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脱硝系统运行规程(试用)

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第一节 概述

1.1 概述

阳城国际发电有限责任公司1?3号锅炉烟气脱硝改造工程采用选择性催化 还原烟气脱硝(SCR工艺,采用液氨作为还原剂。在脱硝系统设计煤种、锅炉 BMC工况、处理100%因气量条件下,由卖方提出在入口 NOx含量在1200mg/Nm 时,脱硝总效率大于86.7%或出口 NOx排放浓度不大于160mg/Nm勺设计方案。 脱硝系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统。烟气从省煤器出口烟道引出, 通过反应器后, 再接至空预器。 每台炉设置两台反应器, 喷入反应器烟道勺气体 为经空气稀释后含5流右氨气的混合气体。SCR部分的催化剂层数按3+1层方案 进行设计。SCR装置的设计压力和瞬时防爆压力与锅炉一致。每层催化剂层设置 4 台声波吹灰器, 3 台蒸汽吹灰器。

针对SCF空气预热器会有硫酸氢铵堵灰的现象,需要根据空气预热器温度场 的分布来优化冷端换热元件的高度,换热元件全部更换,冷端采用镀搪瓷元件。 本次改造对空预器密封组件进行了更换, 对扇形板、 弧形板进行修复或调整, 以 保证预热器密封性能, 在脱硝工况下保持长期稳定较低的漏风率, 密封组件型式 与原设备一致。 对原空预器停转保护及空预热点系统进行升级改造, 空预热点系 统采用当前行业成熟先进技术(如红外加热电偶智能监测系统),并送入

DCS

系统进行监控。空预停转通过增加检测系统,实现停转 3 取 2 保护,并报警送 DCS改造原冷端吹灰枪为双介质吹灰枪,并接入原吹灰控制系统;高压冲洗水 泵实现就地 /远方控制,远方控制接入原吹灰控制系统。

液氨储存供应系统按 6 台炉设计,并预留 #4、 #5、 #6 锅炉脱硝氨气接口。 氨区位于#5、#7冷却塔之间,氨气管道从氨区引至脱硝 SCRXo

1.2 设计原则

脱硝工艺系统设计原则包括:

(1) 脱硝工艺采用选择性催化还原法(SCR工艺),每台炉设置两台反应器, 采用液氨作为还原剂。

(2) 催化剂采用板式,催化剂模块按 3 +1层布置,脱硝装置的脱硝效率按 > 86.7%。

(3) SCF装置的设计压力和瞬时防爆压力应与锅炉一致。

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(4) 脱硝系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统。

(5) 脱硝反应器布置在锅炉省煤器和空预器之间(高含尘区布置)。 (6) 吹灰器的型式:采用声波+蒸汽吹灰方式。

(7) 催化剂化学寿命不低于 24000小时,NH逃逸低于2.28mg/Nm(6%Q 干

基),SO/SQ转化率小于1%

(8) 脱硝设备年利用小时按5500小时考虑,投运时间按8000小时考虑。 (9) 脱硝装置可用率不小于99% 1.3设计条件 1. 烟气条件

本脱硝改造工程按下表中烟气参数设计: 项目 内容 机组负荷 Q CO ECO出 口烟风 参数 湿烟气量 烟气温度 静压 基准NOx排放浓度 污染物 浓度 SQ@6%O干基 SO@6%O干基 飞灰浓度

单位 MW % % % % 数据 350 1.45 16.49 6.38 75.68 备注 额定负荷 湿基 湿基 湿基 湿基 湿基 湿度 Nn^/h C Pa mg/Nrn mg/Nrn mg/Nrn g/Nm 400 最高423C -535 1200 7278 73 45 煤中硫含量2.8% 炉内SO/SQ转化率约0.8% 考虑煤质的变化留裕量 锅炉最大连续负荷(BMC)工况下空预器入口主要设计技术参数:

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工况 进口烟气量 进口一次风量 进口二次风量 进口烟温 进口一次风温 进口二次风温

单位 BMC(设计煤种) Nr^h kg/s kg/s 60.35 347 392 11.7 11.7 C C C 2.液氨品质参数

指标名称 氨含量 残留物含量 密度 单位 % % kg/L 合格品 备注 > 99.6 < 0.4 0.66 重量法 25 C时

1.4性能保证值 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

项目 脱硝设备年运行小时数 装置可用率 NOx脱除率,性能验收期间 脱硝系统入口烟气量(实际氧,湿基) 脱硝系统入口 NOx浓度(6%O标态,干基) 出口 NOx浓度(6%O,标态,干基,75%兑硝效 率) 氨逃逸率 SO/SO3转化率 脱硝装置压降(加装附加催化剂前) 脱硝装置压降(加装附加催化剂后) 单位 h % % 数据 5500 99 86.7 Nr^h mg/Nrm mg/Nrm 卩L/L % Pa Pa 1200 159.6 < 3 v 1 600 800 消耗品 kg/h 485 11.1 -液氨 3 / 23

序号 11.2 —工业水(间断) 11.3 —合计耗电 11.4 -仪用压缩空气 11.5 -杂用压缩空气

项目 单位 m/h kW NdVh Nr^h t/h 数据 1 107 21 110 1.2 11.6 —蒸汽(蒸汽吹灰) 1.5工艺系统及主要设备 1.脱硝反应器

本工程设计烟气灰浓度为40mg/NrH烟气灰浓度比较低,结合场地条件,反 应器截面尺寸设计为11.2mx 8.3m,催化剂模块采用4x11布置,模块尺寸按1882 X 954

x 1420mm设计,可满足各厂家板式或蜂窝催化剂的尺寸要求。

本工程每台锅炉配置2台脱硝反应器,每台脱硝反应器设计成 3+ 1层催化 剂布置方式,其中上层为预留层。反应器入口采用三角结构型式设计,并在顶层 催化剂层上方设置气流整流装置。

反应器主要由催化剂支撑梁、反应器壳体、密封板等组成。

反应器设计压力为土 5800Pa(同锅炉设计压力),设计温度 400C,材质采 用 Q345

2. 催化剂

根据烟气灰浓度,本工程催化剂选用采用板式催化剂。催化剂技术数据如下:

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 技术参数 单位 数据 机组描述 机组容量 锅炉数量 每台锅炉反应器数量 MW 台 台 350 3 2 烟气参数(BMCR) 烟气量(wet,actual O 2) CO O Nnn/hr Vol% Vol% 16.49 1.45 4 / 23

2.4 2.5 2.6 2.10 2.8 2.9 2.10 2.11 3 3.1 N H2O 烟尘浓度 NOx In let ( 以 NO 计,干基,6 % Q) Cl (干 F基,6% Q) F (干 ?基,6 % Q) SO (- F基,6% O) SO (- F基,6% Q) Vol% Vol% g/Nm3 mg/Nn3 mg/Nn3 mg/Nni mg/Nni mg/Nm 75.68 6.38 W 45 W 1200 - - 7278 73 设计要求 脱硝效率 初始效率(性能测试时,初装4400小时 % 内) > 86.7 > 86.7 24000小时内 % 3.2 NOx Outlet 初始效率(性能测试时,初装 时内) 4400小 mg/Nm <160 24000小时内 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 mg/Nm mg/NnYppmvd % H 年 <160 <2.28/3 <1 24000 10 NH逃逸率 SO/SO3转化率 催化剂化学寿命(从首次通烟气开始) 催化剂机械寿命(从首次通烟气开始) 催化剂参数 3 制造商 大唐南京环保科技有限责任公司 板式 型式 型号 基材 不锈钢网 5 / 23

脱硝系统运行规程(试用)

第一节概述1.1概述阳城国际发电有限责任公司1?3号锅炉烟气脱硝改造工程采用选择性催化还原烟气脱硝(SCR工艺,采用液氨作为还原剂。在脱硝系统设计煤种、锅炉BMC工况、处理100%因气量条件下,由卖方提出在入口NOx含量在1200mg/Nm时,脱硝总效率大于86.7%或出口NOx排放浓度不大于160mg/Nm勺设计方案。脱硝系统不设置烟气旁路和
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