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沈阳数控车床维修16例 - 图文

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JERAY 四川精锐机电有限公司

例4、开机刀架找不到工位,主轴运行不正常 2012.11.16

机床型号:CK3263A,1992出厂,数控系统:FANUC M3TA。 故障现象:开机刀架找不到工位,主轴运行不正常。

这台机床是沈阳第三机床厂1992年产品,配置FANUC 3T数控系统,直流伺服驱动单元,主轴配置襄樊产SIMOREG-V57可控硅调速电柜。液压自动变档,有四挡。

最先故障是主板有故障,修完主板输入系统参数,开机刀架找不到工位,主轴运行不正常。

我接手维修后,检查刀架开关都是好的,又询问修主板的,说是修好主板只输入了系统参数,再问输入诊断参数没有,说是没有。找来诊断参数输入后,刀架运行正常。由于没有设置刀架计数器,所以无法正常运行。

又进行主轴检查,当前在机械一挡(该档最高211转),在手动数据输入状态键入M03,S100,按起动,转速在110转左右,继续输入S200,按起动,转速还是在110转左右,速度没有变化,按复位键不能停机,只有按急停才能停止。又准备换一个机械档试一下,输入M22(第二档392转)按起动,一直在110转左右。又把系统输入到主轴驱动器的模拟电压端子拔掉,按主轴起动,居然能运转,证明主轴驱动器有问题,找来A1,A2板更换,故障依旧,感觉问题较复杂了。

在休息时与操作工闲聊,说是最早是主轴电机坏了,送去维修后,安装好,整个机床都开不起了,发现系统主板有故障又送去维修,修完主板就是现在这样故障了。

在听说主轴电机维系后,怀疑电机接线不对,马上检查接线,发现励磁绕组接反,纠正后开机,主轴运转正常,按复位也能停机。但是速度不正常,输入S100,只有80多转,调整主轴驱动器A2板的R28速度反馈强弱电位器,使转速达到指令值。输入S200,转速只有110转左右,说明励磁控制有问题。检查励磁电压有310V直流,同时输入不同的转速,励磁电压一直没有变化。(该直流驱动器调速有两个调速区域,低于额定转速采用恒力矩调速,高于额定转速采用弱磁升速控制。)又调整弱磁转换点电位器R4,还是没有任何变化。又检查最小励磁电压,断开A01板107端子,测量励磁电压还是有310V左右,通过调整R13最小励磁电压电位器,达到额定电压的20%左右,约70V直流,再试机,转速还是只有110转左右,高速升不上去,再测量励磁电压,还是310V,没有变化,这时怀疑励磁控制板有问题,又去找来一块励磁板装上,调整好最大励磁电压和最小励磁电压,重新试机,主轴速度可任意升降速,至此故障全部排除。

售后服务部 6 / 21 王新

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例5、SV436 数字伺服软件检测到软件热态(OVC) 2013.4.8

机床型号:CK3263B,1992出厂,数控系统:FANUC 0i TC 故障现象:SV436 数字伺服软件检测到软件热态(OVC)。

最近机床Z轴经常出现SV436报警,关机后再开机又可以用一会儿,反复这样折腾。 SV436 数字伺服软件检测到软件热态(OVC),个人理解为数控系统检测到伺服放大器温度升高,到达系统软件的监测值,就发出报警。该报警不同于过流报警,但又有一定的关系。

放大器温升较大,除本身元器件外,机械负荷较大是主要原因。当机械负荷变大时,放大器输出电流也会随着增大(但不是那种剧增,剧增就会过流报警),那么放大器温度也在升高。

通过查看负载率,在运行时,约在50~60%。查看其它几台相同机床的负载率,基本在30~40%左右。为区别是放大器故障还是机械故障,把电动机与丝杆脱开,当脱开后运行,负载率很小,说明机械确实存在问题。

先是查看导轨润滑,没有发现问题,接着又检查大拖板的压板、镶条、丝杆螺母、丝杆轴承,最后发现靠电机端的支撑轴承损坏,更换新轴承后,再查看负载率,基本在30~40%左右,使用半天都没有出现报警。

例6、坐标轴间隙过大,加工零件尺寸变化大 2013.5.8

机床型号:CK3263A,数控系统:FANUC 0 TC

故障现象:坐标轴间隙过大,加工零件尺寸变化大。

机床是沈阳数控机床厂(沈阳三厂)生产的,系统是FANUC 0T。反映问题是两轴丝杆间隙过大,X轴尺寸变化较大。

先对Z轴检测,有窜动现象,调整后不在窜动,不过反向间隙还有0.16mm,修改反向间隙参数(X-535,Z-536,设定范围为0~2500,单位为0.001mm),原来Z轴有补偿值120+160=280,又进行测试,只有0.02左右间隙,满足使用要求。

反向间隙测试方法:

刀架+Z(X)向移动100mm,把百分表架于刀架左侧导轨上,使百分表压上刀架一点,把百分表调0,在系统按位置显示,按增量显示,按W(U),CAN,对W(U)值清零,选择手轮方式,手轮向负方向摇动,当表针第一次摆动,看W(X)值是多少,该值就是反向间隙值,填入对应参数号即可。对于车床、直径指定的轴需要乘以2。

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又对X轴测试,丝杆无窜动,反向间隙有0.23mm,补偿后检测间隙有0.015左右,也满足使用要求。

不过又有新问题出现,每次加工零件,X方向变化较大,有时十几丝,有时几个毫米。经过检查,发现安装在丝杆端部的分离式编码器座不牢固,丝杆旋转时,编码器和座子来回摆动,检测发现座子与丝杆同心度太差,致使编码器安装在座子上也是偏的,这样检测就出现较大误差,只好拆下来加工。

为不耽误停机,就把全闭环改成半闭环,需要重新计算柔性齿轮比以及参考计数器容量。

37.0=0 不使用分离型编码器,=1使用分离型编码器 PRM 570 X参考计数器容量 PRM 571 Z参考计数器容量 PRM 8n23 速度反馈脉冲数 PRM 8n24 位置反馈脉冲数

PRM 8n84 柔性进给齿轮比分子N PRM 8n85 柔性进给齿轮比分母M n-坐标轴数。 计算以下参数:

已知:X轴丝杆螺距6mm,伺服电机轴同步轮齿数32,丝杆同步轮齿数56。

N/M=电机一转所需反馈位置脉冲数/100万=(丝杠螺距6/最小检测单位0.001/100万)×(32/56)=3/875。

速度反馈脉冲数8123#=8192,位置反馈脉冲数8124#=12500,这两个参数值为FANUC半闭环方式固定值。

参考计数器容量570#=电机一转所需反馈位置脉冲数=(丝杠螺距6×电机对丝杆的齿轮比32/56)/最小检测单位0.001=3429。

全闭环改半闭环后,又重新检测了反向间隙并做了补偿,检测运行行程,在MDI状态,输入U100.0,按循环启动,刀架实际移动50.0,说明参数设置正确。

如果N/M计算错误,实际移动距离与给定移动指令值不符。

如果参考计数器容量错误,将造成回零不准确,且每次回零位置都不一样,但是在不断电情况下对好刀,可以正常使用,也没有尺寸变化,再次断电又要重新对刀。

例7、运行中自动停机 2013.5.9

机床型号:CK3263B,数控系统:柜式Ⅱ型FANUC 6T

故障现象:自动程序运行中,中途自动停止程序运转,无任何报警,等待一会儿又会继续执行程序。

原沈阳第三机床厂1986年出厂的CK3263B型数控转塔车床,配置柜式Ⅱ型FANUC 6T数控系统,直流主轴、伺服驱动系统,8工位液压转塔刀架。

根据故障现象,应该是在等待某个信号完成,通常在程序执行时,系统会检测S/M/T的执行状况,当某一个信号没有完成,会等待接收到完成信号,再执行下一步程序。通过诊断检查没有发现任何问题,不晓得咋个下手处理,只有做个数据全清处理看看情况。先做好数据备份,把系统主板右下角的钮子开关扳到ENABLE,同时按下【CAN】+【DELETE】,再按系统电源【ON】,上电后系统参数将被清楚,屏幕出现100号报警。

把备份的参数输入到系统,步骤如下: 1、状态开关扳到‘手动数据输入’MDI;

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2、按参数键PARAM,进入参数界面;

3、按N键和相应参数号,按INPUT,将光标移动到参数号下面; 4、按P键和设定数值,按INPUT,设定数值输入到控制机; 5、将系统主板参数设定开关扳到DISABLE; 6、系统断电,再重新上电,参数设置完成。

恢复完参数,手动运行主轴、刀架、两轴移动均正常,但回零会出现214、215、224、225存储行程限位报警。

仔细观察发现,状态开关扳倒回零状态,诊断地址37.6=1。移动X轴,撞块压上回零开关,诊断地址32.5DECX(Z轴33.5DECZ)由1变0,进行减速移动,当由0变1时,回零完成,同时出现报警。这两个报警意思是刀架进入到第二行程禁区,但第二、第三存储行程限位参数151~158已经设置为最大了,又反复核对参数,跟原参数一样,没有发现错误。只有在MDI状态输入G23存储行程限位关闭,回零才能正常完成,不在出现报警,且运行都正常。但是断电再开机,默认是G22存储行程限位打开,又修改参数2.1=0,开机就是G23。

操作工在打表调试加工零件时又发现问题,Z轴每次进给再退出,第2次进给退出,会多进0.01mm,十次就会累计0.1mm。怀疑Z轴丝杆联轴器松动,紧固螺栓都能扳动1/4圈,再次打表检测,问题解决。

零件加工程序调试完成,加工了十几件都没有出现中途自停现象,至此问题全部解决。

例8、运行中自动停机 2013.5.9

机床型号:CK3263A,数控系统:FANUC 0i TC

故障现象:加工程序运行中自动停机,在空跑程序也会停机,无报警。

通过观察,在运行时自动停止时,进给保持灯亮,循环启动灯熄灭,主轴正转灯熄灭,主轴停止灯亮,没有任何报警,再按循环启动,又能继续执行程序。

为区别是主轴故障还是进给故障,打开机床锁住,执行程序,主轴开始旋转,刀架等辅组功能可以运行,进给轴不动,运行一会还是要停机。

只有单独试验主轴和进给功能是否正常了。先试验主轴,在MDI状态,输入M3 S200,按循环启动,主轴开始旋转,转速也正常,运行了一会儿自动就停机了。又变换各档位,反复试验几次都停机了,说明故障在主轴部位。为进一步诊断,打开PMC梯形图,查看G70.4主轴正转信号,在MDI状态起动主轴,运转一会儿,发现该信号与串在一起的几个信号都突然断开又接通,这时主轴停止。顺着这条线查,除一些内部继电器信号,还有变档检测开关信号。怀疑变档开关不良,打开主轴箱检查,检查开关都正常。又检查变档齿轮位置与拨叉,发现一个齿轮位置不是很到位,拨叉与变档油缸活塞杆有松动现象,由于松动,在运转中产生的抖动,致使位置检测开关突然断开马上闭合,系统迅速检测到信号不正常,立即停止主轴旋转。把齿轮扳到位,紧固拨叉与活塞杆的背帽,重新开机运转主轴正常。

该机床梯形图不是那么完善,档位信号异常都没有报警。

例9、主轴不能变档 2013.6.9

机床型号:CK3263A,数控系统:FANUC 6 T

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故障现象:主轴只有一三档,不能变二四档。

机床主轴有四个挡位,液压控制,一档(M21)最高转速211r/min,二档(M22)最高转速393r/min,三档(M23)最高转速807r/min,四档(M24)最高转速1500r/min。

根据变档流程查看输出继电器,电磁阀,检测开关。在MDI状态输入M22并执行,继电器输出后,5DT/8DT已经动作,但系统未检测到到位开关信号,执行M24也是如此,再查看开关信号,在执行M22/M24后,SA24开关地址X37.3无变化,始终为1,接通状态,怀疑开关短路。

拆开主轴箱变档开关盖板,检查开关是好的,又进行变档操作,发现有一边的油缸不动作,又怀疑电磁阀油路不正常,手捅电磁阀,油缸还是没有动作,只好拆开主轴箱大盖板,松开油管螺帽,有油流出,说明油路正常,可能是油缸卡住了。由于油缸拆卸太困难,只得在给油缸加压的同时敲击活塞,经反复加压泄压敲击,最终活塞松动,二四档功能恢复。

变档电磁阀动作表

电磁阀 5DT(Y2.1) 6DT(Y2.0) 7DT(Y6.2) 8DT(Y6.1) 9DT(Y7.1) 第一档 第二档 第三档 第四档 空挡

档位开关检测表

检测开关 SA2(X37.0) SA22(X37.1) SA23(X37.2) SA24(X37.3) 第一档 第二档 第三档 第四档 空挡

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JERAY四川精锐机电有限公司例4、开机刀架找不到工位,主轴运行不正常2012.11.16机床型号:CK3263A,1992出厂,数控系统:FANUCM3TA。故障现象:开机刀架找不到工位,主轴运行不正常。这台机床是沈
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