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某厂125MW汽轮机组轴承振动大的分析处理

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某厂125MW汽轮机组轴承振动大的分析处理

1.概况

金沙电厂#1机系上海汽轮机厂生产的B151型机组,型号N125—13.24/535/535,出厂编号B151—12—40,机组采用高、中压合缸,低压缸为分流对置式,高、中、低压缸均为双层结构。发电机为上海电机厂生产的QFS—125—2型双水内冷发电机。整根轴系分为四段,分别由7道落地式轴承支撑,高中压转子与低压转子为刚性联接,低压转子与发电机转子、发电转子与励磁机转子为半挠性联接。

厂家给定的临界转速为: 一阶 1200rpm

二阶 1900~2100rpm

2.历次测振情况

金电#1机自安装试运以来#3、5轴承振动一直较大,且振动幅度极不稳定,虽经多次处理,但起来后都只能维持较短的时间就又恢复到原有状态,每次开机都相当困难,开机过程中稍不注意,#3轴承瓦振就冲到100μm以上,有时定速3000 rpm后都还有90μm,严重影响了机组的安全运行。

2.1安装后试运期间

金电1号机于1998年9月26日15:50安装结束后首次冲转,第一、二次冲转都非汽机本身原因未到中速就打闸了,第三次于9月27日0:28冲转,机组在过厂家给定的一阶临界转速1200rpm时各轴承瓦振均小于30μm,转速在1340rpm左右时#5轴承瓦振为60μm。在过厂家给定的二阶临界转速1900~2100rpm时各轴承瓦振也小30μm。当汽机在2500rpm进行高速暧机时#3轴承瓦振由20μm开始逐渐增加,转速升至2590rpm时,振动最高达到90μm,#3瓦回油温度达到86.5℃,紧急打闸停机。翻瓦检查,发现#3瓦有赶瓦现象,修刮后装复,未调整轴系中心。移交前的最后一次冲转,转速在2590rpm左右#3轴承瓦振最大也达到98μm。定速和带满负荷振动情况如下: 定速rpm 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 垂直 3.7 7.2 35.2 12 27.7 8.2 18.3

满负荷(125MW) 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 垂直 3 6 32 15 31 7 20 水平 8 7 38 22 14 16 14 轴向 4 9 58 56 39 21 13

2.2 1999年5月第一次大修后

大修后于5月23日开机, 冲转过程中的振动见下表。 定速后电气作空负荷试验时: 瓦振(μm)

轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 18 17 75 34 38

1

超速试验前: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 15 17 62 33 38

满负荷(125MW)时: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 18 18 54 24 40

2.3扩大性小修前的轴系调整

1999年8月27日轴系中心调整后,第一次冲转,转速在667rpm时,#5轴承瓦振48

μm,转速到2400rpm,#3轴承振动开始猛升,到2600rpm,3300显示器满档。第二次冲转,转速到2600rpm时,#3轴承瓦振达到80μm,以后随着转速的升高振动开下降。 定速3000rpm时: 瓦振(μm)

轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 12 23 65 20 44

1999年9月29日轴系中心调整后冲转,转速到670rpm时,#4轴承瓦振66μm,#5轴承瓦振达70μm,转速到1380rpm时,#4轴承瓦振达到68μm,#5轴承瓦振达到78μm。1400rpm以后,振动随转速的升高开始下降,转速到2700rpm以后,#3轴承瓦振开始上升。 定速3000rpm时: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 14 18 54 20 36

满负荷(125MW)时: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 18 18 54 24 40

2.4 1999年11月扩大性小修后

小修后于1999年11月30日开机,在升速过程中转速在1620rpm时,#3轴承垂直振动由30μm升至41μm后开始下降到30μm左右,1750rpm时#3轴承垂直振动又升到45μm,在1800rpm又开始下降到30μm,过2000rpm后开始上升,到2450rpm时最大73μm,

#3轴承垂直振动21~22μm,#5轴承垂直振动30μm,2500rpm后又开始下降,2900rpm时,

到3000rpm时,#3轴承垂直12μm,#5轴承垂直38μm,注油试验后,3000rpm,#3轴承垂直11mμ,#5轴承垂直26μm,其余各轴承均20μm以下。30分钟后,发现#5轴承轴向振动达108μm,水平10μm,垂直33μm,收紧#5轴承座地脚螺栓后,轴向振动降至45μm,水平7μm,垂直18μm,带负荷后一直到80MW负荷,各轴承振动均在30μm以下,在80MW负荷时,#3轴承垂直振动突然增大到60μm,#4、5轴承也有增长,100MW时#3轴承垂直22μm,#5轴承33μm,其余均在20μm以下,120MW负荷时,#5轴承垂直振动36.5μm,其余均在20μm以下。12月1日8:00,125MW负荷,#3轴承垂直振动增至40μm,#5轴承垂直增至38.6μm,#7轴承垂直增至28μm,其余均在20μm以下。以后#3、5轴承垂直振动又逐渐增大50μm以上,最大到60μm左右,包括开机过程中的振动又恢复到小修前的状况。

2.5本次大修前的各次开机情况

2000年10月8日开机,冲转后当转速升至667rpm时,#5轴承瓦振达52μm,以后开

2

始下始,当转速升至1620rpm时,#5轴承瓦振达57μm,1800rpm以后#3轴承振动开始上升,转速在1840rpm,振动62μm,转速在1900rpm时,振动66μm,转速在2540rpm时,振动到最大84μm,转速在2540rpm以后,振动开始下降。 定速3000rpm时: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 10 21 65 16 32

并网后: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 12 26 68 20 36

随着负荷的增加#3轴承振动开始下降,#5轴承振动开始上升,满负荷时,#3轴承瓦振降至62μm,#5轴承瓦振升至49μm。

2000年5月16日冲转,转速到677rpm,#5轴承振动达52μm,1800rpm以后#3轴承振动开始上升,1930rpm时,振动到50μm,2210rpm时,振动到62μm,2440rpm时,振动到最大100μm,2450rpm以后,振动开始下降。 并网后: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 7 15 55 18 36

2000年8月29日开机,转速在677rpm,#5轴承振动到56μm,转速在2377rpm时,#3轴承振动达72μm。

定速3000rpm时: 瓦振(μm) 轴承 1 2 3 4 5 垂直 4 10 57 23 34

并网后: 瓦振(μm) 轴承 1 2 3 4 5 垂直 7 12 70 26 41

2001年6月12日开机,转速到1300rpm时,#3轴承振动到50μm,#5轴承振动到49μm,以后开始下降,转速到2000rpm,#3轴承振动又升至110μm,#5轴承振动升至50μm,以后开始下降,转速到2830rpm,#3轴承振动升至80μm,以后随着转速的升高,振动开始下降。

定速时: 瓦振(μm) 轴承号 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 13 12 50 19 30 水平 5 22 45 19 11 轴向 2 25 51 67 68

并网后: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 14 20 62 14 42

3

2003年1月2日小修后开机,转速升至677rpm时,#5轴承振动达到51μm,后下降到20μm,从1200rpm开始,#5轴承振动又开始上升,到1340rpm,振动最大升至73μm。#3轴承振动从1500rpm开始上升,到1900rpm时,振动升至63μm,后下降到38μm,从2100rpm又开始上升,转速到达2480rpm时,#3轴承振动升至最大78μm,后开始下降。 定速3000rpm时: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 10 34 38 26 26

并网后: 瓦振(μm) 轴承 #1 #2 #3 #4 #5 垂直 10 31 49 5 30

随着负荷的增加#3、5轴承振动又开始上升,到30MW时,#3轴承振动升至57μm,#5轴承振动升至41μm,负荷到39MW,#3轴承振动已升到66μm。

2.6本次大修前测振

2003年10月2日,对#3、4轴承箱和#5轴承座进行了大修前的外特性试验。

测量时有关参数: 机组负荷:125MW

主蒸汽压力:12.92/12.9MPa 主蒸汽温度:531/528℃ 再热蒸汽压力:2.45/2.44MPa 再热蒸汽温度:534/534℃ 调节级压力:10.42MPa 排汽温度:50.4℃ 凝结器真空:-0.078MPa 高缸胀差:1.628mm 低缸胀差:5.25mm 环境温度:18.5℃ 大气压力:0.0917MPa

高缸总胀:甲侧16.4mm 乙侧16.8mm 2.6.1 3、4轴承箱(见图一)

3

2 4 1 0 5 6

图一:3、4轴承箱外特性测点示意图

3、4轴承箱外特性测量值(见表一、表二、表三) 表一:3轴承侧 单位(μm) 测点 0 1 2 3 4 5 6 垂直 40 38 72 68 水平 33 75 轴向 49 118 112

4

表二:轴承箱中部 单位(μm) 测点 0 1 2 3 4 5 6 垂直 10 20 22 水平 69 轴向

表三:4轴承侧 单位(μm) 测点 0 1 2 3 4 5 6 垂直 22 15 23 22 水平 20 58 轴向 44 88 113

从表中测量数据看到,整个轴承箱的垂直振动超标主要表现在#3轴承侧最大高达72

μm,同时#3轴承侧轴承箱台板振动也较高达40μm,说明台板与基础间的连接是有问题的,测点2、3的轴向振动严重超标,分别为118μm和112μm,也说明了整个轴承支撑存

在有不稳定的因素,运行中曾多次紧过地脚螺丝,振动当时有所下降,但运行一段时间后又恢复原状,使机组长期在超限状态运行。 2.6.2 5轴承座(见图二)

3

2 4 0 1 5 6 图二:5轴承座外特性测点示意图

5轴承座外特性测量值(见表一、表二、表三) 表一:电机侧 单位(μm)

测点 0 1 2 3 4 5 6 垂直 42 51 59 57 56 45 36 水平 9 5 轴向 13 50 80 50 13

5

某厂125MW汽轮机组轴承振动大的分析处理

某厂125MW汽轮机组轴承振动大的分析处理1.概况金沙电厂#1机系上海汽轮机厂生产的B151型机组,型号N125—13.24/535/535,出厂编号B151—12—40,机组采用高、中压合缸,低压缸为分流对置式,高、中、低压缸均为双层结构。发电机为上海电机
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