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《维修电工高级考证实训》指导书(全)20100203

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(3)将所有凸轮控制器的手柄全部置于零位,方能在按下启动按钮SB后将电源接触器KM1吸合,起重机才可以进行操作。

(4)电源引入后,试验大车动作情况:转动QC3大车凸轮控制器向左或向右旋转,观察大车前进或后退的情况。

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三、桥式起重机(行车)电气控制线路常见故障分析及排除

故障1:合上低压断路器QF1并按SB1后,接触器KM1不吸合。 故障原因分析: (1)线路无电压; (2)熔断器熔断;

(3)紧急开关SA2或安全行程开关SQ1、SQ2、未合上; (4)主接触器KM1线圈断路;

(5)凸轮控制器没在“零位”,则触头QM1、QM2、QM3断开,将凸轮控制器手柄扳在“零位”; 故障2:合上低压断路器QF1并按SB1后,接触器KM1吸合,但过电流继电器动作。 故障原因分析:

故障原因一般是凸轮控制器电路接地。检修时可将保护配电盘上凸轮控制器的导线都断开,然后再将三个凸轮控制器逐个接上,每接通一个合一次主接触器KM1,根据过电流继电器的动作确定接地的凸轮控制器,并用兆欧表找出接地点。 故障3:当电源接通并合上凸轮控制器后,电动机不转动。 故障原因分析:

(1)凸轮控制器的接触指与铜片未接触,应检查凸轮控制器的接触指与铜片,并使其接触良好;

(2)集电器发生故障,检查集电器并使其接触良好。

(3)电动机定子绕组或转子绕组断路,可依次检查电动机定子绕组的接线端、定子绕组和转子绕组,并修复。

故障4:当电源接通并合上凸轮控制器后,电动机启动运转,但不能发出额定功率,且转速降低。 故障原因分析:

(1)线路电压下降,检查线路电压下降的原因并修复; (2)制动器未完全松开,检查并调整制动器;

(3)转子电路中串接的启动电阻器完全切除,检查凸轮控制器中串接启动电阻器的接线端是否良好,并调整接触指;

(4)凸轮控制器机械卡阻,检查并排除机械卡阻。

故障5:凸轮控制器的手柄在工作时卡住,转不动或转不到头。 故障原因分析:

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(1)凸轮控制器的接触指落到铜片下面,重新安装并调整控制器的接触指; (2)定位机构发生故障,应检修控制器的固定销。 故障6:凸轮控制器在工作时接触指与铜片冒火甚至烧坏。 故障原因分析:

(1)凸轮控制器的接触制与铜片接触不良,应调整控制器的接触指与铜片的压力; (2)控制器过载,减轻负载湖调为较大容量的凸轮控制器。 故障7:制动电磁铁线圈过热。 故障原因分析:

(1)电磁铁线圈电压与线路电压不符,应更换电磁铁线圈,如三相电磁铁,可将三角形改成星形联结;

(2)电磁铁的牵引力过载,应调整弹簧力或重锤位置;

(3)在工作位置上,电磁铁的可动部分与静止部分有间隙,可调整电磁铁的机械部分,减小间隙。

(4)制动器的工作条件与线圈数据不符,可更换符合工作条件的线圈。 (5)电磁铁铁心歪斜或机械卡阻,应清除机械卡阻物并调整铁心位置。 故障8:制动电磁铁响声较大。 故障原因分析:

(1)制动电磁铁过载,应减轻负载或调整弹簧压力。 (2)铁心极面有油污,应清除油污。

四、桥式起重机(行车)电气控制线路排除故障考核

(一)考核学生行车常见问题理解分析能力

1、先分别在行车电气控制主电路和控制电路中分别出设置一个故障。 (1)电气控制主电路部分考核内容:

1)参考主电路5台电动机的线路设置故障点。 2)绕线电机转子电阻部分设置故障点。 (2)控制电路部分(包括凸轮控制器):

1)在零位保护处、限位保护、安全门等处设置故障;

2)主钩定子和主钩转子相应的凸轮控制器控制的接触器设置故障; 3)各凸轮控制器触点设置故障;

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2、要求2人一组进行故障的排除考核(每组20分钟)

(1)让学生通电试机,分析故障出现的原因,大致故障范围,并在电气线路图中标出可能出现故障的大致范围;

(2)由学生根据自己的分析范围进行故障排除操作; (3)完成故障排除后将准确故障点在电路图中准确标出; (4)根据考核过程给出相应成绩;

3、在每组学生考核完毕后,小结每组同学在故障排除过程中出现的问题进行点评讲解,指出故障排除时所走的弯路等,及时发现并纠正错误。

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