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发电机振动原因分析及处理过程

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#2发电机振动原因分析及处理过程 作者:苏永健 发布日期:2009-7-3 16:43:18 (阅2482次)关键词: 发电机 处理 振动 [摘 要] 针对法国阿尔斯通公司330MW机组发电机振动问题进行分析,将振动处理的经过进行论述,找出造成振动的主要原因,供分析同类型问题时做为参考。[关键词] 发电机 振动 处 1 #2发电机振动产生经过 蒙达公司#2发电机组系北重-阿尔斯通公司生产的T255-460型,该机组采用自激式旋转二极管无刷励磁系统,冷却方式为水-氢-氢。#2发电机组于2003年3月份进行了投产后的首次标准性大修,修前未发现机组有任何异常状况。在4月30日机组启动并网后各运行参数正常。第二天巡视发现励磁机端盖垂直振动值达0.14mm。已经严重超出了振动监督的合格范围,随即停机进行了检查处理。以下详细介绍处理经过及原因分析。 2 前两次处理经过及原因分析 2.1 2003年5月1日停机后,根据出现振动的部位分析,主要集中在励磁机本体处。而且励磁机的电枢是悬挂在发电机转子端部,造成振动的可能性极大。励磁机解体后检查未发现安装有异常情况,重新校核联轴节的螺栓力矩为1470N.m,励磁机电枢外圆端部摆度测试值如表1 表1 励磁机电枢外圆端部摆度数值 对应点 1 2 3 4 5 6 7 8 数值(mm) 0.01 0.03 0 -0.04 -0.06 -0.03 -0.03 -0.01 两对称点的代数差均小于0.08mm(标准),说明该点的安装质量符合要求。励磁机装复后冲车至3000r/min,励磁机端盖垂直振动值达0.22mm。根据振动情况可以看出励磁机检查未出效果。随后邀请西安热工研究所专家来厂协助诊断,为了尽快消除振动,对励磁机电枢端部平衡块进行了配重试验,通过3次增减电枢端部平衡块,使得振动消除发电机#7、#8瓦处的轴振和瓦振明显降低,于2003年5月14日,并网带负荷运行,启动后振动测试数据如表2 表2 首次带负荷的振动测试值 #7瓦 #8瓦 端盖 负荷 名称 MW ⊥ = ⊥ = ⊥ = 瓦振 μm 轴振 μm 120 280 120 280 14 0 31 19 20 15 23 18 29 14 37 7 60 7 47 32 #2机组启动后,经有关专家和蒙达公司专业人员共同分析,一致认为造成发电机振动的主要原因为 1)发电机和励磁机内部存在碰磨,集中表现在励磁机电枢部位; 2)汽轮发电机组存在膨胀不均匀和热变形。 2.2 #2机大修后从5月14日启动后运行至7月份,发电机振动未发现异常情况。当进入夏季高温时,发电机的冷、热氢温度提高大约15℃,此时发电机 的振动发生了明显的变化,2003年10月14日测试振动的结果如表3 表3 机组运行5个月后的振动测试值 , 轴振(μm ) 瓦振(μm) 负荷 MW 330 #7 65.5 #8 54.3 #7 68.2 #8 112 对运行中振动跟踪结果进行分析,得出以下结论 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

1) 发电机内氢气温度对励磁机振动的影响特别敏感,振动大小随着氢气温度的变化而变化 2)机组无功负荷的变化,对励磁机振动的影响也较大。#2机组的无功负荷一般只保持在30Mvar左右,无功负荷升高后励磁机的振动明显增大。 运行一段时间后,励磁机的外部振动再次达到0.11mm左右。根据现场的实际情况,于2004年3月16日停机小修,再次对励磁机振动进行处理。励磁机揭盖检查后在其端部增加平衡块75g,发电机#7、#8振动分别降至0.012mm至0.016mm,通过配重后调整氢气温度和无功负荷,运行不久以后励磁机部位的振动值又上升到了0.13mm,发电机组在振动超标的情况下维持运行。 3 #2机组B级检修中对励磁机振动的分析及处理 3.1振动影响着整个汽轮发电机的安全可靠运行,而且超过允许值的振动将带来许多危害,大致可以分析为以下几个方面: 1)引起动、静部分磨擦,并且加速这些部件的磨损,产生偏磨。 2)使某些部件产生过大的动应力、导致疲劳损坏,其中以轴瓦钨金碎裂及烧损轴瓦居多。 3)使汽封、油封间隙加大而降低机组热效率。 4)引起某些坚固件的断裂和松脱,如轴承座地脚螺栓断裂、松动。 5)使定子铁芯叠片或定子绕组绝缘损坏引起短路 根据水电部对3000r/min的汽轮发电机的轴承振动幅值的规定如表4:按这一标准规定判断,#2励磁机的振动处在不合格的范围内,这将对发电机组的运行造成极其严重的危害,所以,必须停机进行振动处理。 表4 汽轮发电机的轴承振动标准 转速(r/min) 优 良 合格 20μm以下 30μm以下 50μm以下 3000 3-2 前次大修中发电机存在并处理的异常情况 1) 发电机#7瓦轴颈处有3道划痕,其中最严重的一处宽4mm,深2.5mm,对该划痕进行了微弧焊处理,并更换#7瓦。 2) 汽轮机的高、中压缸前后轴封及隔板汽封有磨损,对磨损严重的汽封进行更换,整个通流部分间隙调整在标准范围内。 3) 低、发中心高低偏差0.75mm,对发电机两侧基础进行的调整,使中心高、低差达到标准要求0.04mm,左右0.00 4) 励磁机电枢与发电机转子连接的剪切销钉中有一个犯卡,通过检修现场的手段未能拔出,原位进行了回装。 5) 经试验检测出有3个旋转二极管反向耐压超标,用天平称重后保证质量不变的情况下进行更换,避免由于质量不平衡造成振动。 根据上次大修中发电机存在以及处理的问题,分析了造成机组振动的原因,决定利用#2机组B级检修的机会对发电机进行解体检修,对机组的振动问题做一次彻底处理。 3-3 B级检修中对发电机振动的处理经过 发电机长期在振动超标的情况下运行,造成的危害是显而易见的,这样下去对机组安全稳定造成极大的危害。北方联合电力公司会同北京汽轮电机有限公司的相关专业人员,组织召开了#2机组处理振动的专题会议,决定进行发电机解体检查,并且对转子返厂做动平衡试验。 3.3.1停机前做发电机空载无励磁状态下的振动测试,结果如表5: 表5 2005年大修前空载测试振动 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

负荷 MW 轴振(μm ) 瓦振(μm) #7 0 17.9 #8 42 #7 18 #8 励磁机 26 60 3.3.2转子匝间短路故障录波未发现异常 3.3.3发电机解体后检查处理的项目及内容 1)发电机转子返厂,进行了转子单独以及转子与电枢一体的动平衡测试,动平试验完全合格。 2)转子回装前的绝缘电阻,直流电阻及交流阻抗测试合格。 3)对#7瓦轴颈处微弧焊处理的划痕进行检测,发现其中一处高出0.14mm,经过研磨后使轴颈光滑并达到一致 4)#7轴承下瓦钨金局部受损,将#7轴承更换为原始安装时所用的轴承,并对轴承球面进行刮研,使得接触合格。 5)励磁机电枢与转子连接的剪切销钉间隙稍大,所有销钉重新制作并更换。 6)发电机定子绕组端部振型模态试验及引出线的固有频率测试均合格 7)冷却器内部固定螺栓检查,紧固状态良好 8)发电机定子调整垫片原为多个铁皮垫叠加,本次检修全部更换为不锈钢垫片,而且每处不超出三片,沿发电机纵向呈阶梯状布置,左右厚度完全相同。 9) 发电机与低压转子重新调中心,二者圆周差<0.005mm,端面差<0.005mm,对轮连接后调整其同心度<0.03mm #2发电机组的励磁机是旋转无刷励磁系统,励磁机悬挂在发电机的转子端部,励磁机电枢对发电机的振动影响特别大,所以励磁机安装过程中有以下一些工序应严格要求; 1)电枢安装如图1所示,d和d1直径尺寸差值(即间隙)应≥0.6mm,若<0.6mm,应修整导杆绝缘层 外圆(d)

发电机振动原因分析及处理过程

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