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输煤分厂“6·19”皮带撕裂事故调查报告.docx

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一、事情经过:

2013 年6 月19 日下午13:58,输煤运行二班A60101 巡检陈少君发现A60101B 皮带机运行中有异响,立即拉开拉线开关停止A60101B 运行,并汇报输煤程控,经进一步检查发现,A60101B 头部改向滚筒处卡住长约1200mm 轻质钢轨一根,胶带划开长约57000mm,宽约30mm 的口子。

二、事故原因分析

C11B 尾部落煤管内第五根缓冲叉(轻质钢轨)折断、脱落,随煤流到达A60101B 头部,卡在落煤筒内造成本次A60101B 带式输送机胶带的纵向划破。 三、防范措施:

(一)对划破胶带进行更换,安排检修人员倒班抢修,管理人员随班跟踪,在60 个小时内完成A60101B划破胶带的更换任务。 (二)安排巡检员和点检员,对输煤设备结构、支撑、加固类构件进行全面排查,发现有类似情况及时进行处理。

(三)巡检人员加大现场巡检力度,特别是化工A60101A 皮带,增加运行中的巡检频次,避免发生类 似事件。 一、事故经过:

2013 年6 月21 日14:00 氮压机因一级排气温度高解体检查。16:20,阜新检修人员拆除氮压机一级进口过滤器,点检人员检查过滤器完好,滤网清洁无异常。17:10,检修人员拆除二级四个进气阀,四个排气阀,并在拆检过程中发现二级二列排气阀内有大量聚四氟乙烯四氟杂质,经确认为活塞环碎片。22:30,拆出二级二列活塞体,经检查,缸套磨损严重,最深处达到0.85mm,活塞体磨损严重,表面划痕明显,导向环、活塞环已经磨损断裂。22 日上午抽出二级一列活塞体,检查发现缸套、活塞头完整,活塞环磨损严重,

无断裂现象,经测量活塞环磨损量均在5mm 左右。 二、事故原因分析:

(一)氮压机活塞环配方不适应高压要求。

(二)二级出口排气温度高,减短活塞使用寿命。 三、防范措施

(一)氮压机出口压力达到4.0MPa 时,严禁打回流。

(二)设备检修必须严格按照作业指导书要求进行。并有分厂点检人员现场全程跟踪检修过程,记录检修过程中有关事件及检修数据,为下次检修提供技术支持。

(三)设备运行过程中出现超温超压现象分厂要及时查找原因并消除。

(四)严格按厂家建议每运转500 小时对氮压机二级活塞环、一级活塞环运转1000 小时进行检查,如磨损超标,立即更换。 (五)联系厂家尽快改变活塞环配方延长使用寿命。 (六)设备检修要把好质量关,严格执行验收制度。 (七)尽快完善检修作业指导书编撰工作。

(八)进行设备大检修必须建立相应的组织结构,审阅由检修队伍编制的检修计划,进行策划,组织检修,做好检修协调组织工作。 (九)检修设备用的专用工机具要落实,没有的分厂提报计划购买或制作。

(十)24 小时抢修作业时要严格执行交接班制度,认真对接检修状况,并做好交接班记录,保证检修质量。

(十一)检修作业结束要做好总结,检修控制数据一定要认真记录,为下次检修提供技术支持。

一、会议首先由动力分厂进行事故经过的介绍:

脱硫2#塔7 月18 日停车开始检修,此次检修由江南环保工程公司镇江基地检修分公司负责完成。检修时对二级循环系统喷头进行了检查,发现有一只喷头损坏,检修人员进行了更换;并由运行公司克旗分公司的检修副经理沈树根总负责,项目部人员叶金国负责检查和验收。2#塔经过检修,于9 月10 日由江南环保设计院及项目部的质量部进行检查验收,验收后认为该处合格(9 月12 日出质量验收报告),9 月17 日13:10 开始运行二级泵,9 月19 日早8:00 投烟气,在21 日凌晨3:30 夜班工作人员发现塔壁氧化段上部有水漏出,值班人员拆开保温

检查发现塔壁漏水(约一处3mm 孔),白班维修工采取用木楔堵漏的临时办法处理,经上级相关部门批准26 日夜间21 点退烟气进行缺陷处理。

二、事故原因分析 (一)直接原因

检查发现6mm 厚防冲刷壁挂板减薄出现200*200mm 的洞,塔壁有1 个20*40mm 的穿孔,穿孔点位于一

个喷头正下方约600mm 处,喷头距离塔壁750mm,该喷头是一个新更换的(原有喷头破裂1/3),喷头略微朝向塔壁倾斜。因此可以判断事故的直接原因是该喷头安装角度有误,溶液近距离直接冲向塔壁导致塔壁 穿孔。

(二)间接原因

检查时还发现周围挂板为普通玻璃钢,而不是整体耐磨SIC 玻璃钢,同时挂板多处有冲刷的痕迹,有些呈蜂窝状,有些局部破损可以见到塔壁玻璃鳞片。此次大修时由于缺少架子杆,没有在浓缩段搭设满堂架子(需要1000 米架子,50 块跳板,6-8 人架设3 天),只是从浓缩段喷头支撑梁上朝下进行检查,检查也不够仔细,没有发现挂板原先就存在较严重的冲刷,应该进行修补和加强。

因此,检查不仔细,没有进行修补和加强防冲刷挂板是导致本次事故的间接原因。 三、采取的措施:

(一)对穿孔点进行挖补200*200mm,内外焊接,打磨好后做2mm 厚玻璃鳞片,然后用树脂和玻璃毡修 补防冲刷挂板。

(二)调整该喷头的方向,使其略微朝向塔中心,大约10 度左右。 (三)在浓缩段喷头支撑梁上方,沿塔壁四周搭设跳板,仔细检查所有喷头下方防冲刷板的使用情况。 对挂板进行整体修补和加强。

(四)认真严格执行四不放过原则,做到举一反三,对2#塔及1#塔

输煤分厂“6·19”皮带撕裂事故调查报告.docx

一、事情经过:2013年6月19日下午13:58,输煤运行二班A60101巡检陈少君发现A60101B皮带机运行中有异响,立即拉开拉线开关停止A60101B运行,并汇报输煤程控,经进一步检查发现,A60101B头部改向滚筒处卡住长约1200mm轻质钢轨一根,胶带划开长约57000mm,宽约30mm的口子。二、事故原因分析
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