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操作手柄漏电问题处理

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操作手柄漏电问题处理

潘杰

陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 陕西省榆林市 719000

摘要:设备管理的目标是解决设备的安全可靠运行,而特种设备的管理中本质安全则是核心。本文研究的是将设备的操作手柄按钮由交流220v电压改为直流24v安全电压,对操作来说是一道生命线的保护。

某铝厂共有两个电解系列,四个生产车间,每个车间配置电解多功能机组6台,累计24台。该多功能天车是由沈阳冶金机械有限公司2010年设计制造,多功能天车是电解生产的最重要的辅助设备,主要完成出铝、换极、打壳、捞渣、加料、抬母线等工作,多功能机组使用情况好坏直接电解作业能否正常开展。该多功能机组由AB PLC集中控制,分为1个主站、两个从站,其中操作指令全部由驾驶室操作手柄发出,通过从站2输入模块进行PLC控制系统,经主配电柜主站CPU控制后再经各从站控制各大系统以及机构的执行。操作手柄是操作人员直接接触使用,因此操作手柄的安全可靠直接关系着操作人员的生命安全。 一、背景

多功能机组操作手柄采用德国格斯曼公司生产制造的操作装置,每台多工功能机组配置2个操作手柄,两个装置共产生4组模拟量控制信号控制大车、工具小车、出铝小车、驾驶旋转变频器,另外由25组开关量信号控制不同机构,开关量全部采用交流220v电源,远远超出人能够承受的安全电压。 二、问题说明

多功能机组每个班次都要完成不同的工作任务,驾驶室需要用装置精准的操作每个机构完成作业,手柄的按钮使用每班次达2000次,1个月使用次数达18万次,使用半年以后操作装置开始出现漏电现象,漏电大于110V,手触碰时有明显触电感觉,由于进口备件供应不及时,操作人员只能通过带手套、加装塑料袋等防护防止操作人员触电,严重影响机构控制精度,极易发生安全事故。 三、原因分析

经研究分析,操作手柄漏电主要原因是:

1. 频繁使用导致按钮内部线头与手柄外壳搭接。每个按钮都是开点,在使用过程中因松动等原因会导致按钮旋转,这就使得按钮的两个触脚或是线头会与手柄外壳搭接。

2. 长时间使用,装置操作装置按钮安装孔周边绝缘部分磨损导致绝缘破坏。手柄按钮安装边缘都有做绝缘处理,但经过长时间磨损,会导致绝缘层失效,从而将内部电压外漏。

3. 操作人员汗渍影响装置绝缘,致使操作装置产生漏电现象。操作人员一直用手操作,电解车间温度较高,手中容易出汗,汗渍会经按钮缝隙进入手柄内部,从而引发漏电。 四、解决方案

方案一:

1. 紧固按钮,并将按钮内部线头毛刺处理干净;

2. 手柄按钮表面加刷绝缘漆,确保操作人员手不与金属接触。

经过测试,此方案只能临时解决问题,因手柄按钮使用过于频繁,绝缘漆等 短时间就会被破坏,不能从本质上解决操作人员触电的风险。

方案二:

1. 将原PLC从站2中的接DI31、DI33点位的两个数字量模块1769-IQ12

AC220V更换为两个1769-IQ16 DC24V模块;

2. 将DI32模块的第10、第11点接至DI33模块第11、12点位,因将12位模块改为16位模块,故将点位移动;

3. 操作手柄装置AC220V电源进线改为G14E-0V; 4. 第1769-IQ16 DC24V模块公共线改为P14E-24V; 5. 利用Studio 5000编程软件更换原有程序硬件组态模块中,将1769-IQ12 模块替换为1769-IQ16,编辑映射表(不同工程师的编辑思路会有所不同);

6. 重新下载PLC程序。 通过更换模块及电源线,移动原按钮数字量点位,使得操作手柄所有开关量按钮通过电压全部为24v安全电压,且按钮接线对外壳为0v,彻底解决了操作人员触电的风险。 结语:

在确保原使用功能不变的情况下,将原设计电源AC220V电源更换为DC24V安全电压,进入操作装置的24V电压选择0V线,24V线设置在配电柜,将装置内原AC220V电压降为0V。即使装置绝缘破损,也不存在漏电、触电现象,从而实现设备的本质安全。

操作手柄漏电问题处理

操作手柄漏电问题处理潘杰陕西有色榆林新材料集团有限责任公司陕西省榆林市719000摘要:设备管理的目标是解决设备的安全可靠运行,而特种设备的管理中本质安全则是核心。本文研究的是将设备的操作手柄按钮由交流220v电压改为直流24v安全电压,对操作来说是一道生命线的保护。某铝厂共有两个电解系列,四个生产车间,每个车间配置电
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