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用PLC 和变频器实现压滤机入料泵的自动控制

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用PLC 和变频器实现压滤机入料泵的自动控制

摘 要:本文介绍临涣选煤厂通过变频调速技术改造,用PLC 自动调节和控制压滤机入料泵,实施后收到很好效果。 关键词:入料泵;PLC;变频器

临涣选煤厂压滤车间有10台压滤机,配备了10台入料泵。单机额定功率75 kW,为现场单机控制。由于泵的出口压力大,且难控制,浪费了大量电能,运行过程中经常发生管道破裂,也增加了职工的劳动强度。为此,决定采用变频调速技术进行改造,用PLC 实现自动调节和各种控制功能。

1 工艺要求

1) 控制上,每组两台电机选用一台ABB75kW 变频器,由选择开关选择所要运行电机。选中后,可实现变频启动、运行,另一台则不能投运。即使相互切换,也不能发生两台同时停止现象。 2) 4台远控按钮箱,具备控制电源断开、频率显示及电流显示等功能。

3) 保持入料泵出口压力在设定值上。 2 系统控制原理

生产工艺设定的入料泵网出口压力为P1,而现场实际测定压力为P2。根据△ P=P2-P1 值的大小,由PLC 内PID 功能模块进行PID 运算,控制变频器来改变电动机转速,满足生产需要。当△P >0 时,现场流量偏大,则降低变频器输出频率,使电动机转速降低,减少实

际流量;当△P<0,现场流量偏低,将转速加快,△ P 减少。这样不断调整,使△ p 趋于0,现场实际压力在设定压力附近波动,保证压力稳定。系统结构,见图1。

3 设计方案

该方案,每一组主要由1 台ABB ACS550-01-0157A-4 变频器、1 台S7-200 型PLC(CPU215/216,配备EM235 扩展模块)以及接触器、现场按钮箱、转换开关等组成,用PLC 实现入料泵的流量单回路闭环PID 控制以及入料泵起动、停止、切换、故障显示等各种电气控制功能。主回路,见图2。

3.1 PID运算功能的实现

S7-200 系列中,CPU215/216 具有32 位浮点运算指令和内置PID 调节运算指令等特殊功能。使用时,只需在PLC 内存中填写1 张PID 控制参数表,见表2。再执行指令:PID TABLE,LOOP,即可完成PID运算。其中,操作数TABLE 使用变量储存器VBx,用来指明控制环的起始地址;操作数LOOP 是控制环号(常数,0~7)。编号2、4、5、6、7 的参数固定不变,可在PLC 主程序中设定;编号为1、3、8、9 的参数具有实时性,须在调用PID 指令时填入。

由于S7-200输入和输出为开关量,而变频器和压力变送器的信号为模拟量,因此,EM235 模块要实现D/A 转换,一个EM235 模块可同时需要1 路模拟量(压力信号)输入通道和1 路模拟量输出通道(接至变频器)。

3.2 起动

M1 和M2 各有两种起动方式,可通过转换开关选择变频/ 工频起动方式。 3.3 运行

正常情况下,电动机M1 处于变频调速状态,电动机M2 处于停机备用状态。现场压力变送器检测管网出口压力(4~20 mA 模拟量信号),并与设定值比较,经PLC 内部专用PID 指令运算,得到变频器所需频率信号,然后自动调节电动机转速,达到所需管网压力。 3.4 停止

按下“停止按钮”,PLC 控制所有接触器断开,变频器停止工作。 3.5 切换

当需从电动机M1 切换到M2 时,接触器KM2 断开,KM1 闭合。此时,电动机M1 工作在工频下,在变频器完全停止后,KM4 闭合,变频器重新起动,电动机M2 在变频器驱动下起动;完全起动后,KM1 断开,电动机M1 停止,切换操作结束。电动机M2 切换到M1 过程类似。

3.6 报警及故障自诊断

通过PLC 内部程序设定报警及联锁保护,一旦出现故障,立即停止相应操作并报警。对于故障自诊断功能,考虑到成本,未设计上位机,只设置相应故障代码,通过4 位数码管显示,使维修人员可根据故障信息方便查找到故障点。 4 设计中应注意事项

1) 采用变频控制后,入料泵实现软起动,减小了起动电流对电网冲击;节电效果明显,1年内可回收全部投资。

2) 采用PLC后,组成闭环自控系统,实现自动调节,运行更加稳定可靠。

3) 变频器、PLC、接触器等可安装在一台控制柜内,可就地或远控操作,方式简单灵活。

4) 系统可扩展性较好。若生产需要,本系统也可方便接入DCS 或上位机,建立人机界面的监控系统等。

5) 大大延长入料泵和管道的使用寿命,提高可靠性,减少停车损失,降低运行费用。

6) PLC控制电动机在变频/工频供电方式下切换时,须保证各接触器闭合和断开顺序以及足够的延时,以防止电动机绕组产生的感应电动势加载到变频器的输出逆变桥上而造成损坏。

7) PLC 须实现KM2 和KM4 间互锁,以防2 台电动机同时变频起动,使变频器因过载而损坏。

8) 因2台电动机会在短时间内分别在工频和变频下同时运行,故变频控制柜的总电源开关需按2 台电动机负载量考虑。

用PLC 和变频器实现压滤机入料泵的自动控制

用PLC和变频器实现压滤机入料泵的自动控制摘要:本文介绍临涣选煤厂通过变频调速技术改造,用PLC自动调节和控制压滤机入料泵,实施后收到很好效果。关键词:入料泵;PLC;变频器临涣选煤厂压滤车间有10台压滤机,配备了10台入料泵。单机额定功率75kW,为现场单机控制。由于泵的出口压力大,且难控制,浪费了大量电能,运行过程中经常发生管道破裂,也增
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