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立式压滤机半工业试验报告 - 副本

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细白氢氧化铝立式压滤机分离洗涤半工业试验报告

及工业试验技术方案

1、2m2立式压滤机半工业试验报告 1.1、细白氢氧化铝分离洗涤生产现状

氧化铝厂细白氢氧化铝过滤采用水平带式真空过滤机,分离洗涤在同一台过滤机的不同分区上完成。由于细白氢氧化铝物料非常细,滤饼层的透过性不太好,存在滤液夹带的情况,为了控制最终产品的附碱指标,细白氢氧化铝洗涤并没有采用常规的反向洗涤的方法,而是采用两次新水洗涤的方法。

两次新水洗涤的方法虽然可以保证最终产品的附碱控制在0.02以内,但洗水的用量也大大增加。2009年之前,细白氢氧化铝的吨洗水用量为17吨,后来通过多次技术攻关,采取了多种措施,目前的细白氢氧化铝吨洗水用量为15吨左右。

15吨的新水价值不算太高,但是这15吨新水变成白洗之后,进入氧化铝生产流程,需要通过蒸发工序将这部分水去除。蒸发这些水会消耗大量的蒸汽,从而导致细白氢氧化铝生产成本的升高。

国外细白氢氧化铝产品的洗水量可以控制在5吨左右。 2010年,“细白氢氧化铝分离洗涤新技术研究”被列为分公司科研项目,项目的主要内容就是通过采用新的过滤洗涤设备或工艺,降低细白氢氧化铝洗水用量,目标是将细白氢氧化铝吨洗水用量降低到8t以下。

1.2、板框压滤试验情况

“细白氢氧化铝分离洗涤新技术研究”项目于2010年6月启动,最初是选择“板框压滤+带式过滤”联合分离洗涤的技术路线,利用氧化铝厂片状试验厂房内闲置的一台60m2板框压滤机(型号为XMZ60/800-UK,过滤压力≤0.6Mpa、液压工作压力≤25 Mpa)和一台2.1m2橡胶真空带式过滤机,再增加部分管道和设备,进行细白氢氧化铝分离洗涤半工业试验。

试验方法是用细白氢氧化铝成品加水调配成80-100g/l浓度的料浆,用泵送至板框压滤机加压过滤,再用高压风吹干,最后拉开板框卸料、取样。本试验中可改变的操作条件只有两个,加压过滤时间和高压风吹干时间。

本试验从7月初开始,共进行了4组不同操作条件的板框压滤试验,每组条件试验均重复进行5-6次,试验共进行了一个月,试验结果如下:

序号 1 2 3 4 进料压滤时间 20 30 40 40 吹干时间 10 5 0 10 滤饼水份 34.05 32 30 21.88 将湿滤饼全部收集,称重并分析水份,推算出板框压滤机一个压滤周期的产能为750-1200kg/次,单位面积产能为13-19kg/ m2·次,一个压滤周期为3-4个小时。

这样的试验结果很不理想,这其中有高压风压力低(表压0.10-0.25Mpa)、进料泵流量和扬程都不够(Q=10m3,H=50m)等原

因,但主要问题还是板框压滤机的产能太低,根据上述试验结果,已经没有进行“板框压滤+带式过滤”扩大试验的必要了。 1.3、立式压滤机设备简介

由于细白氢氧化铝板框压滤试验的结果不理想,要达到项目的预定目标就必须选用新的过滤设备。2010年8月中旬,技术中心和氧化铝厂与烟台同兴公司进行了技术交流,随后到洛阳中超公司考查了同兴公司立式压滤机的设备使用情况。

洛阳中超公司是一家专门生产化学品氢氧化铝产品的企业,其产品线与中州分公司基本重合,该公司生产多个粒级的超细氢氧化铝 1.4、2m2立式压滤机半工业试验过程及数据 1.5、试验数据分析和结论

2、35m2立式压滤机工业试验技术方案 2.1、细白氢氧化铝生产流程及主要设备产能 2.2、现有细白生产线应用立式压滤机的可行性分析 2.3、35m2立式压滤机工业试验流程及建设内容 2.4、投资估算 2.5、效益分析 2.6、可能存在的问题 2.7、结论

一、现状

1、目前氧化铝厂细白产品洗水量过大,2009年前吨细白产品洗

水量大于17吨,2010年通过采取各种措施,吨细白产品洗水量可控制在15吨左右,据了解,国外吨细白产品洗水量控制在5吨左右,相差很大,使产品成本升高。

2、现氧化铝质量科片状试验厂房内有一台60m2的板框压滤机(型号为XMZ60/800-UK,过滤压力≤0.6Mpa、液压工作压力≤25 Mpa)、两台打浆槽(体积1.1m3,搅拌电机2.2KW,转速480r/m)以及一台DU系列橡胶真空带式过滤机。通过适当增加管道和设备可以作为细白分离洗涤试验用。

3、2009年1月底,化二车间新改超细产品流程具备生产条件。其中分解系统的种子浆制备和分解槽、打浆槽、雾化干燥及其附属设备等为新增设备。过滤机、烘干收尘为化二车间老流程设备。分解系统新建3台分解槽(目前一个槽子作冷精液槽使用),单台分解槽有效体积为100m3,分解一槽时间12小时,一槽出产品约8吨,每天可以分解32吨;雾化干燥设计日产能达到30吨以上;化二车间现有的过滤机单台过滤机面积为18m2,两台过滤机日产能最高18吨。因此制约化二车间化二产能的瓶颈在过滤能力不足。如果实验效果理想,可以尝试用一台自动板框压滤机做分离,用现过滤机做洗涤。以提高系统产能。 二、试验方案一

利用片状试验厂房内的板框压滤机、橡胶真空带式过滤机进行40kg-AH/h规模的板框压滤+带式过滤半工业试验。需增加化二车间至片状厂房的料浆管、洗液管、母液外排管,以及一台料浆泵。

1、试验流程

化二车间分解后的料浆送至片状氧化铝生产厂房,利用板框压滤机进行过滤,过滤后的滤饼利用化二车间的洗液进行打浆,将浓度调整至200g/l,然后送胶带过滤机洗涤。

板框压滤机料浆管(新增)母液输送泵母液缓冲槽/1m3拟用现有的制浆槽母液管(新增)过滤母液分解来料输送泵(新增)化二车间两台过滤机洗液洗液管(新增)打浆槽打浆泵洗水滤饼橡胶真空带式过滤机洗液

2、物料流量估算

化二车间平均每班产出6t细白AH,分解料浆浓度80g/l。 根据前期细白AH压滤试验得到的数据,板框压滤机每个滤板隔舱一个操作周期产能为16kg-AH,由此推算板框压滤机一个操作周期产能为1t-AH。

板框压滤机下面现有的打浆槽容积为1m3,要将滤饼浓度调至200g/l,打浆槽最多可容纳200kg的细白AH。

化二车间水平带式过滤机单位产能为20kg-AH/h·m2,由此推算片状厂房内胶带过滤机每小时产能为40kg-AH/h。

立式压滤机半工业试验报告 - 副本

细白氢氧化铝立式压滤机分离洗涤半工业试验报告及工业试验技术方案1、2m2立式压滤机半工业试验报告1.1、细白氢氧化铝分离洗涤生产现状氧化铝厂细白氢氧化铝过滤采用水平带式真空过滤机,分离洗涤在同一台过滤机的不同分区上完成。由于细白氢氧化铝物料非常细,滤饼层的透过性不太好,存在滤液夹带的情况,为了控制最终产品的附碱指标,细白氢氧化
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