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品质异常统计表

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品质异常统计表

序 日期 异常问题点 原因分析 处理措施 预防措施 来料检验员按标准检验,发现不合格通知采购部退回供应商,装配品检员对箱座重点跟踪,对上工序来料进行接收质量检查。(7月17日已全部返工完,到8月3日为止,没出现不合格零件) 由品质工程师设计检具对箱体螺丝孔位置进行检验。(7月13日检具已做好,给到品检员) 责任人 跟踪人 备注 7421B齿轮箱座穿表面批锋及铸渣过大;对现场产品及库存品进行1 7月1日 线糟太窄,电线穿来料检验员漏检至使不全检,不合格品通知供应商到现场进行磨处理 不过 合格品流入 7421B箱体与电器安装板孔位不对(有品7月1日 质员要求只安装三个螺丝) 箱体焊接时孔位偏; 品检员用拉尺进行测量,测现场已对生产部件进行配量误差太大,不能满足精度装 要求 谢泽球 黎先安 2 成浩然 秦振伟 3 已装配成品进行返修,将镶电机拖板与中轴板磨镶条钻 点方法不对,造成 条反面安装,先安装再配7月1日 合镶条配合不平行,点角度与安装角度不一致,钻,保证钻 点角度与安装电机拖板螺母未锁紧 锁紧螺丝后镶条不平行 角度一致 60CL封边机输送链条有长一两节,也有7月1日 短两三节,甚至五六节的(32条有3条出现此问题) 来料检验未按抽样标准检验,发现异常未做出拒收处理 先装配镶条再进行配钻 黎先安 成浩然 4 对现有及库存品由装配员工对链条进行拆解或加长 来料检验员按抽样标准检验,并对此异常重点检查,品质工程师跟进。(员工反映:到7月5日-7月23日没有出现质量问题) 磨床加工后必须插入插板放置,没有插板不允许生产。 对更换的脚踏板进行测试;长期跟踪使用稳定性 李少文 成浩然 5 MJK1333主锯主轴放7月1日 置方法不对,未按包—— 装要求插入插板放置 排钻:同一台机脚踏7月2日 板有时踩一脚,有时踩两脚才能运转 —— 将现有库存平放的主轴优先使用,防止因长时间放置产生应力变形 更换脚踏板 牟敦玉 谢泽球 6 序 7 黎先安 秦振伟 备注 日期 7月3日 异常问题点 原因分析 处理措施 对已装配成品进行全检,剪短气管线,避免气管线过长预防措施 剪短气管线,避免气管线过长造成管线折压; 先安装电气安装责任人 黎先安 跟踪人 成浩然 打开排钻升降气缸开安装电气板后气缸气管折关,升降气缸无动作 压造成不能进气;电气安装

板安装后品检员未对此项性能检查 造成管线折压 进行一次溶胶阀试装效果测验:溶胶阀已装上(机上作好标示),5个是合格的,2个是不合格的,17日进行对比效果分析以下的没问题,以上的效果不好 试行做法:把过长的拖链裁去一米。 板,再进行性能检测 8 7月9日 装配试机过程发现:封边机溶胶不均匀 初步认为跟溶胶阀有关 安装前溶胶阀进行全检,只使用公差在以下的,对公差在以上进行返工。(8月5日,部装员工反映已安装的57个溶胶阀,没一个出现问题;品管员:此问题已改善很多。) 技术部已同意换另一种拖链,规格、长度都有所改变。经检验,更换后效果很好 储俊 邱宇 9 7月10 裁板锯MJK1333C小车拖链太长(长一米),需作改良 ---- 王斯炎 余波 装配试机过程发现:裁板锯(NP330B):启10 7月13日 动噪音大-----李工在攻关 装配试机过程发现:11 7月14日 1333C吸尘效果不理想 主锯皮带转动摩擦,发出很尖的噪音 技术部已做出方案:把皮带从40MM切把皮带从40MM切成35MM, 成35MM,图纸已更改。经检验,工艺改良后,噪音比以前低。 ①把纤维皮带换成橡胶皮带(橡胶皮带密封效果比纤维皮带好);②把吸尘管接口改成移动式(接触口低于吸尘糟)---经检验后,改良后的吸尘效果比以前好很多 新加工的零件严格按已更改图纸的要求进行加工,对库存中的不合格品进行返工 王斯炎 李小根 吸尘糟皮带密封效果不好, ------- 导致吸尘效果不理想 王斯炎 余波 推台锯MJ263-0317C12 7月15日 行程开关安装板孔位不对 图纸更改了,仓库里还有600多个库存没作好处理,车间领料时发现,板上孔位不对 将已领出的安装板,下单到机加车间,按图纸要求补上一个孔位(7月15日已下单,17日返工完成) 温玉宽 序 日期 异常问题点 原因分析 处理措施 预防措施 责任人 跟踪人 备注

13 7月15 封边机(60CY):右支架与靠板支撑座的接合面未加工,导致无法安装---- 机械已装好,要拆掉。 焊接的面是斜的,机加没 按要求进行加工;出现此问题很少,员工大意,安装没有对零件进行检验。 把装好的电器件拆下来,更换好的配件,再进行总装(7月16日跟进时,以上动作已作好---用时两小时) 机加要严格按要求进行加工,员工安装前要对零件进行自检,发现不合格的一定要进行更换处理。 储俊 压料轮跟压料梁接处面高低不平,导致装机后,轮子不转。(从14 7月15日 7月15日--20日上午,天的时间共发现179个不良品,平均一天40个) 来料轮面不平,导致质量问题(100个大轮中有2-4个是不合格的,不合格品的比率为2-4﹪) 把在部装和总装中检查到不转的轮子进行更换。 要在部装检查好,再上总装(有的在部装检查时能转半圈,到了总装就出问题,所以部装必须一个一个仔细检查好,再上总装);把不合格品收集好给到品管,要求供应商改善,品管员作重点跟进。-----7月27日,员工反映不良品减少很多,做了12条链(用了1080个轮子),只有2 个不合格,不合格比率为2‰ 要求供应商给做好工艺改良,检验达到标准后才能送货 李少文 成浩然 15 7月15日 排钻车间装配员工发现:定位气缸漏气 供应商没按工艺要求进行加工,出现漏气现象 经技术部、品质部现场检查,未发现此问题---滑块Ⅱ与支承块Ⅱ之间没出现相片上的空隙。经品管部和现场员工反映,有以下两种可能性:第一、支承块Ⅱ偏窄;第二、螺丝松动,导致偏位。 已将不合格品全部退给供应商 秦振伟 莫斯科客户反映:锯装置与机座之间有空16 7月16日 隙(滑块Ⅱ与支承块Ⅱ之间) 继续加强检查跟进,如发现支承块Ⅱ偏窄的,要立即上报并更换;装配员工要注意拧紧螺丝,品管员作好检查。 继续加强检查跟进,如发现支承块Ⅱ偏窄的,要立即上报并更换;装配员工要注意拧紧螺丝,品管员作好检查。 温玉宽 秦振伟 序 日期 异常问题点 原因分析 有一部分图纸问题,有一部分是机加没安图纸做。 处理措施 预防措施 责任人 肖志群 跟踪人 备注 装配人员和品管汇总17 7月20日 了一份《MJK11333C组装存在问题报告》技术部已经确定更改好15更改的图纸已下发《设计更改通知书》,个问题:其中5处更改图纸,机加、数控要严格按图纸作业。 5处确认图纸是对的,机加

----里面18个问题点中有14个跟“孔”有关,7个孔没打,7个没打到位 没按要求做好。 ① 员工在加工过程中,要把零件按顺序进行摆放, ② 按比率进行自检(每加工30件自检一件),防止批量问题的发生; 排钻:滑块M6孔图纸要求攻牙20mm深,实18 7月20日 际没达到要求,约15mm。造成部件安装不了。 ①员工没有及时发现和更换有问题的丝锥,导致批量问题; ②品管员抽检比率偏低,没能及时发现质量问题 ③ 新员工发现问题,要及时向师傅和品检员反馈,不能自作主张 高翔 ④ 品管员要对员工加工零件每2小时抽检一次; ⑤ 品管员增加成品抽检比率,200件以上的按5%进行抽检。200件以内最少抽检10件 ① 员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题,要及时向师傅和品检员反馈,不能自作主张。 ③师傅要跟进好徒弟的工作,一旦出现质量问题,要及时帮徒弟处理。 ④品管员对新员工加工的零件加大巡检、重点检查,预防批量问题的发生和不良品自流。 谢泽球 装配员工自己返工了100件,其余的400件退沙田返工。 这批零件是新员工加工的,7月28日加工中心品师傅调好机后让徒弟做,首检员发现:四排多轴件和第一板没问题,后面的钻电机后拖板,图纸两板质量不稳定出现椭圆①师傅进行调机,更换装19 7月28日 要求是加工成圆形,问题。 夹,②对出现的不良品进行实际没达到要求,出分析是装夹(铜片)定位问返工 现椭圆现象。题,时间长了,出现磨损(不(MZ7421B) 压紧零件会移动,压紧了出现椭圆问题) 廖建忠 谢泽球 序 日期 异常问题点 7月26日推台锯装配员工发现:横向尺挡原因分析 ①新员工用工装加工时,操作不熟练,出现打滑、打偏处理措施 装配员工挑选了一些用,其余200件退回钳工由师傅返预防措施 ① 员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题,要及时向师傅和责任人 杨江宏 跟踪人 备注 20 7月28日

板孔位,图纸要求是对中打孔,实际没达到要求,孔位打偏、加宽。造成安装困难。(MJ2631102C)221件 的现象② 师傅没及时发现工(新员工已离职) 新员工加工零件出现问题,导致批量问题; ③ 品管员抽检比率偏低,没能及时发现质量问题。 品检员反馈,不能自作主张。 ③师傅要跟进好徒弟的工作,一旦出现质量问题,要及时帮徒弟处理。 ④品管员对新员工加工的零件加大巡检、重点检查,预防批量问题的发生和不良品自流。 ① 员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题,要及时向师傅和品检员反馈,不能自作主张。 ③师傅要跟进好徒弟的工作,一旦出现质量问题,要及时帮徒弟处理。 ④品管员对新员工加工的零件加大巡检、重点检查,预防批量问题的发生和不良品自流。 ① 员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题,要及时向师傅和品检员反馈,不能自作主张。 ③师傅要跟进好徒弟的工作,一旦出现质量问题,要及时帮徒弟处理。 ④品管员对新员工加工的零件加大巡检、重点检查;不能轻信员工,要以已发的图纸为准,如果员工说图纸已改,要他拿出新的图纸进行核对。 ① 加工时,没注意零件具7月29日装配员工发体情况(内孔没铣,不均,定坐标方法没掌握好,现:气缸座连接法兰,匀)新员工对不合格的39件进槽打偏,造成安装困导致质量不稳定; 21 7月29日 行返工(师傅重新调坐标),难。加工400件,39② 师傅没及时发现新员工返工时没出现以上情况。 件出现问题加工零件出现的问题,导致(MZ7104-0220) 质量问题; 高翔 谢泽球 7月30日发现:六排多轴钻底部气缸座,图纸要求四个孔分中打,实际没按要求做,22 7月30日 员工加工了八个孔,导致后工序加工2-M10丝孔困难。(MZ7621B-0206)共68件 ① 新员工未核实工单上的图纸,没按要求进行加工; 师傅在处理返工问题----② 最大的问题是员工发现先将影响加工2-M10丝孔的问题没上报,自作主张,善孔位填好(攻牙,安装上螺自处理,隐瞒问题 丝),再加工2-M10丝孔。 ③ 品检员轻信员工,未核实图纸。 廖建忠 谢泽球 序 日期 异常问题点 原因分析 处理措施 预防措施 责任人 跟踪人 备注

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品质异常统计表序日期异常问题点原因分析处理措施预防措施来料检验员按标准检验,发现不合格通知采购部退回供应商,装配品检员对箱座重点跟踪,对上工序来料进行接收质量检查。(7月17日已全部返工完,到8月3日为止,没出现不合格零件)由品质工程师设计检具对箱体螺丝孔位置进行检验。(7月13日检具已做好,给到品检员)责任人跟踪人备注7421B齿轮箱座
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