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火电机组的主蒸汽管道是火电厂的重要管道,一旦发生事故,

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火电机组的主蒸汽管道是火电厂的重要管道,一旦发生事故,易造成人身伤亡和设备重大损坏。某电厂300MW新机组在安装进程中,超声波检测发觉主蒸汽管道堵板阀阀体与2节过渡短管的厂家异种钢焊缝存在超标缺点,电厂经研究决定监督运行。在机组的第一次大修检查中,对堵板阀进行复查时发觉2个焊缝缺点均已扩展,且方向很强,具有裂纹缺点特点,决定对其进行处置,以排除隐患。

1 机组概况

4号机组额定容量300MW,锅炉为DG1025/17.4-II14型亚参数一次中间再热单汽包自然循环固态排渣煤粉炉,与N300-16.7/537/537型汽轮机配套,2006年6月投产,至2024年4月第一次大修累计运行1.2万h。

锅炉要紧运行参数:过热蒸汽温度540℃,过热蒸汽压力17.4MPa,再热蒸汽进/出口温度324.8/541℃,再热蒸汽进/出口压力3.93/3.73MPa,给水温度278.4℃。主蒸汽管道为单管系,管道规格为ID368mm×41mm,材质为A-335P91,堵板阀规格为ID368mm×85mm,阀体材质为WC9。

2 超声波检测及结果

2.1 检测位置

检测位置见图1,检测范围为阀体与2节过渡短管焊缝,概念炉后侧焊缝为A焊缝,炉前侧焊缝为B焊缝。

图1 探伤位置示用意

2.2 检测大体参数

检测标准:DL/T820-2002《管道焊接接头超声波查验技术规程》;仪器型号:HS610;试块:RB-3/CSK-1B;探头型号:2.5P13×13K1.5,2.5P8×12K2/K1;实测折射角:K1.48/K1.95/K1.03;检测灵敏度:Ф3×40-16dB;耦合补偿:3dB;查验级别:B级;检测面:单面单侧;耦合剂:化学纤维素。

2.3 检测结果

2.3.1 安装时检测结果

A焊缝共发觉2处超标缺点,缺点最大当量Ф3×40+0dB,指示长度为10mm;B焊缝共发觉4处超标缺点,缺点均为当量Ф3×40-4dB,指示长度为5mm,2条焊缝的缺点当量均超标,但超标幅度不大,指示长度不超标。

2.3.2 复查时检测结果

A,B焊缝实测厚度约为85mm,超声波检测发觉2条焊缝均存在超标缺点,其中A焊缝共发觉7处断续缺点,缺点最大当量Ф3×40+15dB,且缺点的方向性很强,断续存在缺点的长度达到780mm;B焊缝共发觉4处缺点,缺点最大当量Ф3×40+11dB,且缺点的方向性也很强,2条焊缝均不合格。

A,B焊缝缺点纵向位置均为距堵板阀台阶约70mm的位置,缺点的环向位置(以管道焊缝顶部中点为起点)、埋藏深度及大小见表1,2。

表1 A焊缝缺点情形

表2 B焊缝缺点情形

3 缺点验证、处置及复查

3.1 缺点清除、验证

依照超声波检测结果对焊缝中的超标缺点进行定位。缺点清除采纳角向砂轮机切削和磨削的方式进行,在清除缺点的进程中反复用着色检测进行验证,以确保缺点完全清除。

在缺点清除进程中,共发觉7条裂纹、1处条形夹渣、3处夹渣,其中2条裂纹长达12mm,其他裂纹均长约10mm(见图二、图3)。缺点位置径向深度,纵向、环向距离都与超声波检测结果相符;缺点的性质及大小也与超声波检测结果相吻合。

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