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2013年全国大学生电子设计竞赛 C题

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在MSP430和步进电机驱动器之间用PC817做电平匹配。系统电源由可跟踪直流电压源提供。

系统总电路图见图3.1

图3.1 简易旋转倒立摆及控制装置电路原理图

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3.2 程序设计与结构:

开始初始化AD转换N165°<角度<180°||-180°<角度<-160°Y计算角度,角加速度PID输出控制脉冲,方向

图3.2.1 基本要求(3)程序流程图

开始初始化键盘扫描是否有键盘输入YN角度校准1摆动2旋转3倒立4发挥(1)5发挥(2)6发挥(3) 图3.2.2 主函数程序流程图

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四:测试方案与测试结果

4.1基本要求(1)测试方案与测试结果分析 测量仪器:量角器(精度1°),秒表。

测试方法:将E摆杆垂直向下,测量±60 °位置,开启系统用矩阵键盘选择菜单至摆动,并用秒表计时。当E摆杆左右摆动两次超过±60 °计时结束。 重复10次上述操作并记录在表4.1中。

表4.1 基本要求(1)测试结果 测试次数 第一次 第二次 1.0s 第三次 1.5s 第四次 1.2s 第五次 1.3s 到达60°1.2s 时间(s) 测试次数 第六次 第七次 1.0s 第八次 1.5s 第九次 1.6s 第十次 1.5s 到达60°1.1s 时间(s) 平均值=(1.2+1.0+1.5+1.2+1.3+1.1+1.0+15。+1.6+1.5)/10=1.29s 结论:本作品可以很快甚至超标完成基本要求(1),并且运动状态稳定。

4.2基本要求(2)测试方案与测试结果分析 测量仪器:量角器(精度1°),秒表。

测试方法:将E摆杆垂直向下,开启系统用矩阵键盘选择菜单至圆周,并用秒表计时。当E摆杆旋转一周计时结束。 重复10次上述操作并记录在表4.2中。

表4.2基本要求(2)测试结果 测试次数 第一次 第二次 1.6 第三次 1.9 第四次 2.0 第五次 2.1 完成圆周时1.8 间(s) 测试次数 第六次 第七次 2.1 第八次 失败 第九次 1.6 第十次 1.5 完成圆周时2.1 间(s) 平均值=(1.8+1.6+1.9+2.0+2.1+2.1+2.1+1.6+1.5)/9≈1.86s

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第八次测试失败经多方面考虑研究发现:系统完成时间一直增加,由此得出系统C旋转臂周期在增加,经分析得,由于步进电机与C旋转臂之间的连接器材质为铝,质地较软,且根据杠杆原理可得,当步进电机反向运动时,连接器受到很大的力使其产生松动。将连接器紧锢螺丝重新拧紧后系统恢复正常,时间大概在1.8秒左右。

结论:本作品可以很快完成基本要求(2),并且运动状态稳定。

4.3基本要求(3)测试方案与测试结果分析 测量仪器:量角器(精度1°),秒表。

测试方法:测量165°位置,将E摆杆拉至165°位置,开启系统用矩阵键盘选择菜单至倒立,放开E摆杆,并请队友用秒表计时。当E摆杆15s内一直处于倒立状态记为成功,否则失败。

重复10次上述操作并记录在表4.3中。

表4.3基本要求(3)测试结果 测试次数 第一次 第二次 成功 第三次 成功 第四次 失败 第五次 成功 是否倒立失败 15s 测试次数 第六次 第七次 失败 第八次 成功 第九次 成功 第十次 失败 是否倒立成功 15s 结论:由于PID参数调节需要时间,而且在实现第三个基本要求时发现E摆杆质地较轻,反馈不及时,再加之摩擦力的存在,PID参数与计算值存在一定偏差,不易控制。所以成功率低至60%。由于基本要求(1)和基本要求(2)均以此摆杆调节好参数,如果更换E摆杆无法保证短时间从新调节至稳定。因此我们仍然在找更好的算法来解决基本要求(3)。

4.4发挥部分(1)测试方案与测试结果分析 测量仪器:秒表(2块)。

测试方法:将E摆杆处于自然下垂状态,开启系统用矩阵键盘选择菜单至发

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挥1,并使秒表1开始计时,当E摆杆被稳定至最高点时停止计时秒表1并同时使秒表2开始计时,当E摆杆15s内一直处于倒立状态记为成功,否则失败。将秒表1的时间记录在完成倒立时长。秒表2超过15s记为成功。 重复10次上述操作并记录在表4.4中。

表4.4发挥部分(1)测试结果 测试次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 完成倒立时 长(s) 倒立超过 15s 测试次数 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次 完成倒立时 长(s) 倒立超过 15s

4.5发挥部分(2)测试方案与测试结果分析 测量仪器:量角器,细线(20cm),砝码(5g),

测试方法:用细线把砝码悬挂,将E摆杆处于倒立状态,开启系统,用矩阵键盘选择菜单至发挥2,等E摆杆稳定倒立时将砝码拉至5°并释放砝码使其撞击E摆杆,若E摆杆在2s内恢复稳定倒立状态,记为成功,否则失败。 重复10次上述操作。记录10次中成功次数。

拉起砝码,使细线与垂直线夹角依次增大5°,重复上述操作。并记录至表4.5中。

表4.5发挥部分(2)测试结果 测试次数 成功次数 测试次数 成功次数 15° 40° 20° 45° 25° 50° 30° 35° 10

2013年全国大学生电子设计竞赛 C题

在MSP430和步进电机驱动器之间用PC817做电平匹配。系统电源由可跟踪直流电压源提供。系统总电路图见图3.1图3.1简易旋转倒立摆及控制装置电路原理图63.2程序设计与结构:开始初始化AD转换N165°<角度<180°||-180°<角度<-160°Y计算角度
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