案例一:
某轿车挂不上档,不能前进只能倒退故障的检修。故障症状:一辆轿车在交通繁忙路段行驶时,由于是新手驾车,换挡过猛,突然挂不上当了。驾驶员试过所有的前进档,都不能使汽车前进行驶。换挡杆换来换去,只有倒档能够行驶。 案例二:
案例评析:
检修方法:通过本项目的学习,我们知道在手动变速器的构造中,如果手动变速器齿轮之间的正常啮合条件遭到破坏,当齿轮之间的受力条件发生变化时容易脱档。 本案例说一辆桑塔纳99新秀轿车手动变速器在三至四档之间易掉档,若轰油门掉三档,若收油门掉四档。经分析,认为这是因变速器输入轴轴向窜动量过大造成的。根据以往的经验,若输入轴轴向窜动量超过1mm时就会出现掉档。当输入轴后轴承磨损时,轴向窜动量就会变大,而且无法调整。遇到这种故障时,只能更换轴承。更换输入轴后轴承,故障排除。 案例一:
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案例二:
项目4 万向传动装置的构造与检修
案例导入:
检修方法:经分析认为,变速器五个档同时损坏的可能性较小,该车出现的只有倒档而无前进档的故障极有可能是操纵机构有问题,于是对变速器外操纵机构进行了检查,发现是操纵机构由于换挡过猛而错位了,导致上述故障的发生。 换挡机构的调整需按以下步骤进行: (1)使变速器在空挡位置上,如不在空挡位置应用换档杆将变速器拨叉拨到空档位置。先拆下换档杆和防护罩,暴露球形档。 (2)松开外换档机构中换档后连杆总成和换档前连杆总成的连接螺栓,使夹紧片松动,使前后连杆总成可以在轴线方向移动并能径向转动。 (3)调整变速操纵杆处于垂直位置,使球形档上的两个悬臂与球形座之间的距离相等,带动换档后连杆总成相对于前连杆总成做轴向和径向的调整,此时变速器在空档位置,换档操纵杆也在空档中间位置,操纵系统处于空档中间位置。 (4)在保持换档操纵位置不动的情况下拧紧六角螺栓。 (5)调整好后试挂档,每个档位均应准确有效,挂倒档,倒档锁止机构有效。否则应松开六角调整螺栓,重新调整。 (6)装回护罩和换挡杆。 至此,变速器外操纵机构调整完毕,经试车,变速器的所有档位全都有了,一切恢复正常
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案例一:
富康轿车传动轴异响故障的检修。故障症状:一辆富康ZX型(1.36L)轿车在服务站维修差速器后不久,车主要求返修,声称异响较大。试车过程中,前桥底部发出周期性“呜、呜”响声,并且随着车速提高响声增大,在某一车速时车辆有抖动感。
捷达轿车行驶途中自动跑偏故障的检修。 故障症状:一辆捷达轿车装用ACR发动机,车主说该车轮重新定位过,前束也调整过,4个轮胎气压均符合标准,但是向右跑偏的故障一直没有排除。 案例二:
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案例评析:
检修方法:用千斤顶架起前桥,用三角木楔好后轮,将变速器由低档挂入高档,仔细倾听声音发出的部位,似在传动部分,不在差速变速器壳体。 用手来回拧动传动轴,察视万向节的径向有无明显的间隙,靠主减速器一侧的万向节能否在轴向平滑的滑动。虽未发现明显间隙,但手感觉得有卡涩感。 根据经验判断,此类响声大都为装配不当引起,为验证这个经验判断,决定更换一节靠近主减速器一侧的传动轴进行对比试验。经拆检中发现原装配此节传动轴有两个错误:一是万向节三销轴安装方向有误,三销轴缺齿端应背向轴的方向安装;二是万向节与传动轴未作装配标记。 拆下另一节传动轴检查,除未作装配记号外,三销轴安装方向正确。 重新安装传动轴,将三销轴缸齿端安装朝向轴端;在传动轴和万向节上打上装配记号,上路试验,调整万向节和传动轴安装方向,至响声消失。 案例一:
检修方法:对该车进行路试,当空档滑行或低速时跑偏现象消失,在加速或高速时跑偏现象明显。测量该车前束及倾角,均正常,轮胎气压也符合标准值,对换左右轮胎,试车,仍向右跑偏。看来该车跑偏是由于左右车轮所受力矩不平衡而产生的。 经过仔细检查,发现该车右传动半轴比正常的偏细。询问车主是否更换过传动轴,车主说前段时间半轴磕碰后曾更换过。拆下该传动轴,发现它不仅比原厂配件细,而且轻了许多。重新更换标准配件后试车,跑偏故障排除。 由于捷达轿车传动轴不是等长半轴,所以力矩致使偏向的程度比较大。为了尽量降 8 低力矩产生偏向的可能性,捷达轿车传动半轴加工粗细度及其重量均有严格的要求,如果使用不符合标准的配件,力矩致使偏向程度将明显提高,而且故障原因不易查找。 案例二:
项目5 驱动桥的构造与检修
案例导入:
上汽奇瑞轿车修理差速器后出现异响故障的检修。症状为:该轿车的差速器前几天大修过,最近桥内出现响声,而且越来越严重,被迫停车进行检修。 案例一:
一辆丰田霸道(FZJ80)越野车,装备了全四轮驱动防滑差速器。在一次高速行驶时,突然出现汽车无故“制动甩尾”,后轮还有轻微的拖痕。开始以为是制动系统或转向系统出了问题,将车停在路边检查,没有发现有什么异常。 案例二:
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《汽车底盘构造与检修》案例 - 图文



