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提高设备利用率节能降耗

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提高设备利用率节能降耗

一、设备现状

1、东西煤五皮带战线长,设备老化。 2、 东西煤五皮带接口较多,而且多为 3、 东西煤五皮带容易出现跑偏现象。

4、 煤七皮带自投入使用至今,磨损严重,且坡度大。 二、现状分析

1、 煤上系统现有设备为: 2 台堆取料机, 2 部堆取煤皮带, 2 部刮板输送机,一台叶轮给煤机配备 4 部上煤皮带。

2、 煤场来煤较多,堆取料机需要用于堆煤,两台堆取料机 不能同时取煤,制约上煤生产。

3、 每台堆取料机的取煤能力为 300t/h ,煤上系统各皮带的 上煤能力为 600t/h ,现实际生产能力难以达到设计生产能力。

4、 堆取料机在进行取煤时,对于不同煤种需要往返行走, 取煤管理上不够规范。

5、 煤五皮带为U型钉扣连接,运煤过程中漏煤较严重,影 响上煤量。

6、 没有很好的利用避峰填谷时段上煤。

7、 煤下系统上煤,通过破碎机要保证细度合格,上煤量不 均匀。 三、原因分析

1、皮带偶有出现空载现象,造成浪费。

U型钉扣法连接。

2、未按避峰填谷时段上煤,管理措施未跟上。

3、上煤量不能满足设计生产能力,造成电能消耗较大。 4、堆取料机堆煤与上煤交叉作业,造成相互影响。 四、工作方案及改进措施

1、煤七皮带更换 煤七皮带担负着向配煤仓输煤的任务,皮带机全长 175 米, 是车间所有皮带中坡度最大的一条(为 18 度),因此,皮带的 纵向拉伸强度又是最大的, 这就加剧了皮带的磨损程度, 目前皮 带有 5 道接口,比安装初期多 1 道,(因每次更换接口需要去掉 一段旧皮带,当逐渐更换接口时,皮带长度也会逐渐缩短,这影 响了张紧滚筒处的高度, 不利于下次对皮带接口的更换, 因此新 做了一条 15 米的短接,这样就加了一道口)。

煤七皮带从投产至今已使用了两年半的时间, 由于长时间磨 损,该皮带的边缘起层、开胶,绝大部分区域上、下胶层磨薄, 皮带厚度起初为10.5mm,目前部分边缘区域已磨损至 3mm-5mm 起到保护帆布作用的上胶层是直接接触精煤的区域, 起初 5.5mm, 目前部分胶层已磨损完,漏出了帆布,磨损较轻的也达到了 3mm 左右。我车间准备将煤七皮带全部更换,以节约上煤时间,缩短 皮带的运转时间,达到节能降耗的效果。

依据上表比较可知, 如果将煤七皮带全部更换, 根据现焦炉 实际生产量每天 4000 吨的用煤量计算,每天的上煤时间由原来 的 17 小时减少为 9 小时,大大节约了上煤时间,从而节约电量

的消耗。 电费合计:煤上系统上煤从刮板机经由煤五、煤六、,煤七 皮带送往煤仓,各功率分别为,刮板机:75 Kw煤五皮带:55 Kw 煤六皮

带:30 Kw煤七皮带:132Kw根据以上各皮带的功率及 上煤时间可知道一天的用电量, 再由避峰填谷各时段的电费可核 算出一天的电费消耗, 根据上表可看出, 煤七皮带更换后煤上系 统每天可节约电费 1366 元。

投入成本:煤七皮带总长为 380m按照皮带价格450元/米 计算,共需 17.1 万元。

2、 单台堆取料机取煤能力

(1 )根据上煤情况, 1 2 月 13 日夜班局内煤上煤能力 291t/h 、 12 月 14日中班贫瘦煤上煤能力 287 t/h 、1/3 焦上煤能力 286 t/h 以及夜班局内煤上煤能力 288 t/h 可看出,单台堆取料机的上煤 能力基本上可达到其设计能力 300 t/h 。

(2)根据上煤情况,用堆取料机取煤时,煤七皮带的上煤 能力为 230 t/h 左右,与其设计能力 600 t/h 相差太远。

3、 单台刮板输送机取煤能力

(1) 根据上煤情况,单台刮板输送机的平均取煤能力在 319t/h ,比堆取料机的取煤能力要大。 (2)

由于受煤七皮带影响,刮板机的取煤能力不能达到其

设计生产能力,如煤七皮带更换,刮板机取煤能力加大,可节约 时间,从而达到节能降耗的效果。

4、规范操作

(一)在煤上系统上煤方面

(1)取煤时,煤上班组要根据煤种配比与生产需要,减少 堆取料机往返行走的次数,如遇特殊情况需要远距离行走取煤 时,班长应通知各岗

提高设备利用率节能降耗

提高设备利用率节能降耗一、设备现状1、东西煤五皮带战线长,设备老化。2、东西煤五皮带接口较多,而且多为3、东西煤五皮带容易出现跑偏现象。4、煤七皮带自投入使用至今,磨损严重,且坡度大。二、现状分析1、煤上系统现有设备为:2台堆取料机,2部堆取煤皮带,2部刮板输送机,一台叶轮给煤机配备4部上煤皮带。
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