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08-32型捣固车故障应急处理办法(任克鹏)

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一侧捣固单元突然冲击到顶 应急处理办法

1、拧紧深度传感器插头

2、检查深度传感器钢弦,如果脱槽更换新的深度传感器 防止措施

随车备用经过检测合格的深度传感器1个。 故障现象2

左右捣固单元上位高度不一致 应急处理办法

检查多路检测F14、F15数值如果一致,松开拨叉调整钢弦,否则更换新的深度传感器。 防止措施

(1)在拨叉上下位置的钢弦上涂油漆。这样,钢弦和拨叉的相对位置一错动马上即可发现,按油漆的印记恢复钢弦和拨叉的相对位置快速、简便。 (2)随车备用经过检测合格的深度传感器1个。

故障2:高速走行时车不走

故障现象

ZF油压、温度、及过滤器报警指示正常,插上钥匙,挂1档缓解后车不走。 检查与处理

1、查末级离合器应挂上。

2、检查总锁定信号灯应熄灭,如未熄灭,检查锁定装置。

3、按下点动按钮车还不走,将1号位左侧下部3个气动压力开关的中间开关的电线拔下,在将后边开关的电线插到中间的开关上。返回停留站后,更换后一个开关,恢复接线。

故障1:干燥器调压阀排风不止

故障现象

双塔式空气干燥器调压阀排风不止。 应急处理办法

在调压阀前面设有一个遮断塞门,平时处于常开位(手柄和管路平行),当有时出现调压阀切不断,空心调压螺栓常排风时,关断一下(手柄和管路垂直),帮助调压阀关闭。等调压阀恢复正常时,再打开遮断塞门。

故障1:制动机故障处理办法 故障现象1

使用紧急制动阀后,在恢复充风时,列车管充风慢,且有大排气声。 原因分析

⑴、紧急制动阀的排风口未关死。 ⑵、紧急阀的排风口未关死。 ⑶、中继阀排风口关闭不严。 应急处理办法

⑴、检查并合上紧急制动阀手把。

⑵、将自动制动阀(大闸)手把移动到制动位,把列车管压力空气排至零,并保持15s

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以上,再将自动制动阀(大闸)手把移回到缓解位,给列车管充风。

⑶、由本务机转换成重联机,用小闸。返回基地后再拆检或更换中继阀。 故障现象2

均衡风缸和列车管追随总风缸风压。 原因分析

大闸下的调压阀脏污,阀口关闭不严,失去调压作用。 应急处理办法

掌握大闸放缓解位的时间,待均衡风缸压力上升到500kpa时,将大闸手柄移至运转位。返回基地后再拆检或更换调压阀,并利用管路风压吹出管道异物,重新调整均衡风缸压力。 故障现象3

小闸制动压力追随总风缸风压。 原因分析

小闸下的调压阀脏污,阀口关闭不严,失去调压作用。 应急处理办法

掌握小闸放制动位时间,使制动压力不得超过360kpa,防止擦伤车轮。返回基地后再拆检或更换调压阀,并利用管路风压吹出管道异物,重新调整到小闸最高制动压力为360kpa。

故障现象4 小闸上闸慢。 原因分析

小闸下的调压阀脏堵,使供风量不足。 应急处理办法

如果此现象只限于一个驾驶室操纵时,应急将A、B阀转换成本务机,改用大闸操纵。返回基地后再拆检或更换调压阀,并利用管路风压吹出管道异物,重新调整到小闸最高制动压力为360kpa。 故障现象5

紧急制动时,总风压力迅速降低,影响制动压力,或自行缓解。 原因分析 ⑴、紧急放风阀下方的微动开关损坏或接线松动,电空阀损坏或接线松动,(仅限于1995年以前昆明厂生产的捣固车)。

⑵、大闸手把未移到保压位。紧急放风阀紧急室内压力空气排尽的时间为15s左右,超过15s,紧急放风阀内的紧急活塞上移,紧急放风阀下方的微动开关复位,此时,大闸在缓解位或运转位,中继阀内的总风遮断阀开启。如果紧急制动阀未复位,总风压力迅速降低;如果紧急制动阀已复位,可能发生列车还没停稳就已开始缓解。 应急处理办法

紧急制动或发生上述情况时,迅速将大闸放到保压位,用大闸的微动开关接通电空阀,关闭总风遮断阀,防止总风进入列车管。若电空阀损坏或接线松动不能排除,改用旁路制动,并通知其它车用旁路制动停车。 防止措施

打开紧急制动阀后,应把大闸的手把移到保压位,这样大闸的电联锁也同时作用到电空阀上,在紧急室压力排空后,中继阀内的总风遮断阀继续关闭,切断列车管的供风源。当需要缓解紧急制动时,再操纵大闸手把到缓解位缓解紧急制动,而不是由紧急制动过程自行缓解。 故障现象6

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大闸制动时,制动压力不足。 原因分析

⑴、充气缓解时,工作风缸未充满风。

大闸制动时,由工作风缸的压力来控制制动缸压力。缓解时,工作风缸压力由零升到280kpa的时间为3.5s,由零升到480kpa的时间为60-80s,一般情况应有15s的缓解时间,才能保证下次正常制动。

⑵、工作风缸管系泄漏严重。 ⑶、容积室管系泄漏严重。

⑷、由于分配阀座垫不严或阀座裂损,使工作风缸通往容积室通路的压力空气泄漏。 ⑸、由于分配阀主活塞膜板破损,使工作风缸的压力空气随同列车管减压而排入大气。 应急处理办法

改用小闸,并通知其它车用小闸制动,情况紧急时可使用旁路制动停车。返回基地后,顺序检查⑵至⑸条排除故障。 防止措施

制动后的缓解时间要达到15s,才能进行下一次制动,防止制动失灵,发生事故。

故障1:捣固单元夹持油管漏油

原因分析

⑴、夹持油管磨损后漏油,属保养没到位。

⑵、夹持油管橡胶管漏油、接头处漏油,属油管质量问题。 应急处理办法

快速查出漏油油管的进口零件号,找到随车备用油管,更换后继续作业。 防止措施

⑴、每日保养时应检查所有夹持油管,发现磨损及时调整或包扎。

⑵、捣固单元夹持油管应采用进口管,接头用专用设备安装,保证油管质量。在作业中为了快速更换损坏的高压油管,尽量将对“天窗”的影响降低到最低限度,08-32型捣固车司机应掌握捣固单元各夹持油管的进口零件号,当夹持油管漏油时,能迅速找到所需油管,更换后继续作业。捣固单元液压软管总成安装位置与进口零件号对照表见(附表一)。 ⑶、每台08-32型捣固车应随车备用足够的捣固单元液压软管总成,见(附表二),消耗后及时补充。 附表一:

捣固单元液压软管总成安装位置与进口零件号对照表 序戚所 数量 名称 进口零件号 安装位置 连接位置 号 代号 (台套) 液压软管总6-Ⅱ-900 前外缸前(张开) 叉型外缸小1 195 4 成 腔 液压软管总6-Ⅱ-700 前外缸后(夹持、内侧) 叉型外缸大2 194 2 成 腔 液压软管总6-Ⅱ-670 前外缸后(夹持、外侧) 叉型外缸大3 193 2 成 腔 液压软管总6-Ⅱ-430 后外缸前(夹持) 单耳外缸大4 189 4 成 腔 5 190 液压软管总4 6-Ⅱ-470 后外缸后(张开) 单耳外缸小

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6 7 8 9 188 190 193 189 10 192 11 12 191 成 液压软管总成 液压软管总成 液压软管总成 液压软管总成 液压软管总成 液压软管总成 液压软管总成 合计 4 4 4 4 4 4 10 50 腔 6-Ⅱ-370 前内缸前(夹持) 叉型内缸小腔 6-Ⅱ-470 前内缸后(张开) 叉型内缸大腔 6-Ⅱ-670 后内缸前(张开) 单耳内缸大腔 6-Ⅱ-430 后内缸后(夹持) 单耳内缸小腔 6-Ⅱ-600(590) 前内缸前过渡管(夹 持) 6-Ⅱ-510(490) 前内缸后过渡管(张 开) 6-Ⅱ-1100 捣固单元--车体 附表二: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 戚所代号 195 194 193 189 190 188 192 191 08-32型捣固车随机备用捣固单元油管明细表 名称 数量 进口零件号 液压软管总成 2 6-Ⅱ-900 液压软管总成 1 6-Ⅱ-700 液压软管总成 2 6-Ⅱ-670 液压软管总成 2 6-Ⅱ-430 液压软管总成 2 6-Ⅱ-470 液压软管总成 1 6-Ⅱ-370 液压软管总成 1 6-Ⅱ-600(590) 液压软管总成 1 6-Ⅱ-510(490) 液压软管总成 2 6-Ⅱ-1100 合计 14 备注 9

08-32型捣固车故障应急处理办法(任克鹏)

一侧捣固单元突然冲击到顶应急处理办法1、拧紧深度传感器插头2、检查深度传感器钢弦,如果脱槽更换新的深度传感器防止措施随车备用经过检测合格的深度传感器1个。故障现象2左右捣固单元上位高度不一致应急处理办法检查多路检测F14、F15数值如果一致,松开拨叉调整钢弦,否则更换新的深度传感器。防止措施<
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