位置及发生泄漏部位见图1,疏水管发生泄漏现场图片见图2。对泄漏管段进行宏观检查,管子两端轻微变形,泄漏部位明显胀粗,呈树皮状,表面有许多纵向裂纹,外壁氧化垢层较厚(见图3);从泄漏部位将管子割开,内壁呈树皮状,也有大量纵向裂纹。对管子进行管径和壁厚测量,测量部位见图4,A端管口不圆,最大外径28.8mm,最小外径27.6mm,最小壁厚3.84mm,最大壁厚4.12mm;B端最大外径30.6mm;C端最大外径38.4mm,最小外径35.74mm,最大胀粗量37.1%,远超过DL 438-2000《火力发电厂金属监督规程》相关规定的最小壁厚2.4mm、最大壁厚3.7mm、D端最大外径29.82mm。

泄漏部位

水冷套疏水管

图1 图2

图3 图4

2. 金相检查

为了分析水冷套A侧疏水管泄漏原因,从泄漏胀粗部位横向、纵向、对面及距泄漏部位80mm取样,采用4%的硝酸酒精侵蚀,Union Versamet-2金相显微镜进行金相组织观察。依据DL/T 674-1999《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》进行组织评定。

(1)泄漏胀粗部位横向金相组织:铁素体+碳化物,珠光体区域形态消失,晶界及铁素体基体上的球状碳化物已逐渐长大,珠光体球化5级,达完全球化,晶粒度8级,见图5、6。外壁氧化垢层0.10mm,外壁微裂纹0.06mm,见图7、8;

内氧化垢层0.12mm,微裂纹及氧化垢层见图9。

(2)泄漏胀粗部位纵向金相组织:铁素体+碳化物,珠光体区域形态消失,晶界及铁素体基体上的球状碳化物已逐渐长大,珠光体球化5级,达完全球化,晶粒度8级,见图10。外壁氧化垢层0.12mm,内氧化垢层0.10mm。

(3)泄漏胀粗部位背面金相组织:铁素体+碳化物,珠光体区域中的碳化物已明显分散,并向晶界聚集,珠光体形态尚保留,珠光体球化4级,达中度球化,晶粒度8级,见图11、12,内氧化垢层0.15mm。

图5 横向截面250× 图6 横向截面500×

图7 横向截面外壁250× 图8 横向截面外壁 250×

图9 横向截面内壁250× 图10 纵向截面250× (4)距泄漏胀粗部位80mm金相组织:铁素体+碳化物,珠光体区域中的碳化物已明显分散,并向晶界聚集,珠光体形态尚保留,珠光体球化4级,达中度球化,晶粒度8级,见图13、14,内氧化垢层0.06mm。

图10 纵向截面 250× 图11 纵向截面内壁500×

火力发电厂锅炉水冷套A侧疏水管泄漏原因分析与处理 - 图文

火力发电厂锅炉水冷套A侧疏水管泄漏原因分析与处理某电厂2号炉型号YG-440/13.7-M型循环流化床锅炉。2006年9月26日投运,2008年5月2日,水冷套A侧疏水管发生泄漏,经割开外部钢板及保温后,发现疏水管胀粗并泄漏。专业人员对泄漏管段进行金相检验,分析了泄漏原因并提出处理方案。1.宏观检查水冷套A侧疏水管位置及发生泄漏部位见图1,疏
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