加氢裂化装置正常停工一般程序和方法 1.1停工前的准备
1.1.1停工前先通知调度、原料、化验、仪表、电修、钳工等有关单位。
1.1.2停工时由于管线易凝,应彻底检查伴热是否开大畅通,确保装置内外管线不被蜡油凝堵。 1.1.3列出所有的盲板,并准备好盲板。
1.1.4氮气分析,必须保证氮气纯度>99.9%。严防氮气置换时氧气进入系统,产生爆炸性气体。
1.1.5联系调度、原料,准备好停工常二线柴油约1000吨,经DAO线进装置。
1.1.6准备好碱Na2CO31000kg。
1.1.7停工过程中,要有意识的测试个紧急停车系统的正常。 1.2停工步骤 (一)反应
1.停DAO,反应降温降量,分馏产品改线 1.1停DAO,处理管线
逐步降低DAO的掺炼比例直至停DAO,调整好操作保证产品质量合格。DAO管线先用冲洗油(本装置柴油)置换,再用蒸汽吹扫。 1.2反应降温降量
1.2.1以15℃/h的降温速度,把R1002的入口温度降低20℃,
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增加R1002床层间的冷氢量,当R1002的所有床层温度比正常低20℃或更多时,降量至40t/h,每次降量5t,稳定1小时后再下一次降量。降量过程中尽可能保证转化率不变。若部分循环,降量同时逐渐降低循环油量直至停循环,若减压塔底油外放不及,则尾油部分改走减压侧线流程。 1.2.2当新鲜进料量降为正常值的一半后,在30分钟内降低R1001入口15℃。用冷氢控制R1001催化剂床层出口温度相等。R1002的出口温度比正常低15℃更多以后,在1小时内降低R1002所有催化剂床层入口温度25℃。
1.2.3 R1002中所有催化剂床层温度低于正常值45℃或更多时,逐渐中断新鲜进料和循环油,并继续氢气循环。在中断进料后,尽快用循环氢把油自高压泵出口把进料线,炉管,换热器组的油冲洗入R1001。注意:启用吹扫氢时,要缓慢进行。
1.2.4降温时,用TIC1114、TIC1147及使用床层急冷氢,降反应器入口温度的同时,相应地降低后几个床层温度,使各床层降温同步进行。
1.2.5降低进料时,反应器进料和反应产物在短期内物料会不平衡,因此,每次降量的幅度要小,且注意调整TIC1147。 1.2.6遵循先降温后降量的原则,压力紧急泄放至5.76MPa 以前,温度勿使其突降到93℃以下。
1.2.7降温的速度≯40℃/h,同时注意检查高压法兰和高压
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换热器,防止泄漏。
1.2.8随着反应系统降温降量,及时联系调度和制氢降低新氢量。
1.2.9控制热高和冷高的液面,避免出现高窜低的现象。 1.2.10控制好高压泵的操作,避免有抽空的可能。 1.2.11当CAT温度低于260℃以下,确认无反应后停用注水泵。
1.3分馏降温,产品改线
当反应系统开始降温降量半小时后,F1002、F1003、F1004以15℃/h的速度均匀降温至加热炉熄火。各产品不能保证质量时改不合格品罐。
1.4引停工柴油,反应系统柴油浸湿8小时 1.4.1联系二丙烷罐区从DAO线引停工柴油40t/h。 1.4.2系统全面用柴油置换
反应系统为柴油进料时,注意管线、控制阀、机泵P1027、P1001、P1006、P1011、P1013及备用泵、采样嘴循环线、换热器副线、长、短及部分循环线等死角部位用柴油置换,手动FI1001几次置换FI1001的蜡油。
1.4.3当尾油大部分为柴油时,尾油一部分改部分循环,一部分改走减压侧线油流程与减底油一起改长循环, 1.4.4引进柴油后,循环机转速逐步降到8000-9000rpm运转。 1.5切断反应进料,改循环操作
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