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多段多级AO工艺在污水厂改造中的应用

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多段多级AO工艺在污水厂改造中的应用

作者:楼海婷 高航

来源:《城市建设理论研究》2013年第20期

摘要:随着人们对环境的更加重视,国家对城市污水处理厂排放标准要求也相应提高,全国各地都实施了污水厂升级改造工程。研究通过对陕西省某污水处理厂为例,提出了污水厂改造的必要性。研究提出了新型多段多级AO污水处理技术,通过对工程改造设计的参数及运行效果进行分析,得知该工艺适合我国污水厂改造工程,建议推广。同时对其他工程设计提供研究价值和参考依据。

关键词:污水厂改造;污水处理; 多段多级AO 中图分类号: U664.9+2文献标识码:A 文章编号: 前言

为更好的完成国家生态文明建设,加强节能减排工作,全国各地污水处理厂均实施了污水厂提标改造工程。近年来,新型污水处理技术的研究受到了国家的重视,在工程设计中选取合理、高效、稳定、节能的工艺,成为广大学者及专家的研究热点。我国城市污水处理工艺主要以生物处理法为主,包括活性污泥法和生物膜法两大类。我国大中型污水处理厂主要采用A2O、SBR、氧化沟、曝气生物滤池以及生物接触氧化等方法,这些工艺技术成熟、稳定、处理效果较好,但在运行中总会暴露不同程度的缺点。以下研究所提出的多段多级AO工艺是在传统A2O技术基础上改良的污水处理新工艺,其具有脱氮除磷效果好、投资省、运行稳定灵活、节能等优点,适合我国污水处理厂改造工程及出水要求。研究通过实例对该新工艺在设计、运行及特点方面进行探讨,同时也给其他污水厂改造工程提供参考价值。 工程概况

该污水处理厂位于陕西省关中地区,始建于1956年,经过两次扩建后,服务面积为40平方公里,处理能力达到12×104m3/d,处理采用活性污泥法。目前,二级处理后的出水分为两部分,一部分进入中负荷系统处理,另外一部分经A2O系统处理后再进行深度处理,作为工业企业回用水和市政杂用水。此次改造主要目的为从《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B提高到一级A排放标准。 2.1现状进出水水质

该污水处理厂现状进出水水质见表1。 表1 污水处理厂现状进出水水质

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污水厂升级改造必要性

该污水处理厂原设计进水水质较低,现状实际进水水质较高,因此必须通过改造来调整以满足达到设计要求,减少污染物排放总量。水厂现状处理工艺采用中负荷和A2O两种,实际停留时间约6.3—7.1h,但要达到一级A出水标准,生物池的停留时间偏小。通过对水质的分析,此次改造的重点是生物脱氮除磷、有效去除SS及提高BOD5的去除效果。通过改造后的水厂能够更好的实现污水资源化,具有显著的社会、经济及环境效益,因此对该水厂进行升级改造十分必要。

经过技术经济比选,最终选定改造工艺为多段多级AO污水处理技术。改造后的工艺流程图见图1。

图1污水厂升级改造工艺流程图 污水厂改造工程设计 4.1原有构筑物改造设计参数 4.1.1 细格栅间

原有弧形细格栅6台,栅条间距b=10mm,改造设计将原有格栅更换为间隙5mm的细格栅。过栅流量Q=1000m3/h,过栅流速V=1.0m/s,倾斜角度为60o。 4.1.2原中负荷生物池改造为多段多级AOⅠ

原有构筑物2组,总有效容积11950 m3,设计将中负荷生物池改造成多段多级AO池,设计水量2.5×104m3/d,将每组生物池分为6个区域,其中1个厌氧区,2个缺氧区,3个好氧区,总停留时间为11.47h,原水分多段配入厌氧区和各缺氧区,其构筑物为半地下钢筋混凝土池,有效水深4.9m,回流比80%,泥龄18.41d。 原A2O生物池改造为多段多级AO Ⅱ

原有构筑物2组,总有效容积26100 m3,设计将A2O生物池改造成多段多级AO池,设计水量5.5×104m3/d,将每组生物池分为6个区域,其中1个厌氧区,2个缺氧区,3个好氧区,总停留时间为11.39h,原水分多段配入厌氧区和各缺氧区,原水分多段配入厌氧区和各缺氧区,其构筑物为半地下钢筋混凝土池,有效水深4.9m,回流比80%,泥龄18.41d。 4.1.4 原中负荷终沉池改造为终沉池Ⅰ

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原已建构筑物3座,周进周出辐流式沉淀池,直径36m,池边水深4.6m,表面负荷0.82m3/(m2.h),升级改造后,主要收集多段多级AO池Ⅰ和多段多级池Ⅲ的出水,表面负荷变为0.89 m3/(m2.h)。

4.1.5原A2O终沉池改造为终沉池Ⅱ

原已建构筑物3座,中进周出辐流式沉淀池,直径36m,池边水深4.8m,表面负荷0.82m3/(m2.h),升级改造后,主要收集多段多级AO池Ⅰ和多段多级池Ⅲ的出水,表面负荷变为0.75 m3/(m2.h)。 新建构筑物设计参数 4.2.1 新建多段多级AO池 Ⅲ

由于现状生物池的容积不能满足升级改造的需要,设计采用降低现状生物池的负荷及采用新工艺的方法,新建多段多级AO生物池一座。设计处理水量4.0×104m3/d。每组生物池分为8个区域,其中1个厌氧区,3个缺氧区,4个好氧区,总停留时间为11.40h。设计L×B×H为72.1×70×5.6m,有效水深5.0m,回流比80%,泥龄18.41d。 4.2.2 新建二次提升泵房井及混凝沉淀池

二次提升泵井与混凝沉淀池合建。设置轴流泵3台(2用1备),单台流量2500 m3/h,扬程3.5m,功率55KW。由于工程要求出水TP 新建微过滤设备间及紫外线消毒渠 工程要求出水SS 工艺特点及需注意的问题

多段多级AO工艺减少了污泥膨胀的发生,分段进水是生物池污泥浓度由高到低形成梯度,前段AO区达到7400~6700mg/L,后段浓度为4600~4500mg/L,各阶段负荷不同,加强了脱氮除磷处理效果,活性污泥在缺氧和好氧交替的环境下交替运行,减少了污泥膨胀的发生[1]。同时多段多级AO工艺减少了内回流,降低运行费用,其生物池比一般工艺缩小了25%~30%,减少了投资费用。污水分多段进入生物池,提高了生物池对水质水量的变化冲击负荷的适应性能力,处理效果稳定,运行灵活性高[2]。通过调试,多段多级AOⅠ及多段多级AOⅡ的配水比例为:厌氧区:30%~50%,第一缺氧区:30%~40%,第二缺氧区20%~30%;多段多级AOⅢ的配水比例为:厌氧区25%~35%,第一缺氧区:25%~35%,第二缺氧区20%~30%,第三缺氧区:20%~30%的情况下,出水水质能够达到国家一级A标准且运行稳定。工程完成后,污染物削减量大大增加,能够更好更快的改善区域环境,创造更大的生态效益。污染物削减量见表2。

多段多级AO工艺在污水厂改造中的应用

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn多段多级AO工艺在污水厂改造中的应用作者:楼海婷高航来源:《城市建设理论研究》2013年第20期摘要:随着人们对环境的更加重视,国家对城市污水处理厂排放标准要求也相应提高,全国各地都实施了污水厂升级改造工程。研究通过对陕西省某污水处理厂为例,提出了污水厂
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