根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-34所示。模型的最大von Mises为104.8MPa,零件的安全系数约为2.6。零件安全。
图1-34 静力分析应力云图
5 小结
万向虎钳中件4活动钳口零件在工作过程中,当夹紧力达到最大值(10000N)时,零件上的最大von Mises为104.8MPa,安全系数约为2.6,零件安全。由于在夹紧工件的时候,需要一定的夹紧面积,来保证夹紧稳定和不破坏工件,因此设计的零件是合理的,不进行改进。
十二、范例名: (Graduator分度机构)
1 设计要求:
设计一用于铣床的分度机构,该机构同时还起到夹紧零件的作用。工作过程中,铣削力900N。
2 分析零件
件1本体零件是主要的承载零件之一,因此,这里对本体零件进行静强度校核。
3 分析目的
验证件1本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;
4 分析结果
零件的材料选用可锻铸铁,极限应力275.7MPa。按照书中尺寸进行建模,件1本体零件的体积为
100cm3。
根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-35所示。模型的最大von Mises为7.4MPa,零件的安全系数约为41.1。零件安全。
图1-35 静力分析应力云图
5 零件改进
有图1-35可以看出,该零件的应力较小,所以可以减小零间的厚度;并使用性能差一些的材料,这样可以节省制造的成本。
修改零件材料为灰铸铁,极限应力171.6MPa;并减小零件的壁厚,改进后零件的体积为77.8 cm3。 对改进后的零件进行静力分析,结果如图1-36所示:最大von Mises为10.7MPa,安全系数约16,零件是安全的。
图1-36 改进模型应力云图
6 成本节约
零件原来的体积为100,质量为730g,生产10000件需要可锻铸铁材料7300kg,以当前市场价格10000元/吨,材料成本为73000元;改进后零件的体积为77.8,质量为560.2g,生产10000件需要灰铸铁材料5602kg,以当前市场价格8000元/吨,材料成本为44816元。改进后,如果生产10000件该零件,那么可以在材料方面节约成本28184元。
十三、范例名: (Inflate Bump打气泵)
1 设计要求:
(1)打气泵的最大工作压力为1MPa。
(2)输入转速为1450rpm。
2 分析零件
件5曲柄零件和件8心轴零件是主要的传递动力的组件,因此,这里对这两个零件进行静强度校核、模态分析和疲劳寿命。
3 分析目的
(1)验证件5曲柄零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。 (2)验证件8心轴零件在给定的载荷下静强度是否满足需求。 (3)计算件8心轴零件的模态。 (4)计算件8心轴零件的疲劳寿命。
4 分析结果
工作压力为1MPa,计算得施加在件5曲柄零件上的力为314N;施加在件8心轴零件上的转矩为2.36N·m。
1.曲柄零件
零件的材料选用灰铸铁,极限应力151.6MPa。按照书中尺寸进行建模,件5曲柄零件的体积为1.4cm3。 根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-37所示。模型的最大von Mises为17.4MPa,零件的安全系数约为8.7。零件安全。
图1-37 静力分析应力云图
2.心轴零件
1、静力分析
零件的材料选用AISI 1020,屈服强度为351.6MPa。按照书中尺寸进行建模,件8心轴零件的体积为1.9cm3。
根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-38所示。模型的最大von Mises为190.9MPa,零件的安全系数约为1.8。零件安全。
图1-38 静力分析应力云图
5 零件改进
1.曲柄零件
按书中尺寸建立模型,在工作载荷下,模型的最大von Mises为17.4,安全系数为8.7,零件是安全的,零件的结构是比较合理的,这里不作改进。
2.心轴零件
心轴零件的静力分析应力云图显示,零件上存在应力集中,可以改进零件的结构来减小应力集中,改进模型的体积为21.9cm3。
修改后,对模型进行静力分析,零件的应力云图如图1-39所示,模型上最大von Mises为74.4MPa,安全系数提高至4.7。
图1-39 改进模型应力云图
6 心轴零件疲劳寿命和模态分析
1.模态分析
对改进后的模型进行模态分析,图1-40的“列举模式”对话框中列出了该零件的前5阶共振频率,第一阶共振频率远大于其工作频率,因此在工作过程中,不会出现共振情况,零件的模态分析是安全的。
图1-40 模式列表
2.疲劳寿命
周期载荷为峰值为314N,LR=-0.5,周期个数:1000000。对零件进行疲劳分析,得到零件的损坏云图、生命总数云图分别如图1-41~图1-43所示,零件是安全的。
图1-41 损坏云图
图1-42 生命总数云图