会议纪要
2013-001 号
设备故障质量诊断研讨会
会议纪要
主题:设备质量
2013年1月30日上午,机械制造集团针对近期铝化公司一车间设备发生了内
筒焊缝裂开故障,在生产部会议室组织召开了设备质量诊断研讨会。集团公司 领导***、***、设备管理部及车间负责人***、***、***;公司有关方面负责人 ***、**、***、***、***、**、***、等23人参加了会议。
会上,工程部和市场部分别就发生内筒焊缝裂开故障的工艺状况、设计参
数、检修现状和设备制作质量做了专题发言,与会人员本着实事求是的原则, 从人机料法环等方面进行讨论、剖析和要因论证;设备管理部从机械设备工作 机理上进行分析诊断,并代表业主方设备主管部门对下步各有关单位加强工艺、 质量控制等方面提出了解决问题的具体措施和建议;副总经理***对制造厂提高 服务意识及加强设备制作质量等事项提出了严格要求;最后公司总经理***对本
次研讨会进行了讲评,对会议精神的落实进行了安排,并就公司树立“一盘棋” 思想,加强与顾客单位有效沟通和理解、健全质保体系坚持持续改进等方面工 作提出了明确的目标。
会议由***同志主持。
现将会议内容纪要如下,望各单位积极组织学习并认真落实整改。 一、设备故障描述
2013 年 1 月 5 日车间***#装置发生了内筒焊缝裂开故障。接到单位通知后,
检修部吊出设备现场检查,发现设备上部严重变形,原尺寸为¢990,变形 后尺寸¢1070,未发生撕裂,但焊缝表面已出现裂纹,离上部1米焊缝处 发生变形撕裂,焊缝裂开 450mm,同时也发现焊缝有未焊透迹象。1 月 6 日制
造厂会同检修部立即更换安装备用设备,将损失降低为最小。内筒设备使用周 期约为 8-10 个月,此台设备是 2011 年 9 月生产,于 2012 年 3 月初投入使用,
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使用周期不到一个月,以往也发生过多起类似故障,但这次故障间隔期较短引
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起了公司的高度重视。按照公司主要领导要求,制造一车间于 1 月 10 日召开设
备质量分析会,重点从自身内因上多方查找原因,会后已拟定相关整改方案, 厂有关单位正在落实并组织实施。
二、故障原因分析 造成事故的原因为:
1、生产工艺控制方面,由于装置操作控制系统较为传统、过程介质腐蚀性 强、现场环境恶劣、加之内外衬筒压差控制参数为 0.05MPa,给现场操作精准 度控制形成一定难度;
2、设备制作方面,从设备制造焊接工艺分析诊断,制造厂铆焊车间在 1#
高压釜内筒焊接作业过程中质量控制不细,施焊工人技术不过硬,造成焊缝质 量不高,有未焊透迹象,在外部工艺参数波动情况下,容易诱发出质量故障。 3、
物资主辅材质方面,从近期焊接制作主辅材品质度不高,也可能局部影
响到焊接质量。具体分析判断为:
(1)采购的制作高纯铝设备所需氩气纯度不够,对焊缝质量容易造成影响。
(2)由于过多地考虑成本的因素,焊接所用焊丝因采购批量较大,使用周
期较长,加之没有专门储藏装备,焊丝品质降低对焊缝质量也可能造成影响。 4、
焊接团队素质方面,从设备制作人力资源现实状态诊断,由于公司人力
资源整合,部分有经验员工调出,加之老员工退休,焊接人材队伍配备梯次断 档,对焊缝质量也可能造成间接影响。
三、纠正预防措施及下步持续改进的工作重点
1、公司要求全体员工牢固树立“一盘棋”和精细化管理思想,固化服务意
识、大局意识、效益意识。公司管理部门和设备制作及检修责任主体单位加强 走动式管理,逐步推行集团 AB 类设备巡检制和用户走访制,关健设备挂牌监
护,建立与化工单位沟通的长效机制,实施分工不分家,协同业主方控制工艺 指标,确保设备安全运行。
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责任人:;
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完成时间:长效
2、公司责成制造厂痛定思痛,深刻反思,针对内筒焊缝裂开故障,在全厂
范围内进行一次质量意识教育活动;眼睛向内查找缺陷,按可追溯责任原则对 纠正措施和整改方案进行完善和补充,并保证各项措施的落实;力争做到“每 天改进一点点”,严格杜绝类似故障再度发生。检修部及各作业区也要从本次质 量故障中得以启示,制订出保持检修、维保作业质量的预防措施或预案,确保 检修工作质量。
责任人: 完成时间:
3、公司要求制造厂所有常压设备制造产品,一律纳入特种设备质保体系。
严格按国家《特种设备安全技术规范》、《压力管道安装许可规则》标准作业, 重新修订各工序工艺规范,在焊接等关健工序设置质量控制点;加强质量、安 全、进度、成本控制,突出绩效奖惩,确保高纯铝设备的制作质量水平上台阶。
责任人:
完成时间:
4、制造厂在工作中要坚持以人为本,针对本厂人力资源现状,立足自身加
强职工专业技能培训,传承“名师带高徒”作法,力争用二年时间使焊接等特 种设备制作人才队伍梯次配备合理,达到淮化集团设备制造专业基业长青,持 续发展目标。现阶段,若工程量大的季节,请公司协调或商检修部予以支援。 责任人:
责任单位: 完成时间:长效
5、从源头把关,加强物资供应过程的质量控制,制造厂要与集团供应、生
产部门有效沟通。对高纯铝主材要积极参与集团公司合格供方评价,进厂时要 确保入库关,使用过程中发现缺陷及时反馈;高纯铝设备所需氩气专门打报告 采购(以内购为主),严格“4 个 9”的标准,做到专气专用;高纯铝焊丝需量
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要精确计算,合理控制库存,力争做到当年采购当年使用。
责任人:
完成时间:长效。 四、几点建议
1、鉴于直硝装置生产特殊性,建议集团公司考虑对其操作控制系统进行 DCS 改造,使其操作更加精细;
2、建议集团公司在物资“比质比价”采购过程中,适度提高质量权重; 3、鉴于检修公司目前已取得压力管道安装、特种设备制作、安全阀校验等
国家特种设备作业许可资质,但相应资质从业人员结构呈老化趋势,且培养要 有五到八年过程,建议集团公司考虑每年从技师或高职院校招收技术工人。以 弥补目前特设专业人才梯次配备不合理和青黄不接局面。
特此纪要
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